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回转窑托轮开裂的焊接修复
【摘要】中国铝业山西分公司Φ4.5mxllom氧化铝熟料回转窑Ⅲ档北托轮(Z1355Ⅱ托轮)因为交变载荷的作用以及加工缺陷的发展而发生开裂,该厂对更换下的托轮进行了手工电弧焊修复,采用“U”型坡口形式,选择合适的焊接材料,严格按照焊接工艺要求进行焊接操作和焊后质量检查,成功实施了ZG55Ⅱ托轮厚壁件的焊接修复。
关键词:ZG55Ⅱ托轮;裂纹;焊接;热处:
WeldingrepairofcrackonsupportingrollerofrotarykilnHONGYi,CHENRui-jun(ShanxiBranchofChinaAlumiumCorporation,Shanxi,043300,China)
[Abstract]Underalternatingloadandwiththedevelopmentofmanufacturedeficiency,supportingroller(ZG55]I)of04.5
mxll0maluminarotarykilnofShanxiBranchofChinaAlumiumCorporationdehisced.Theplanttookhand.archwelding
methodtorepairthesupportingroller,intheprocess,theyadoptedUshapeslope,choseappropriateweldingmaterial,oper-
atedstrictlyaccordingtotherequirementofweldingtechnicsandtesttheweldingqualitystrictly,andsosuccessfullyrepaired
theZG55IIsupportingrollerwithwelding,
Keywords:ZG55I1supportingroller;crack;welding;heattreatment
l概况
回转窑是烧结法和混联法生产氧化铝的关键设备,它的质量很大(我公司回转窑的质量就达l212t),而且是在高温、高粉尘的环境中运行,窑体的重量通过领圈传到托轮,由托轮和托轮幅承回转部分的全部重量。
我厂共有6台氧化铝熟料窑,规格均为Φ4.5m×ll0m,五档支撑;冷却机为Φ4.5m×50m,二档支撑,每档2个托轮。冷却机和回转窑的托轮结构和材质均相同(材质为ZG55Ⅱ,质量为7700吨),其外形尺寸为Φ1.6m×840mm,轴孔直径为480mm,工作面壁厚140mm,截面形状见图l。
托轮制造技术要求:使用碱性平炉钢或电炉钢铸造,不得用转炉钢;机械加工前应淬火以消除铸造应力,精加工前对缺陷(砂眼、气孔、疏松、裂纹)使用J507焊条切凿补焊,而且需进行正火和回火处理,硬度要求HB=187~229,工作表面补焊部分硬度差不得大于10%。
2开裂过程及原因分析
2.1开裂过程
在生产运行过程中,各托轮均存在一定程度的磨损和表面剥落。1996年9月,鬯窑Ⅲ档北托轮表面一侧发现一道裂纹,裂纹由托轮轮幅的铸造孔开始沿半径方向向外延伸,从外表面看裂纹的轴向长约120mm,如图2示。由于生产及其它原因,当时对裂纹只进行了简单处理,设备运行了约20d,旧焊缝就又开裂,而且裂纹长度增加到180mm左右;再次对其进行处理,运行约一个月后,裂缝进一步沿轴线方向延伸至托轮宽度方向3/5处(约500mm),不得已停窑对托轮进行更换。
由于库内无备用托轮,决定对更换下来的托轮进行修复。在修复过程中我们发现,在中间立筋处还有由外径向内径方向上的裂纹,深度由外表面已裂至根部达200mm左右。此外在轴线主裂纹边缘,还存在有与其方向一致的微裂纹。
2.2原因分析
经分析,托轮开裂原因主要有二方面:一是在生产运行过程中,因窑线的恶化而使窑体在运行过程中产生周期性应力峰值,使托轮承受交变载荷的作用;二是托轮自身存在加工缺陷,如气孔、疏松、裂纹等,这些缺陷随着运行工况的恶化而发展,直至发生开裂。在第一次裂纹出现后,未能采用正确的焊接方法阻止裂纹进一步发展,最终导致托轮轴向和径向裂纹严重。
3焊接修复方案确定
3.1焊接性能分析
托轮ZG55Ⅱ材质的化学成分及机械性能见表1及表2。
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