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06月22日仿真机培训事故分析总结范

201*年06月22日仿真机培训事故分析总结

201*年06月22日仿真机培训事故分析总结

1.1A小机再循环故障自动全开

现象:给水流量迅速下降,1A小机指令上升,而后由于指

令和实际反馈偏差大,1A小机跳出给水自动1B小机自动下

转速上升,1A1B小机转数偏差大,水位开始下降,机组负荷

略微下摆。除氧水位自动调门关小,除氧水位上升;凝结水

流量下降,凝结水再循环可能开启,凝泵电流减小,凝汽器

水位会有略微上涨。

处理:启动电动给水泵,迅速加转速,由于发现还算及时

且1A小机还有出力,因此水位下降速度比较缓慢,也就没

减煤降负荷,加电泵转速至给水流量与蒸汽流量匹配,稳定

水位,之后停止1A小机运行。

注意点:事故发生时,自动下1B小机转速会上升,应注

意1B小机转速不超高限,由于除氧器水位瞬时增高,除氧

器水位调节门自动关回,应注意凝结水流量,在小于240T/H

时,最小流量再循环应该自动开启否则手动开,防止凝泵汽

蚀。再者调整电泵转速时要迅速及时,防止负荷高时水位调

整不及时而发生MFT,当负荷较高或者给水和蒸汽流量偏差

太大而短时无法恢复时应及时减煤降负荷。

总结:给水系统出现较为大的故障时,特别是负荷高的时

候,应先启动电动给水泵保证汽包水位,保住机组安全运行,

之后再进行事故原因查找。

2.空预器一次风侧往烟气侧漏风

现象:一次风机自动下指令迅速上调,之后由于反馈和指

令偏差过大使一次风机跳出自动,一次风压迅速下降至

2.0KPA左右,机组负荷汽压迅速下降,引风机放手动情况炉

堂负压变大,排烟温度下降(两侧同时变化,而非单侧不合

逻辑,除非两侧同时漏),氧量下降后开始缓慢上升,各台

磨风量下降,磨煤机电流加大,磨煤机出口温度下降,磨碗

差压变小;空预器出口二次风温下降,炉膛火焰微弱,火检

可能失去;过热汽温再热汽温下降较快;水位有较大摆动,

同时小机出力转速也伴随有较大的摆动;

处理:手动迅速开大一次风机入口调门,加大一次风压,

令人打跳1D磨,保持下三层磨运行,并迅速减小其它磨煤

机煤量至出口压力和磨碗差压符合最低要求以上,调整炉膛

燃烧,汽机侧根据压力下降趋势迅速关门减负荷,维持机组

稳定联系处理。

注意点:由于一次风压下降太多,在磨出力比较大的情况

下,可能导致堵磨,风粉管内无煤,从而失去全部火检;在

恢复时,应该注意各磨里面瞬间有较多存煤,突然吹进炉膛

可能激烈影响燃烧;打掉的磨应注意防止自燃;由于整个过

程炉膛燃烧变化较为激烈,因此要特别注意汽包水位和汽压

的变化。

总结:制粉系统出现故障时,在非破坏性事故情况下,任

何情况应先保证炉膛能稳定燃烧,防止断煤MFT,而后查询

原因处理。

扩展阅读:仿真机学习心得

仿真机学习心得

作为一名全能巡检,我目前的学习目标就是成为一名合格

的副值,这次仿真机的培训给了我一个很好的学习机会。在

这次的仿真机培训中,我学到了很多很多从机组倒送电到满

负荷运行过程中的一系列操作,使我对机组的启动流程有了

更深刻的印象。并且,在教练员的讲解下,充分掌握了每一

项操作的前因后果,即为什么要这么操作,如何操作才能达

到更好的目标。

在第一次纯冷态启动过程中,教练员白录智师傅对每一步

的操作要求都十分严格。从倒送电开始,到锅炉点火,再到

汽轮机冲转,最后到发电机并网,直至机组满负荷运行。每

一步均严格按照操作票执行,并且对于操作中的难点、要点

进行了十分详细的讲解,使我受益良多。

我厂仿真机目前采用的是蚌埠电厂仿真机系统,相比我厂

660MW机组有一定区别,主要体现在空冷系统上。但是对于

超临界直流炉机组的操作思路还是大同小异的。

首先是进行点火前的检查与准备,由于是仿真机组,比实

际机组的操作简单方便,就地操作也只需要在计算机上点击

进行,而且大家都比较有经验,进行得很顺利。厂用电送电

完毕,就地的各手动门开启完毕,启动循环水泵,投开式水

系统,投闭式水系统,投入压缩空气系统,投运主、小机、

EH油、密封油系统,气体置换,盘车运行,投运凝结水系统,

除氧器水位正常后进行炉水泵注水、锅炉上水,启炉水循环

泵,进行风烟系统的投入,进行空预器和炉膛吹扫,一切井

然有序。

当贮水箱有可见水位

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