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#1炉空预器电流摆动原因分析及措施
#1机组投入运行后,出现1B空预器电流摆动,随负荷增加,入口烟温增大,电流摆动幅度
增大,6月28日,1A空预器也出现类似现象。通过对运行数据分析,发现空预器入口烟温超过
340C时出现电流摆动,最高烟温1B空预器烟温到352C(7月5日9:40,负
荷297MW)。维护部组织人员,对空预器电流摆动的原因进行分析,并制定相应措施。
一、1C修空预器检修内容及标准对照
1、1A、1B空预预器主要检修工作:
(1)12块扇形板进行更换。
(2)径向密封片进行更换,轴向、环向密封未变动。
(3)中心筒密封片、盘根进行更换。
2、扇形板与径向密封间隙标准值:
(1)热端(mm):7.5、7、6、4
(2)冷端(mm):2、4.5、12、22.5
(3)热端转子角钢与扇形板间距(mm):6;冷端转子角钢与扇形板间距(mm):28。
3、空预器检修记录:
(1)1A空预器检修数据:
转子水平冷端径向密封间隙热端径向密封间隙
热端角钢与扇形板间距离冷端角钢与扇形板间距
(2)1B空预器检修数据:
r
-
转子水平冷端密封片间隙热端密封片间隙
冷端角钢与扇形板间距热端角钢与扇形板间距
结论1通过对检修数据的分析,径向密封间隙、转子角钢间隙,基本控制在
标准值。
二、设备运行状况分析
(1)#1机组296MW负荷工况下,空预器运行参数:
#1炉空预器运行参数图
(2)#2机组292MW负荷工况下,空预器运行参数:
#2炉空预器运行参数图
结论2:同负荷工况下,#1炉空预器比#2炉空预器空预器入口烟温高15C,密
封片膨胀量相对增大。
结论3:在空预器入口烟温350E时,就地检查发现1A空预器冷端一次风仓/
烟气侧扇形板处有摩擦声,1B空预器冷端二次风仓/烟气侧扇形板处有摩
擦声,频率为1处/转;初步认定为密封片摩擦,个别间隙小,局部存在摩擦
现象,造成电流有峰值波动现象。
三、控制措施
(1)机组负荷较高时,观察空预器入口烟温(350C左右)、空预器电流摆动、条件允许情
况下,持续运行,适当情况下可修改减速机电机热偶定值。
(2)加强对#1炉空预器现场设备点检,注重对减速机油位、运行状况检查。
(3)#1炉空预器比#2炉空预器空预器入口烟温高12C-15C,因此,#1炉空预器检修时径向密
封间隙设定比#2炉相应增大。
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