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高炉循环水系统循环水泵节能改造.pdf

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高炉循环水系统循环水泵节能改造

雷纬晖

(河北钢铁集团宣钢公司炼铁厂,河北宣化075100)

摘要:高炉循环水是高炉的血液一刻也不能停,在实际运行中,一旦供水泵出现故障将直接影响高炉生产,导致高炉非

计划性休风。改造后,设备运转平稳,备件、材料消耗降低,出1:7闭门处于全开位置,大大降低了阀门结垢及故障的检修率,

年节约备件材料费用和维修费用约几万元。

关键词:循环水;扬程;效益;节能

中图分类号:TK26中图分类号:A

一、研究背景坏与节约能源、降低成本、提高经济效间。通过计算,循环泵站三台水泵叶轮

高炉循环水泵房为高炉冷却系统提益有着密切关系。为了使泵站正常运行,直径由原330mm切屑至300ram,切削量

供冷却循环用水,是保证高炉设备安全、既保证生产生产的日供水量及系统压力为(330—300)/:330×100%=9%15%,

长寿运行的关键,其用电量很大。高炉要求,又可保证设备的安全运行,降低在允许车削范围内,因此采用车削叶轮

循环水是高炉的血液一刻也不能停,在生产成本,决定对水泵进行技术改造。的节能方法是适用的。

实际运行中,一旦供水泵出现故障将直二、改造技术内容三、运行情况

接影响高炉生产,导致高炉非计划性休通过对循环水泵站运行情况的研究,水泵进行改造投入运行后,出水阀

风。针对系统出现的问题,车间采取相软水主供水泵属于实际扬程低、而所选门打到全开位置,运行电流33A保持在

应的措施,取得了较好的效果并且通过水泵扬程偏大、水泵长期偏离高效区运36A以内。开启1#水泵,输水量为2000

技术改造,挖掘设备潜力,达到了节能行的情况。改变水泵性能有两种方式,m,2#水泵输水量为1800m。由此

降耗目的。一是改变水泵转数,这样就需要加装变可见,改造后2#水泵运行电流降低,输

该泵站主要水泵有事故用柴油机主频器。但是变频器价格昂贵,不容易维水量减小,并且由于阀门处于全开位置,

供水泵一台,软水主供水泵3台,2用修,这样就会占用大量备件费用。而且水泵噪音及震动都明显减小,设备运行

1备,风口小套增压供水泵3台,1用2一旦变频器发生故障将导致水泵停运,状态良好。在2#水泵成功改造的基础上,

备,风口中套、热风阀供水泵2台,1用影响高炉生产。二是车削水泵叶轮,这对l#水泵、3#水泵进行了同样的改造。

1备,软水补水泵3台,1用2备。其中是一种既简单而又经济的水泵节能措施,目前循环泵站3台软水主供水泵正常运

软水主供水泵主要负责高炉炉体冷却及特别适宜于扬程变化很小,但偏离水泵行,电流在正常范围内,系统流量及压

热风阀的冷却,共有高压供水泵三台。额定扬程甚远的离心泵。根据水泵叶轮力均满足系统要求。

高压水泵型号为DFSS350—510型,额定切削定律,当叶轮切削在很小一个范围四、实施效果

流量为2020m,ll,额定扬程59m,配套时,水泵性能曲线会发生相应变化。其按照现场实测数据,改造后提升泵

功率500kW,日常2用1备。按照水泵流量扬程曲线将向左移动且明显变陡,运行电流由原控制的40A降低为36A。

额定流量2020m计算,两台泵同时开从理论上说流量减少,而扬程变化不大,年节电量:2台

启流量达4o0om以上,实际流量3400符合实际改造需要。因此决定对水泵叶×、/3×I×U×0.85×24,J、时

m,lI,完全满足系统需要流量,但在实际轮进行切削处理。×360天

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