印染废水深度处理及回用案例.docx

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印染废水深度处理及回用案例

1工程概况

浙江某服饰公司专业生产女士丝袜、短袜、童裤、内衣,生产废水主要来源于染色、漂洗阶段,所含污染物主要包括染料、助剂及其织物本体的纤维、天然杂质、色素等。企业现有1套处理规模为2500m3/d的\o污水处理新闻专题污水处理站,采用初沉-AO处理工艺,实际处理水量约为1600m3/d,排放水质达到GB4287—2012《纺织染整工业水污染物排放标准》表2中的间接排放标准后,接入市政污水管网系统外排。

企业为降低排污量,提高水的重复利用率[1],提出对现有印染\o废水处理新闻专题废水处理出水进行深度处理,使之回用于生产。

2设计水质及水量

本项目废水深度处理及回用工程设计规模按目前实际废水量1600m3/d设计,要求总体回用率达到60%。设计进水水质根据现有污水站二沉池实测数据而定,回用水质参照HJ471—2009《纺织染整工业废水治理工程技术规范》推荐的染色用水水质标准,并对个别指标根据实际生产所需进行了调整,而排放水水质仍然执行GB4287—2012表2中的间接排放标准,具体设计进、出水水质见表1。

印染废水经过前段物化和生化预处理后,各类污染物浓度已大大降低。对后续深度处理而言,CODCr、色度、电导率都比较适中,处理难度不大,而SS需要考虑采用适当预处理。

3处理工艺设计

3.1处理工艺选择

目前,印染废水深度处理较多采用吸附[2]、高级氧化[3]、生化[4]和膜分离[5-6],以及其组合处理工艺[7]。针对本深度处理工程水源水质的特点,以及回水水质要求,经技术经济比较后选择双膜法处理工艺。

3.2处理工艺流程

印染废水深度处理设计工艺流程见图1。

来自污水处理站二沉池出水重力流入原水池,经提升泵进入多介质过滤器,多介质过滤器内装填精制石英砂和无烟煤,用于截留水中的颗粒状杂质、SS、胶体、色度、浊度、有机物等。出水进入超滤系统,进一步去除SS、胶体、蛋白质和微生物等大分子物质。

超滤系统出水进入反渗透系统,将大部分离子、有机物、细菌、病毒等截留,使产水纯化,水质可以满足染色、印花等使用要求较高的工段回用。多介质反洗排水、多介质正洗排水、超滤反洗排水和反渗透浓水的混合水满足GB4287—2012表2中的间接排放标准,可排放至市政污水管网。

3.3设计特点

(1)针对进水水质中SS浓度偏高的特点,设置多介质过滤器对原水进行预处理,确保后续处理装置的稳定。

(2)采用“双膜法”主工艺处理\o印染废水新闻专题印染废水,确保系统稳定脱盐,产水能满足生产需求。

4主要处理单元设计

(1)原水池。1座,全地下式钢砼结构,外形尺寸为5.0m×4.0m×4.5m,有效水深为3.5m,有效容积为70m3,停留时间为1h。配置提升泵2台,型号ZS80-65-160/15,Q=100m3/h,H=36m,N=15kW,1用1备;配置超声波液位计1台,型号UST-1。

(2)多介质过滤器。1座,钢制成套设备,外形尺寸为φ3.0m×4.5m,处理水量为70m3/h,过滤流速控制在10m/h以内。设计运行周期为12~24h,反洗强度控制在8~10L/(m2˙s),以无烟煤不被冲跑为宜。多介质过滤器出水的SDI小于5,浊度小于3NTU。

(3)超滤系统。超滤系统采用全流过滤的方式,设计进水量为66.7m3/h,回收率不小于90%,膜元件的设计通量为27.8L/(m2˙h),采用PVDF材质超滤膜共40支,单支膜面积为60m2,膜孔径为0.03μm,产水水质SDI小于3。

(4)超滤产水池。1座,半地下式钢砼结构,外形尺寸为5.0m×4.0m×4.5m,有效水深为4.0m,有效容积为80m3,停留时间为1.2h。配置提升泵1台,型号ZS80-65-160/11,Q=100m3/h,H=27m,N=11kW;配置超声波液位计1台,型号UST-1。

(5)反渗透系统。采用DOW公司的BW30FR-365型低压高脱盐率抗污染反渗透膜,单根膜脱盐率大于99.5%。设计产水量为40m3/h,系统回收率为67.5%,运行通量为16.3L/(m2˙h)。反渗透膜型号BW30FR-365,单支膜面积为34m2,数量72支,压力容器6芯装,共12支,8∶4排列。为避免原水中的杂质损坏反渗透系统,在反渗透前端设置保安过滤器,精度为5μm,滤芯采用PP喷绒滤芯。进水设置ORP计,控制进水ORP为+150~+200mV。

(6)反渗透水池。1座,半地下式钢砼结构,外形尺寸为7.4m×4.0m×4.5m,有效水深为4.0m,有效容积为118m3,停留时间为3h。配置回用水泵2台,型号ZS65-50-160/5.5,Q=40m3/h,H=28m,N=5.5kW,1用1备;配置反渗透冲洗泵1台,型号ZS80-65-160

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