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脱硫增效剂
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脱硫增效剂产品说明书
脱硫增效剂简介
技术背景
石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺因其技术成熟、脱硫效率高,吸收剂来源丰富,价格低廉,副产品可利用等特点而被广泛采用,成为目前燃煤电厂烟气脱硫应用最广泛的方法。由于石灰石本身的性质及工艺限制,石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺也存在着能耗、效率等等问题。
针对以上情况,我们开发了脱硫增效剂(NOFON-FGD01型),用于优化脱硫过程,提高FGD系统的脱硫性能,使其能适应各种含硫量的煤种,降低系统能量损耗,给电厂带来良好的经济和社会效益。
脱硫增效剂的主要成份
脱硫增效剂主要成份有:CaCO3表面活化剂、反应催化剂、化学隧道形成剂。
★表面活化剂:改变固液界面湿润性,提高界面传质效率;
★反应催化剂:降低反应能,提高反应速度;
★化学隧道形成剂:形成CaCO3的微球内部化学隧道,将反应从平面推向立体,进一步提高吸收剂利用效率和加快反应速度。
脱硫增效剂原理
在脱硫过程中,石灰石与硫的反应速度受控于CaCO3的溶解速度,CaCO3在水中的溶解度较小,克服或改善CaCO3在水中的溶解问题,将会对整个脱硫工艺有较大的改善提高。由于CaCO3在水中的溶解度较小,在吸收塔中大量的CaCO3是以微小颗粒状存在的,经研究发现,在这些微球表面,存在着双膜效应,严重影响了液体中硫的传质,采用针对CaCO3表面物性的活性剂和催化剂来减弱和消除双膜效应,同时配合化学隧道形成剂来渗透进入CaCO3的微球表面遍布的微孔和裂纹,制造无数的从微球体表面到内部的隧道,使得液体中硫的传质从这些微孔和裂纹顺利引入,大大加快了石灰石与硫的反应速度。
那就按每天75公斤
应用实例
⑴2010年8月~9月间,由我公司供货的脱硫增效剂分别于湖北华电A电厂及山西大唐B电厂进行了两次系统的脱硫增效剂实验。
A电厂概况
A电厂机组(2×330MW)采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫系统。一炉一塔单元匹配。本次实验前脱硫系统三台循环泵必须同时运行且系统PH值达到5.8以上时,系统脱硫效率在87%-93%之间波动,故能耗较高,石灰石用量大,系统设备始终处于满负荷运行。
B电厂概况
B电厂为2×600MW直接空冷脱硫燃煤发电机组。根据现场观察及了解可知,因机组设计原因,当入口SO2浓度达到3300mg/m3以上时,会造成脱硫系统供浆量严重不足,脱硫效率很难稳定维持在90%以上,从而无法达到环保排放的要求。
⑵实验过程简介
1、在A电厂FGD脱硫系统加入100公斤脱硫增效剂后(使吸收塔内增效剂浓度达到500ppm)和不加前脱硫效率的对比曲线和持续作用时间.
实测脱硫率
加后30分钟
4小时后
10小时后
24小时后
不加效率
89.7%
92.3%
88.8%
91.7%
加后效率
97.3%
96.6%
96.5%
96.3%
数据分析
FGD入口SO2浓度在2100mg/Nm3。在维持吸收塔原脱硫效率基础上,加入200公斤脱硫增效剂(使吸收塔内增效剂浓度达到500ppm),配合合理供浆,吸收塔脱硫效率立即快速提升;半小时后,脱硫效率即提高6%以上(对于脱硫效率小于90%的FGD系统,加脱硫增效剂后脱硫效率或将提高10%以上)。特别是随着时间的变化,在加入500ppm增效剂24小时后,仍能够达到较高的脱硫效率。这说明增效剂的加入,显著提高了脱硫效率,并且能够持续稳定的发挥作用达24小时以上(理论上可维持64小时)。
2、在B电厂FGD脱硫系统加入500ppm脱硫增效剂后和不加前脱硫效率和循环浆液ph值之间的对比曲线。
PH
4.8
5.1
5.4
5.7
6.0
不加增效剂时补浆量
83
96
87
77
83
加增效剂后补浆量
62
43
27
15
17
数据分析:
FGD入口SO2浓度在3300mg/Nm3。塔浆液PH值对脱硫效率影响显著,随着PH值增加,脱硫效率增大。加入增效剂后,在保证脱硫效率的前提下,吸收塔浆液PH值保持在5.2-5.8的合理范围内波动,从而减少补浆量,节约大量石灰石。而且脱硫增效剂的加入,有稳定浆液PH值的作用,从而为脱硫反应提供更好的环境。
结论分析
关于脱硫增效剂,通过数据分析,可以得出以下结论:
1、显著提高FGD系统脱硫效率,提效一般可达6%-10%以上。
这是脱硫增效剂的主要功能,SPRZ-101脱硫增效剂可以加速石灰石反应速度,提高了石灰石利用率,从而提高脱硫效率。添加30分钟以后即可见效,一次添加持续作用达到24小时以上。
2、促进脱硫系统适应入口二氧化硫浓度的较大变化。
脱硫增效剂的使用,可以适应因煤质等变化引起的入口SO2浓度变
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