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克劳斯硫回收工艺事故(shìgù)整理
1.硫磺(liúhuáng)开工烧坏人孔
1999年8月15日16:30,某炼油厂硫磺回收(huíshōu)装置操作员
在巡检时发现炉人孔烧坏。
事故经过:
1999年7月10日,硫磺回收装置按计划点炉开工,7月10日点焚
烧炉F-202,11日23:25时点燃烧炉F-101,14日点尾气炉F-
201,转化器、炉开始烘烤,7月23日烘炉完毕;7月29日至30日
R-101、R-102、R-201装催化剂,8月6日重新点火开工,8月13
日引酸气入燃烧炉,系统继续升温,8月15日加大酸气入炉量,到
16:30发现燃烧炉人孔烧坏而紧急停工。
事故分析:
造成主燃烧炉人孔烧坏的主要原因是:
1、燃烧炉F-101衬里材料选材错误。
2、风量表偏小,酸气量偏小,造成配风过大,主燃烧炉超温。
3、主要仪表存在不少问题:酸气超声波流量计无指示,H2S/SO2
比值分析仪无法投用,SO2、O2分析仪不准,火焰检测仪无法投用
等问题。
4、整个人孔被错误用保温材料包得严严实实。)
5、操作人员经验不足。
采取措施:
8月20日至9月20日修复衬里,校验风量(fēngliàng)流量表,更换
超声波流量计。
经验教训(jīnɡyànjiàoxùn):
“三查四定”时要认真仔细,对各关键设备内衬里选材要严格(yángé)
确认,避免开工后出现衬里不能经受操作温度的纰漏。
2.开工过程中造成燃烧炉外壁超温
1999年10月1日,某炼油厂硫磺回收装置燃烧炉外壁超温。
事故经过:
1999年9月20日燃烧炉人孔烧坏处理完毕后,24日重新点火升
温,29日产出合格硫磺,10月1日发现主燃烧炉外壁超温而紧急停
工。
事故分析:
1、燃烧炉衬里问题
2、开工引酸气量较大,酸气量波动大,造成炉膛温度过高。
采取措施:
紧急停工,修复燃烧炉衬里
经验教训:
在烘炉完毕后,打开燃烧炉人孔检查衬里时,要严格按照裂缝的条
数和尺寸进行审核,不合格就要返工,别把缺陷带到开工后。
3.停工过程废热锅炉露点腐蚀报废
事故经过:
2000年3月27日,硫磺回收(huíshōu)装置停工,28日发现(fāxiàn)
烟道法兰处漏出铵盐,4月3日拆开(chāikāi)F-202人孔,E-202头
盖试漏发现废锅E-202内管程穿。因设计布局问题,转化器进出口
法兰无法加盲板,导致转化器自燃使F-202炉内SO2超标而无法进
炉作业,直到4月11日才开始消缺。造成废锅E-202的管程有一半
给铵盐堵上,内侧共堵34根,外侧共堵26根,F-202部分衬里、
烟囱衬里部分损坏。
事故分析:
造成废锅E-202管束因露点腐蚀报废的原因:
1、由于2万吨/年硫磺回收装置开工后,尾气处理部分一直没有
开,尾气焚烧炉含硫高,露点腐蚀严重。
2、3月27日停炉后没有及时关闭液硫池蒸汽喷射器造成废锅温度
急降,水蒸汽和二氧化硫反应产生H2SO3腐蚀。
采取措施:
1、4月11日开始消缺,清通E-202管程,并将腐蚀穿孔的管用堵
头堵死。2001年3月更换E-202废锅。
2、F-202及烟囱修复衬里。
3、烟道处更换热电偶,调校废锅E-202安全阀。
经验教训:
开工(kāigōng)过程中必须先点焚烧炉,尾气须经尾气处理部分,防
止因尾气中二氧化硫含量过高,腐蚀设备。
4.焚烧炉点火(diǎnhuǒ)闪爆事故
事故(shìgù)经过:
2003年11月某日晚21时,某硫磺回收装置焚烧炉进行开工点火。
共进行了三次点火。前两次因为小火嘴没点着,然后拆清火嘴,所
用时间较长。第三次点火时先将辅助燃烧器点着,22:10在点主燃
烧器时,没有及时点着主火嘴而发生闪爆,造成尾气中压蒸汽过热
器西侧弯头箱鼓起,烟囱内墙体被震塌。
原因分析:
1、对炉膛的吹扫时间不够,没有严格按照变更管理程序进行危害
识别和风险评估,将吹扫时间由原定的5分钟改为3分钟,导致在
点火过程中炉膛吹扫不彻底。
2、点火过程操作不当,没有严格按照操作规程去点火。点火过程
中,进炉膛的瓦斯流量一直是由调节阀控制,该调节阀关不严,导
致一定量的瓦斯串入炉膛。
3、点火前没有对火盘进行认真检查,未能及时发现主燃烧器火盘
变形,火盘将原应伸出的辅助燃烧器挡住,辅助燃烧器的火焰
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