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华北石化公司窒息事故

文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

2010年4月25日14时30分,华北石化公司二联合工区聚丙烯装置氮气

洗涤塔T502停工检查时,发生一起氮气窒息事故。事故造成1人死亡。

一、事故装置简介

华北石化公司聚丙烯装置原设计生产能力为6万t/a,2001年投产,

2005年扩建到10万t/a。装置生产均聚物、无规共聚物和三元共聚物,

用于注塑、热成型、BOPP膜和纤维等制品。

聚丙烯装置工艺流程:从油品工区储罐送来的丙烯经丙烯精制单元(700

单元)脱除水、氧、硫等杂质后,与催化剂单元(100单元)配置计量好

的催化剂、助催化剂、氢气等一起进入反应单元(200单元)的环管反应

器,反应生成聚丙烯粉料。聚丙烯粉料和未反应完的丙烯一起进入丙烯

回收单元(300单元)进行分离,回收丙烯。聚丙烯物料进入汽蒸干燥单

元(500单元)进行汽蒸、干燥后,送入造粒单元(800单元)进行造

粒。造粒出的聚丙烯粒料送入成品单元(900单元)包装计量出厂。

流化床干燥器D502主要负责将300单元送来的聚丙烯物料进行干燥。聚

合物靠重力由汽蒸器D501送到流化床干燥器D502干燥。干燥是通过热

氮不断地在干燥器中循环,以带走聚合物中的水分。干燥后的聚合物在

料位控制下靠重力进入到气动输送料斗。氮气从D502顶部去洗涤塔T502

进行洗涤。

洗涤塔T502介质为从D502来的氮气,氮气从洗涤塔底部进入,气流向

上走,与冷却水接触,将氮气中的水分冷凝下来,同时也将氮气夹带的

粉末洗下来。氮气由T502顶进入气体鼓风机C502A/B/C,通过一个压力

控制阀补充氮气到鼓风机入口。氮气经加热器E503将氮气从40℃加热到

110℃。热氮气回到干燥器D502以带走聚合物中的水分,然后热氮气又

返回T502进行洗涤,如此进行循环干燥。

二、事故经过

2010年4月24日,华北石化公司生产运行处二联合工区聚丙烯装置正常

检修后开工。二联合工区在开工过程中发现罐D502系统出料不畅,反复

查找原因没有明确结果。工区经请示值班调度主任,装置低负荷(7~

8t/h)维持运行,计划到25日上午停工检查。

4月25日5时,装置停催化剂停工。工区制定了罐D502的检查方案(安

全预案),施工单位制定了罐D502系统施工技术安全方案,方案中包括

加装盲板隔离、通风置换、采样分析等风险消减措施,经公司生产、机

动、安全等部门负责人依次审核,公司主管生产副总经理批准后开始实

施。按照工区要求,施工单位加装了氮气进、出罐D502盲板(DN400)2

块,罐D502进料调节阀处加盲板(DN200),出料调节阀拆除,并打开

罐D502人孔。工区安排操作人员在人孔处用两根胶管通风。

10时左右,工区开始检查罐D502系统,与仪表自控科有关人员一起校验

了下料阀LV5301,从外部查看了分布板及导流筒,未发现异常。

11时28分,工区主任范某安排装置工程师李某、设备工程师韩某下午对

聚丙烯装置氮气水洗塔T502进一步检查。11时30分,李某和工区工艺

技术员虞某到塔T502现场商议工艺处置措施。两人商量后,李某立刻安

排操作工莫某在塔T502底部塔底抽出线快速接头(DN25)处接工业风线

(0.65MPa),在塔顶氮气至循环风机(C502)入口管线导淋阀处

(DN25)放空,对塔T502进行置换。工业风从塔T502塔底水洗水出口

进入塔底,经过塔底部的挡液板降液管(Φ168×9×2000)进入塔内。

11时35分,韩某

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