18Cr2Ni4WA合金钢高硬度热处理加工过程试验 .pdfVIP

18Cr2Ni4WA合金钢高硬度热处理加工过程试验 .pdf

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

18Cr2Ni4WA合金钢高硬度热处理加工过程试验

摘要:18Cr2Ni4WA是特种钢,在渗碳淬火的过程中容易形成大量的残余奥

氏体,从而使硬度难以超过HRC56。本文通过可控气氛多用炉渗碳、淬火、高

温回火、二次淬火、冷冻、回火的实验过程,可使渗碳层4mm以上的。零件表

面硬度达到HRC60以上。

关键词:18Cr2Ni4WA、可控气氛多用炉、渗碳淬火、残余奥氏体、表面硬

引言

现代社会,汽车是一个国家工业的缩影。其高性能、高技术的要求,决定了

汽车齿轮箱在设计制造技术方面要先于其它工业部门追踪世界先进技术水平。高

精度硬齿面齿轮代表了车用、船用齿轮传动装置的发展方向。齿轮渗碳淬火后的

性能除与心部性能有关外,还受渗碳层深度、渗碳层的碳含量与金相组织、内应

力的分布等因素的影响

1.工艺分析

某专业热处理厂今年承接一批军用汽车齿轮热处理任务,该齿轮材料采用

18Cr2Ni4WA。18Cr2Ni4WA是一种优质合金钢,强度高,韧性及淬透性好。

18Cr2Ni4WA化学成份如下:

碳C:0.13~0.19

硅Si:0.17~0.37

锰Mn:0.30~0.60

硫S:≤0.25

磷P:≤0.25

铬Cr:1.35~1.65

镍Ni:4.00~4.50

铜Cu:≤0.025

钨W:0.08~1.20

18Cr2Ni4WA的热处理参数:

正火温度为930℃-950℃,渗碳温度为900℃-950℃。第一次淬火温度860℃

-880℃,第二次淬火温度780℃-810℃。

齿轮技术要求:

渗碳层深4.5-5.2mm,

表面硬度HRC61-64,

碳化物级别5级,

残余奥氏体3级。

针对该产品的材料特点及技术要求、用途,确定在丰东600kg可控气氛多用

炉中加工。丰东600kg可控气氛多用炉的特点比较突出,它采用日本PVH表进

行编程,并对时间、温度、碳势进行控制,温度的控制精度在±5℃,碳势的控制

精度在±0.05%CP,炉内的气氛由丙烷提供,以甲醇为气氛载体。

为保证实验的可靠性,试验前做了定碳测试、九点测温校验等前期准备工作。

零件摆放:将被加工零件立放在底料盘上齿轮之间用隔圈分隔。

2.工艺制订

首轮试制加工工艺如下:

2.1.强渗:温度930℃,碳势1.25%CP,时间6480min;

2.2.扩散:温度930℃,碳势0.85%CP,时间720min;;

2.3.淬火:温度880℃,碳势0,85%CP,保温时间40min,用分级淬火油,

淬火油温65℃,淬火时间40min;

2.4.高温回火:620℃保温300min,再升至650℃,保温480min,冷至550℃

出炉;

2.5.二次淬火:温度800℃,碳势0,85%CP,保温时间90min,用分级淬火

油,淬火油温65℃,淬火时间40min;

2.6.回火:温度150℃,时间210m

3.样品检验

按以上工艺加工后,用HV-1000A显微硬度计检查有效硬化层深达到4.9mm,

用XJP-6A金相显微镜检查随炉试样,碳化物级别为3级,但残余奥氏体级别达

到8级,用HLN200型里氏硬度计检查表面硬度为52-56HRC。

首轮试验结果表明,零件变形效果十分理想,渗碳层深及碳化物级别合格,

但零件的表面硬度、残余奥氏体级别不能达到用户要求。

4.改进工艺

经过分析,查找相关技术资料,残余奥氏体级别严重超标,未能有效转换为

马氏体,是影响零件表面硬度的主要原因。如何降低残余奥氏体含量以提高零件

表面硬度,是下一步的工作重点。

对于18Cr2Ni4WA这类易产生残余奥氏体组织的材料而言,消除残余奥氏体

组织的最好办法就是在回火之前对零件进行冷处理。

经与用户交流沟通,在可能增加产品变形情况下,对该炉产品进行进一步的

试验。

因为该炉产品经过回火,内部组织已经稳定,那么需要重新制定淬火及淬火

以后的工艺。

重新制定的

您可能关注的文档

文档评论(0)

178****7660 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档