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#1炉C修锅炉专业总结报告
目录
概述2
C修项目及时间3
C修进行的主要工作3
C修发现并消除的主要缺陷11
设备异动及技改情况12
#1炉C级检修后设备运行情况15
锅炉专业设备目前尚存的问题14
锅炉专业还未做的试验及检验指标14
C修调试中出现的异常问题分析14
十、#1炉C修备品备件材料消耗情况15
十一、综述16
#1炉C修锅炉专业总结报告
概述
锅炉制造厂:哈尔滨锅炉厂有限责任公司
型号:HG-693.2/13.73—HM
出厂日期:2012年1月
出厂编号:3480
投运日期:2013年11月
安装单位:东北电业管理局第三工程公司
主要技术参数:
锅炉以最大连续负荷(BMCR工况)为设计参数,当电负荷为200MW时需要的锅炉额定蒸发量(BRL工况,即汽轮机TMCR工况)为660.2t/h,蒸汽出口压力为13.73MPa。
工况的主要参数BMCRTMCR
过热蒸汽流量(t/h)最大连续蒸发量693.2t/h额定蒸发量660.2t/h
过热蒸汽出口压力(MPa)设计压力13.73MPa额定压力13.53MPa
过热蒸汽出口温度(℃)设计温度540℃额定温度540℃
再热蒸汽流量(t/h)最大流量598.283t/h额定570.869t/h
再热蒸汽进口压力(MPa)设计压力2.919MPa额定压力2.783MPa
再热蒸汽出口压力(MPa)设计压力2.729MPa额定压力2.602MPa
再热蒸汽进口温度(℃)设计温度332.4℃额定温度327.9℃
再热蒸汽出口温度(℃)设计温度540℃额定温度540℃
给水温度(℃)设计温度253.5℃额定温度250.6℃
喷水温度(℃)设计温度169℃额定温度167.2℃
锅炉设计压力(MPa)设计压力15.03MPa额定压力14.60MPa
省煤器设计压力(MPa)设计压力15.422MPa额定压力14.965MPa
再热器设计压力(MPa)设计压力2.729MPa额定压力2.602MPa
汽机入口压力(MPa)设计压力13.73MPa额定压力13.73MPa
锅炉计算效率(低位)最大负荷(BMCR)91.49%额定负荷(BRL)91.50%
C修项目及时间
检修项目及验收点
计划检修项目113项,其中标准项目11项,非标准项目1项;实际检修项目106项,其中标准项目10项,非标准项目1项;增加项目4项,削减项目11项;H点33个,验收合格33个;W点30个,其中合格30个;
检修时间
计划:2015年8月22日到2015年9月7日,共计16天。
实际:2015年8月22日到2015年9月7日,共计16天。
三、C修进行的主要工作
1、本体进行的检修工作
1)本次检修主要对#1锅炉本体受热面进行了全面检查,包括过热器、再热器、水冷壁,管子胀粗、磨损进行了测量和记录,并对护瓦移位等缺陷进行了处理。
尾部过热器检查
尾部吊挂管测厚
尾部省煤器检查
尾部再热器检查
尾部包墙测厚
折焰角检查
末再测厚
末过测厚
炉膛吹灰器口检查
燃烧器检查
2)对过热器、省煤器防磨板脱落的位置进行了技改。
省煤器防磨护板脱落
3)对汽包进行了内部检查,内部情况良好,水位分界线明显,保护层较好,锈蚀较少,发现分离器掉落一个,进行了恢复。
分离器掉落情况
2、阀门检修工作
1)省煤器再循环阀门卡涩处理。
2)下降管排污阀门内漏严重,对12个电动阀门进行了解体检查,发现2个阀体损坏无法修复进行了更换,其它阀门进行了研磨和修复。
3)定排阀门内漏严重,对20个手动阀门进行了解体检修查,发现1个阀体损坏无法修复进行了更换,其它阀门进行了研磨和修复。
3、减温水系统检修工作
1)再热器减温水阀门内漏,阀座损坏对阀体进行了更换。
2)过热器阀笼损坏进行了更换。
3)对减温水电动门卡涩进行了处理。
减温水阀门阀芯缺陷
排污门检修
调节门检修
安全阀检修
油枪清洗
3、燃烧系统检修工作
1)对所有喷燃器进行检修,配合动力场试验对所有燃烧
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