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300MW亚临界锅炉一次风机风压试验及运行优化
针对某发电厂300MW亚临界锅炉一次风机运行水平不高的现状,对煤种、
风压调整、磨煤机运行台数变化对一次风机运行效率的影响,以及一次风机风压
调整对磨煤机石子煤排放率、石子煤热值综合影响等各种因素进行了多种工况试
验,提出了锅炉一次风机风压试验及运行优化方法和建议,指导电厂锅炉的经济
性运行。
标签:锅炉运行优化经济性厂用电率
一、概述
当前,电力市场日趋完善,竞争日益激烈,同时由于经济的发展和人民生
活水平的提高,电网峰谷差越来越大,大型机组频繁参与调峰。在这种形式下,
降低发电成本,提高经济效益已成为各发电企业的迫切需要。火力发电厂主要
辅机电耗约占发电量的4.8%~5.5%,对于300MW机组辅机电耗占到18MW.因
此降低机组主要辅机电耗是火电厂提高经济性运行水平、实现节能减排的主要手
段之一。锅炉制粉系统是火力发电厂的主要系统,其中一次风主要作用是将磨煤
机磨制煤粉进行干燥并输送至锅炉燃烧器,同时作为煤粉着火阶段挥发分燃烧所
需的氧量。同构锅炉不同负荷工况下降低一次风压的燃烧调整试验,给出了磨煤
机一次风母管压力的合理运行区间,为锅炉制粉系统的日常运行调整和维护提供
参考,为降低锅炉一次风机电耗提供依据。
二、机组概况
某发电公司2×300MW燃煤发电机组采用东方锅炉厂制造的DG-1025/18.2-
Ⅱ13型亚临界参数、自然循环、单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式、
平衡通风、固态排查;锅炉配备两台50%容量由上海鼓风机厂生产的单吸双支撑
离心式一次风机,型号:1888AB/1210,风量:46.5m3/s,全压:15.539Kpa,配
用电机采用上海电机厂生产,型号:YKK560-4;额定功率1250KW,采用变频
调节。一次风机运行调整中存在的主要问题是一次风机风压调整没有所负荷变
化,一次风机风压平均运行压力就较高,风压过高,将使煤粉颗粒变粗,轻易磨
穿煤粉管弯头,同时煤粉刚性增大,推迟煤粉在炉膛的着火,燃烧不够完全,若
风压过低,轻易堵塞煤粉管,刚性削弱,易引起火焰回火烧损燃烧器。需通过一
次风机性能试验及运行优化工作解决问题。
三、一次风机性能试验方法及过程
1.试验方法
1.1本次试验涉及发电部、设备工程部和燃料管理部.燃管部负责记录石子煤
的过磅、取样、制样和化验;发电部负荷记录试验所需机组运行参数;设备工程
部加强各仪表维护和消缺,确保机组运行参数的准确性。
1.2试验期间机组负荷按调度曲线执行,配煤及磨煤机运行方式要求尽量稳
定,以便试验数据对比分析。
1.3试验一次风母管风压变动范围为7.5~6.5KPa,每次试验降低一次风母管
风压0.25KPa,稳定运行6小时以上。
1.4试验期间,尽量关小磨煤机入口冷风调门开度,磨制小矿、大矿煤时磨
煤机出口温度控制在90~95℃;磨制天矿、内蒙煤磨煤机出口温度控制在85~
90℃;磨制广汇煤时磨煤机出口温度控制在60~65℃、控制广汇煤种风煤比不
低于1.8(参考磨煤机出口温度);其它煤种风煤比不低于1.5-2.0,稳定运行6
小时。认真记录试验期间各相关参数。
1.5试验开始前拉空4号炉各磨煤机石子煤仓,试验结束再次拉空4号炉石
子煤仓,以便试验石子煤量过衡記录及石子煤热值。
1.6试验期间重点加强制粉系统运行参数监视,精细调整,做好相应事故预
想(给煤机断煤及跳闸、堵磨、石子煤运行异常等),保证试验工作顺利完成,
机组安全稳定运行。
1.7机组负荷在160~230WM负荷运行,保持三台制粉系统运行,注意总煤
量应在120t/h以下。机组负荷在230~300WM负荷运行,保持四台制粉系统运
行,注意总煤量应在160t/h以下。
1.8机组正常运行中,当所有在运行制粉系统单台出力均小于25t/h时,应停
止一台制粉系统运行,以提高制粉系统运行经济性,但不得少于两台制粉系统运
行。
2.试验过程及参数分析
组织分别进行锅炉一次风机风压7.45KPa、7.3KPa、7.11KPa、6.9KPa、6.7KPa
和6.5KPa工况下试验,每次试验稳定运行6小时以上3、试
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