【故障案例】信号误发,炉膛负压大强迫停运事件 .pdfVIP

【故障案例】信号误发,炉膛负压大强迫停运事件 .pdf

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事件经过

某年8月16日9:51,某机组负荷390MW,主汽压力18.5MPa,

主汽温度565℃,炉膛燃烧及负压稳定,B、C、D、E、F五台磨煤机运

行,RB投入。A、B一次风机投入自动运行正常,A一次风机动叶开度

67%、电流100A,B一次风机动叶开度81%、电流95A;A、B引风机

投入自动运行正常,A引风机动叶开度51%、电流292A,B引风机动叶

开度48%、电流280A,A、B送风机在手动方式下运行(因氧量测量不

准确,且全年煤质变化较大,送风自动自投产以来均无法正常投入),A

送风机动叶开度52%、电流74A,B送风机动叶开度44%、电流73A。

10:11:37至10:11:46炉膛压力突然由-250pa降至-2300Pa,触发

锅炉MFT,保护动作,发电机与系统解列。

2

原因分析

锅炉MFT动作后,热控检修人员、当班运行及锅炉人员即对均对

DCS历史记录和C、D磨煤机进行了全面检查,DCS历史记录情况如

下:

9:51:59,发出D磨煤机主电机油站供油压力低信号(低于0.12MPa

时发供油压力低信号,低于0.05MPa时发供油压力低低信号;保护逻辑

为油压低信号发出后联启备用泵,油压低低信号发出后延时5s跳磨煤

机),

9:52:03,D磨煤机主电机油站润滑油压低联启备用油泵B运行。

9:57发出C磨煤机主电机油站润滑油过滤器压差大信号,此后该信

号反复发出和消失。

10:08:24,发出C磨煤机主电机油站供油压力低低信号(期间未发出

油压低信号,也就未能联锁启动B油泵);

10:08:33,C磨煤机跳闸,监盘人员立即进行燃烧调整和减负荷工

作:将给水流量由1260t/h减至1180t/h;检查A一次风机动叶开度自

动由67%降至63%、B一次风机动叶开度自动由81%降至78%、A引风

机动叶开度自动由51%降至47%,B一次风机动叶开度自动由48%降至

45%;观察炉膛负压及燃烧工况基本稳定。

10:10:00,发出D磨煤机主电机油站供油压力低低信号,

10:10:06,D磨煤机跳闸,监盘人员继续进行燃烧调整和减负荷工

作:将给水流量由1180t/h减至1100t/h,同时由于锅炉火检强度明显

降低,运行人员迅速投入油枪稳定燃烧。

10:11:37至10:11:46在投入至第五只油枪运行时,炉膛压力突然由-

250Pa降至-2300Pa,触发锅炉MFT,保护动作,发电机与系统解列,

首出原因见图1。

图1机组MFT跳闸首出

MFT动作前,引风机、一次风机动叶仍处于自动状态,送风机处于手

动状态,通过工程师站过程追忆,未发现人为操作指令。

对卡件、DPU进行检查,运行状态正常,无其他异常信号误发;对电

缆绝缘进行检查未发现异常;对C、D磨煤机主电机油站压力开关进行校

验,校验值在允许误差范围内。C、D两台磨煤机测量及控制回路互相独

立,互不影响,C磨煤机由103DPU控制,D磨煤机由104DPU控

制。

信息中心对锅炉零米监控进行了回放,9:30~10:15之间未发现可疑

人员进入C、D磨煤机区域,因此排除了人为破坏的可能性。

当班运行与锅炉检修人员对C、D磨煤机进行了全面检查,检查情况

如下:

1)C磨煤机主电机油站A油泵运行正常,滤网入口压力0.3MPa,出

口压力0.26MPa;D磨煤机主电机油站两台油泵均处于运行状态,滤网

入口压力0.5MPa,出口压力0.25MPa,滤网前后压差较大的主要原因为

两台油泵运行所致。运行人员对C、D磨煤机主电机油站进行了联动试

验,油泵联动正常。机组在8月14

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