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一、【事件经过】
2018年2月3日4:50,机组负荷从570MW降至360MW。11:50,
机组负荷365MW,A、B侧引风机、送风机、一次风机及A、B、D、F磨
煤机运行。12:05,开始进行炉膛吹灰,12:28炉膛负压由-50Pa突然
上涨至500Pa后降至-500Pa,显示锅炉有较大垮灰现象,立即停止吹
灰并投A2油枪稳燃,燃烧稳定后停运A2油枪。12:50恢复吹灰,在
炉膛出口折焰角上方A侧长吹灰器(L07)吹灰时,13:24:07发现火
焰电视画面变暗,炉膛负压在﹢70Pa至-100Pa之间波动且有增大趋
势,立即投入A2油枪稳燃,并进行吹灰器退出烟道的操作,操作过
程中锅炉MFT动作跳机。组织对机组进行全面检查,确认无异常后,
14:45锅炉重新点火,17:55机组重新并网。
【相关情况】
1.设备基本情况:锅炉为DG1932.7/25.4-II8型超临界参数、W
型火焰燃烧、垂直管圈水冷壁变压直流锅炉、一次再热、平衡通风、
露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。
锅炉炉膛负压共3个测点,位于炉膛上部,标高60米,布置在
A侧墙、B侧墙、前墙水平中部,对应炉膛压力低低低1、炉膛压力低
低低2、炉膛压力低低低3压力开关,三取二延时3S后MFT保护动
作。锅炉火焰电视监视口位于燃烧器平台上方,标高约32米,安装
在炉膛四角。锅炉火焰检测探头位于燃烧器平台,标高约30米,在
炉膛拱下。
2.锅炉吹灰有关情况说明为保证锅炉吹灰效果和燃烧稳定,锅炉
厂技术中心2012年对电厂锅炉吹灰负荷和时间要求做出了建议,推
荐450MW及以上负荷时进行吹灰工作。但由于电网需求原因,电厂
机组长期在360MW负荷运行,无法达到建议的吹灰负荷。为解决由
于长期低负荷无法吹灰,造成多次发生大量垮灰导致燃烧波动大的问
题,电厂经过摸索,制定了锅炉低负荷吹灰方案,于2012年11月开
始进行低负荷投油吹灰,随着方案的有效实施,经验的积累,为节约
燃油,逐步优化到不投油吹灰。
自2018年1月下旬以来,四川外送电量增加,61机组长期满负
荷运行,锅炉垮灰焦频繁、严重,甚至造成捞渣机跳闸,电厂1月29
日召开了“防止61炉垮大焦专题会”,形成了会议纪要,制定了“关
于防止61炉捞渣机跳闸及跳闸后的运行技术措施”。同时为应对满负
荷灰量极大的问题,运行还做出了满负荷期间炉膛出口每天吹灰2次
的技术安排并落到了实处。
2月3日中午烟道吹灰开始时间为12:05,之前一次烟道吹灰时
间为2月2日19:25。
二、【检查情况】
1.SOE记录显示首出原因为锅炉MFT“炉膛压力低三值”保护动
作。A侧、前墙压力开关动作,B侧未动作。
2.SOE记录A2油燃烧器点火时间为13:24:11,13:24:38A2油
枪点火失败。
3.SOE记录炉膛压力低低低1(A侧压力开关)、低低低3(前
墙压力开关)动作时间为13:24:36(动作值-1960Pa),延时3S
(13:24:39)炉膛压力低低低动作触发MFT。
4.SOE记录引风机、送风机、一次风机及磨煤机等燃烧相关系统
无任何操作。
5.DCS系统历史曲线显示引风机动叶开度变化与炉膛压力变化
一致,确认“炉膛压力低三值”保护正确动作。
6.DCS系统历史曲线显示氧量数据未见异常变化,如锅炉燃烧
失稳氧量将异常波动或增大,确认锅炉配风合理,燃烧稳定。
7.DCS系统历史曲线显示61炉A、B、D、F磨煤机煤火检充满
良好,无异常波动。
8.机组跳闸后检查捞渣机渣船内有较多灰渣。(捞渣机参数变化
情况见附件九),因未与GPS同步,上位机时间与实际时间不一致,
上位机显示时间滞后于DCS时间15分钟)。
9.查2月1、2、3日煤质基本稳定、灰分较高,掺配掺烧根据
负荷需求,按照公司的安排执行。
三、【原因分析】
1.炉膛大量垮灰造成炉膛上部灭火,烟气量急剧减少,导致炉膛
压力低三值保护动作,锅炉MFT,是机组跳闸的直接原因。
SOE记录显示首出原因为锅炉MFT“炉膛压力低三值”保护动作,
结合当时正在进行炉膛出口折焰角上方A侧长吹灰器
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