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2024年重大事故隐患安全管理制度(精选篇)

重大事故隐患安全管理制度1

1、运行现状和问题

变换工序工艺冷凝液返回气化装置,作为气化炉工艺气

激冷水和磨机制浆用水,可有效地保护环境,提高水资源的

利用率。但这同时也导致工艺煤气中氨积累,使设备管道堵

塞严重、腐蚀加剧。为此,现代煤化工中,变换工序大多设

置了汽提单元,部分汽提工艺冷凝液,以降低工艺煤气中氨

含量。

我公司汽提单元汽提塔顶产生的含氨水设计流量为

11.293M3/h,正常情况下送热电装置作为脱硫补充液,也可

作为磨煤制浆水补充到气化装置滤液槽中,通过滤液泵送入

棒磨机中。

20xx年6月中旬系统开车正常后,此部分含氨水送热电

装置脱硫事故池及循环槽中。因硫化氢易氧化成单质硫磺,

产生硫泡沫,运行一段时间后出现脱硫塔阻力增大,硫铵结

晶困难,甚至堵塞内件喷头和管道。9月27日脱硫工艺商江

南环保就此给我方正式函件,要求如使用含氨废水,应控制

H2S≤8mg/L。

经过两次脱硫堵塞、停车清理之后,这股含氨水就只好

送到气化装置滤液槽中,10月下旬,出现滤液槽及滤液泵进

口管道碳铵结晶、堵塞严重的现象。最后只好将此股含氨水

直接排入地沟中,通过15单元磨煤水池后进入14单元,最

后再作为磨煤制浆水回到系统中。

含氨水送气化装置而不作为热电脱硫补充液,造成氨损

失达60Kg/h以上,同时造成气化系统内氨积累,加剧了设

备管道的堵塞和腐蚀,其次由于含氨工艺水的温度高达70℃

以上,造成气化地沟进液处氨味、硫化氢味很大,严重影响

场地操作环境。

2、变换汽提流程调查

现酸性水汽提所采用的工艺流程分为单塔加压侧线抽

出汽提、双塔加压汽提和单塔低压全吹出汽提三类工艺,其

特点如下:

2.1单塔低压全吹出汽提工艺

待处理的酸性水经换热后进入汽提塔,塔顶含氨酸性气

送至硫回收装置;塔底得到净化水回用于上游装置或排入污

水处理。

此工艺中塔顶气冷凝分离后,含氨冷凝液分为全回流、

部分回流和无回流三种形式,很明显,我厂工艺属于这种塔

顶无回流的单塔低压全吹出汽提工艺。

山东华鲁恒升化工股份有限公司一二期的变换汽提原

采用单塔塔顶无回流法,20xx年后采用了所谓的“二次汽提

法”,即改造为塔顶部分或全回流法,有效降低了气化灰水

系统的氨氮含量,一期灰水外排水的氨氮含量由过去的

400mg/L左右降低至20xx年1月的270mg/L左右。

大唐多伦MTP的变换汽提采用了塔顶部分回流,塔顶运

行压力0.108MPa(G),110℃,塔顶全回流,暂时还没发现

腐蚀现象,曾有过塔顶含氨污水送热电石膏脱硫的想法,但

未付诸实施。

包头神华MTO的变换汽提塔和冷凝器是一体的,塔顶全

回流,塔顶换热器和回流管线腐蚀严重,经常出现腐蚀漏点。

滕州新能凤凰汽提塔和冷凝器是一体的,属于塔顶全回

流,腐蚀特别厉害,已经更换了两个新的冷凝器。

内蒙古伊东变换汽提塔塔顶冷凝器和汽提塔是单独分

开的,塔顶全回流,但运行的还行。

华亭中煦甲醇装置规模与我公司相同,且同为东华院设

计,其变换汽提含氨冷凝液流量设计为2610.23kg/h,温度

为45℃,送污水处理。实际运行中此股水较大,故实际将塔

顶冷凝温度控制在110℃以提高氨提出率,减少含氨水流量。

2.2双塔加压汽提工艺

待处理的酸性水首先进入硫化氢汽提塔,塔顶酸性气中

氨质量分数小于1%,经分液后送至硫回收装置;塔底污水换

热后再进入氨汽提塔,塔顶气经两级冷凝冷却和两级分凝后,

得到高浓度的粗氨气,送至氨精制部分进一步处理;塔底得

到净化水回用于上游装置或排入污水处理。

2.3单塔加压侧线抽出汽提工艺

待处理的酸性水分为冷、热进料分别进入汽提塔顶部填

料段和塔上部,塔顶酸性气中氨质量分数小于1%,经分液后

送至硫回收装置;塔中部抽出的侧线气经过三级冷凝冷却和

三级分凝后,得到较高浓度的粗氨气,送至氨精制部分进一

步处理;塔底得到净化水回用于上游装置或排入污水处理。

该流程利用一座汽提塔,根据汽提塔内上下的温差,以

及介质中硫化氢和氨的特性,达到分离的目的。首先将原料

污水中的二氧化碳和硫化氢从汽提塔上部汽提出去,随即控

制适宜的塔体温度,在塔中部形成n(NH3/H2S)

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