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ProductionTechniques生产技术

170气缸盖漏水分析与改进

耿国芳,丁富才,季顺业,张庆普,李伟涛,张行河

(潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司,山东潍坊261061)

摘要:针对170气缸盖漏水缺陷进行统计与分析,主要为左侧挺杆孔、前导管孔缩松及左侧面砂眼造成

漏水,熔炼工艺从提高原铁液碳当量、减少生铁使用比例等减少铸件缩松倾向,造型工艺从增加冷铁使用、

去除出气片、人工刷涂激冷涂料提高缩松位置冷却速度及修改工装减少挤砂、冲砂等措施,有效降低铸件缩

松、砂眼缺陷,铸件漏水率明显下降。

关键词:碳当量;冷却速度;漏水

中图分类号:TG2文献标识码51;:A;文章编号:1006-9(2016)60658-0019-04

DOI10:.3969/j.issn.1006-9658.2016.06.006

170系列柴油机是潍柴动力中速机类产品,气

11

缸盖属单体、四气门HT250材质灰铸铁铸件,轮廓

尺寸为332mm×225mm×200mm,毛坯质量57

kg。170气缸盖采用中频电炉熔炼工艺,浇注温度

1400℃~1420℃,造型采用潮膜砂造型工艺,每箱32

4件,阶梯型浇注系统,底注内浇道紧贴着大皮芯从

底部进入铸件型腔,中注内浇道从分型面进入型腔。

铸件加工后经打压试漏,漏水率达2.20%,占到

23

外部废品率的95.2%。漏水缺陷主要集中在左侧挺

杆孔、前导管孔和左侧面(依次对应位置如图1所示图1漏水位置

1、2、3)。

1缺陷分析

1.1缺陷取样电镜分析

利用EVO18扫描电镜对3个位置漏水缺陷进

行电镜观察和电镜能谱分析,其中漏水1、2位置试

样分析结果如图2所示,漏水位置位于铸件尺寸厚

图2试样1、2电镜分析结果

[1]

大处,缺陷呈现晶间缩松形成显微缩松特征,为

缩松缺陷;漏水位置3试样分析结果如图片3所示,

外形呈现明显的砂粒状,成份中主要为Si元素,判

定为型砂砂眼缺陷。

收稿日期:2016-04-22

稿件编号:1604-1348

作者简介:耿国芳(1980,—女,)工程师,主要研究方向为潮膜砂铸铁

工艺.图3试样3电镜分析结果

∕2016

生产技术  

ProductionTechniques

1.2缺陷形成原因分析热慢,造成其冷却速度慢,易出现缩松缺陷[3];前导

1.2.1熔炼工艺管孔(位置2)尺寸为35mm,相比其它3个导管,周

铁液成分是影响铸件品质的主要因素,当浇注期由多层砂芯环抱,易造成前导管孔铁液散热慢,

[2]易出现缩松缺陷。

铁液碳当量下降时,铸件缩松倾向加剧。统计现

场的生产记录(见表1),发现出铁过程中,最后1次

2

检测铁液成分与铁液出火时间差超过0.5小时以

上,按铁液碳元素在电炉内保温时烧损规律,每0.5

小时碳烧损0.04%~0.06%,但保温期间未进行二次

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