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水泥窑黄磷渣配料方案及使用实践
摘要:黄磷渣是黄磷厂生产黄磷时产生的工业废渣,经过高温水淬急冷,外观呈细颗粒状,灰白色,为水淬渣,磷渣含有少量的F、P2O5,与煤中的硫在熟料煅烧过程中具有复合矿化剂的作用,它可以加速烧成带反应速率,降低烧成温度,在同等烧成温度下使熟料中的硅酸三钙提升。同时黄磷渣中的磷固溶在硅酸三钙中,使其晶格发生变化,有利于提高熟料矿物活性,从而提高熟料强度。某公司拥有两条4500t/d水泥熟料生产线,当地黄磷渣资源较为丰富,采购价格较低,经专业研讨后,使用黄磷渣在生料中进行配料。经过不断工艺优化和经验积累,取得了降低煤耗、改善系统运行状况、提高熟料强度的预期效果,有效降低了水泥生产成本。
关键词:水泥窑;黄磷渣;配料;方案;使用实践
0引言
通过对老旧生产线升级改造和产能置换新建生产线,水泥各生产企业在装备、技术等方面的差距越来越小,同质化竞争日益激烈。因此,如何保证产品质量、控制生产成本,便成为赢得市场竞争的关键。黄磷渣作为工业废渣,经过高温水淬急冷,具有活性CaO和SiO2,配入生料后,省去了CaCO3分解成CaO强吸热过程,同时在熟料煅烧过程中氟化物可降低液相形成温度,增强C3S稳定性。
利用黄磷渣参与生料配料,能起到改善系统运行状况、降低煤耗、提高熟料强度的作用,有利于进一步降低水泥生产成本。???
1黄磷渣配料使用方案(以某公司两条4?500t/d?生产线为例)
1.1原材料成分(表1)
某公司一、二线生料配料皮带秤均为四个(四组份配料),为便于均匀配料(未技改前黄磷渣不能单独计量),将黄磷渣和有色金属灰渣(铁质校正原料)进行搭配使用。根据其它企业使用经验,黄磷渣掺入比例为3%时,回转窑煅烧状况及熟料质量最佳,通过配料计算,黄磷渣掺入量达到3%时,有色金属灰渣与黄磷渣最佳搭配比例为2:3,见表2。
???
1.2配料方案设计
某公司一、二线生产质量不同品种熟料,一线主要生产普通熟料,二线主要生产低碱熟料,配料方案设计如下。
1.2.1一线配料方案(表3~表6)
1.2.2二线配料方案(表7~表10)???
1.3黄磷渣配料生产组织及注意事项
(1)生产部门将辅材堆棚内有色金属灰渣取空三个区,作为黄磷渣堆放区域,形成黄磷渣、有色金属灰渣相邻各三个区,便于利用辅材取料机连续均匀取料。因现场无法实现计量,取料工严格控制黄磷渣、有色金属灰渣取料时间,人为操作搭配进入有色金属灰渣库,尽可能保证计量误差在合理范围。供应部门在采购合同中约束供应商要保证黄磷渣连续集中进厂,便于单独进料,并不影响其它原材料进厂。???
(2)黄磷渣配料后共融温度点降低,中控操作上严格控制C5溜管温度(入窑物料温度),一般较使用前低10~15℃左右,并根据实际情况进行调整,不断摸索最佳操作参数,防止预热器系统产生结皮。同时,黄磷渣配料入窑煅烧后,可能会出现窑内主、辅窑皮频繁脱落,操作上要防止垮窑皮出现窑主电机电流瞬间上升,现场要加强篦冷机辊破监控,及时反馈辊破料层、大块料情况,防止辊破卡大块影响下料。
(3)生产过程中,品质处对每批次进厂黄磷渣进行检验,并现场跟踪验证黄磷渣与有色金属灰渣搭配情况,当黄磷渣或有色金属灰渣质量发生变化时,及时对搭配比例进行调整。同时要充分考虑使用黄磷渣配料后,含氟硅酸钙影响水泥水化反应,水泥凝结时间延长,水泥生产时合理控制水泥凝结时间,确保出厂水泥质量。
2黄磷渣配料使用前后对比分析
2.1熟料质量变化情况(以28d为一个使用周期)
使用黄磷渣后熟料质量及易磨性得到进一步改善,但熟料凝结时间也有所延长:1#出窑熟料游离钙合格率96.33%,提升3.1%,熟料烧失量0.20%,下降0.24%,初凝时间101min,延长9min,终凝时间152min,延长10min,熟料3d强度33.8MPa,上升2.1MPa,28d强度64.5MPa,上升3.3MPa;2#出窑熟料游离钙合格率95.86%,提升3.24%,熟料烧失量0.21%,下降0.21%,初凝时间99min,延长9min,终凝时间153min,延长9min,熟料3d强度34.6MPa,上升2.7MPa,28d强度65.2MPa,上升3.8MPa。???
熟料质量对比见表11。
2.2水泥质量变化情况
使用黄磷渣后P·C42.5水泥混合材掺入量33.0%,提升3.5%,通过石膏配比来进行调节,凝结时间变化不大,3d强度26.5MPa,上升1.2MPa;P·O42.5水泥混合材掺入量19.5%,已临近国家标准≤20%,无上升空间,凝结时间及水泥外加剂适应性变化不大,3d强度29.4MPa,上升2.4MPa。水泥质量对比见表12。
2.3回转窑运行质量变化情况
2.3.1入窑
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