2022年6月29日四号机GV3高调门故障突关分析 .pdf

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2022年6月29日四号机GV3高调门故

障突关分析

一、运行工况

2022年06月29日17:03,四号机组AGC模式,机组负荷600MW,主汽压力

15.7MPa,41、42、43、44、45磨煤机运行,汽轮机顺阀方式,阀序为“1-4-2-

3”,GV1开度69.9%,GV2开度37.0%,GV3开度5%,GV4开度69.9%,EH油压力

14.02MPa,41电泵运行、43电泵运行,42电泵备用,除尘、脱硫、脱硝系统投

运正常。

二、事件经过

17:03监盘发现GV3由5%突关至0%,42EH油泵电机电流上涨至48A,EH

油箱油位、EH油压力同时下降,机组负荷未发生变化。汇报值长,联系相关专业

负责人。

17:04立即锁定当前负荷,手动启动41EH油泵,EH油压力由12.9MPa开

始上涨,令巡检去就地关闭GV3油动机供油手动门并查看就地是否有泄漏。

17:05EH油压力恢复正常14.2MPa,回话GV3油动机供油手动门操作手柄

与阀门不匹配,重新寻找工具。

17:13就地回话GV3油动机供油手动门已关闭,42EH油泵电机电流下降至

20A左右,停运42EH油泵。

17:20联系热控将GV3指令强制为0,避免GV3开启发指令。

18:00热控、机务上票准备更换GV3伺服阀、卸荷阀,同时将GV3LVDT

反馈也强制为0。

20:30检修更换GV3伺服阀、卸荷阀完毕,将GV3油动机供油门全开,进

行GV3远方传动试验,将GV3指令由0%逐渐强制开启至4%,又从4%缓慢关回至

0%,期间EH油压力及油泵电机电流未发生大幅波动。

20:35释放GV3指令与反馈强制,恢复机组负荷上限及负荷速率。

三、原因分析

图一:EH油系统各参数变化趋势

图二:GV3伺服线圈电压变化趋势

图三:GV3伺服线圈电压显示

图四:高压调汽门工作原理图

1.由于之前出现过类似情况,故当EH油母管压力与电流发生大幅变化时,

能够在第一时间做出判断,立即启动备用EH油泵,提升EH油系统母管油

压,隔离GV3油动机供油手动门。

2.由图二曲线分析可以看出由于主汽压力存在超调,GV3在开启过程中,其

两个伺服线圈电压在两个时间段(椭圆圈标记)出现偏差。而正常情况,

两个伺服线圈电压变化一致,同时对调门发出开关指令。通过查询对比,

其他调门当时均未出现偏差情况,也未发生开度波动,因此可以判断GV3

阀门伺服阀存在问题。

3.造成EH油压力突降的原因可能有:

1)GV3卸荷阀本身故障,EH油直接通过卸荷阀流走导致EH油压力降低,流

量增大;

2)GV3卸荷阀密封面不严,导致EH油高压油泄走;

一般卸荷阀不严导致系统内漏,表现为:有压回油压力升高,无压回油管发

热,EH油泵电流升高,EH油温升高。此次EH油回油温度在压力降低同时由39℃

快速上涨至51℃,42EH油泵电流由22A涨至48A,怀疑卸荷阀也存在问题,故各

专业商讨后决定伺服阀、卸荷阀一起更换。(后续检修已确认密封较好)

3)GV3油缸油压过高导致卸荷阀卸油口弹簧被顶开卸油。

综上所述可能原因:伺服阀故障,导致进入卸荷阀的油压过高,卸荷阀卸油

口弹簧被顶开,经有压回油管流回油箱。

四、防范措施或建议

1、GV3伺服阀、卸荷阀均已更换,应该加强对EH油系统及汽机高调门的检

查与监视,同时做好汽机高调门突关和漏油的事故预想。

2、当发生GV3突关EH油压降低,运行EH油泵电流增大时,立即启动备用

EH油泵,就地关闭GV3油动机供油隔离门。

3、集控所配油动机供油门操作手柄为综改前工具,与设备不匹配,需更换。

4、做好其它高调门故障的事故预想,发生故障时判断准确后到就地操作做

好确认,避免误操作;人员做好防护,防止高温烫伤、高处跌落等人身伤害。

5、加强对EH油质的检测化验,发现不合格时及时进行滤油换油。

6、改善电液伺

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