脱硫典型事故案例分析.docVIP

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FGD入口含尘量超标跳闸

事件起因及现象

2007.07.0316:40增压风机3A跳闸,随即增压风机3B跳闸。3号FGD保护动作。

事件处理经过

钱文明按照FGD跳闸处理,迅速隔离3号FGD系统。

启动除雾器冲洗水泵B,对3号除雾器一级下进行冲洗降温。

在盘前检查FGD首出跳闸条件:增压风机全停和FGD入口含尘量超300mg/Nm3灯点亮。

任宏伟检查FGD保护逻辑,入口含尘量保护在投入状态。

19:203号FGD系统重新启动投入运行正常。

事件原因分析

6月27日,16:30四值上班后,发现3号FGD系统入口含量超过300mg/Nm3报警,发现后汇报部门陈宗国并联系热工检查,陈宗国要求提高3号炉电除尘运行参数,用以提高除尘效果,3号炉电除尘参数提高后,3号FGD系统入口含尘量超过300mg/Nm3没有明显变化,分析可能是浊度仪测量有问题。同时,热工齐鹏告3号浊度超过300mg/Nm3保护跳FGD不知何时已强制退出。

6月28日白班,陈宗国联系热工检修人员检查3号浊度仪,是否工作正常,经过热工现场检查,擦拭镜片,浊度从310mg/Nm3降至260mg/Nm3,最终也没有发现其它问题。由于无法测试浊度仪是否工作正常,所以此事就搁浅了。

浊度仪故障后,不能及时处理,同时不知什么原因,将浊度保护投入运行,而运行人员又不知晓,最终造成3号FGD保护动作。

暴露问题和防范措施

加强设备故障处理效率和质量,防止处理不及时,扩大事故范围。

技术支持部应和运行人员加强沟通,对于系统的变化和保护投退,应有明确的书面交待。

称重皮带给料机C滚筒调偏丝杆损坏

事件前运行方式及现象

2006.12.2702:35值班员钱文明监盘发现称重皮带给料机C在自动投入的情况下,给料量由9.0t/h左右(设定值)减小至5.9t/h左右。

事件处理经过

02:35立即停运称重皮带给料机C,联系在现场巡检的王志刚就地检查称重皮带给料机C有无异常情况(开始怀疑是石灰石仓下料不畅)。检查发现称重皮带给料机C皮带跑偏严重,皮带上的石灰石料落入皮带下部,给料机内积料较多,已经埋住了回程皮带,并且后部滚筒两侧调偏丝杆与滚筒连接的铸铁已经损坏,联系检修清理内部积料并尽快消除故障。

03:24启动紧急备用的湿式球磨机A,投入运行。

03:26称重皮带给料机C在短时间内不能恢复运行,停运湿式球磨机C,并督促检修人员尽快处理。

事件原因分析

皮带跑偏和给料机堵料两项保护均失灵。

从真实情况和历史趋势曲线分析,从发现称重皮带给料机C的石灰石给料量由正常设定的9.0t/h,逐渐升高到9.62t/h(这是由于回程皮带已经被埋住,运转阻力增加使作为称重的设施受到的压力增大,而不是真正的给料量增加),再下降到5.9t/h左右(这是由于调偏丝杆损坏后皮带瞬间松弛所致),中间的时间只有大约5分钟,并且期间无任何音响报警。作为防止称重皮带给料机内部积料造成损坏的跑偏和堵料保护无一动作,应该是称重皮带给料机C损坏的主要原因。

称重皮带给料机C至湿式球磨机C入口管之间的方圆节部分堵塞。

称重皮带给料机C至湿式球磨机C的入口管之间方圆节堵塞较为严重,使该部位的通流面积锐减。当皮带跑偏严重,大量的石灰石落入皮带下部并逐渐积成堆,给料机的清扫机将大量的石灰石料推入落料口时,因方圆节部分的通流面积较小,很快形成了堵塞,而堵料保护又失灵。因此这是造成称重皮带给料机C损坏的次要原因。

石灰石料内粉末状物太多且潮湿。

由于石灰石料中的粉末料太多,导致较湿的细碎粉末在给料机于湿磨入口管之间的

工艺水系统压力正常,启动真空皮带脱水机C。

恢复相关系统在脱硫400V保安B段负荷,并安排巡检就地检查设备运行情况是否良好。

联系就地人员检查增压风机无异常,启动增压风机2B,启动增压风机3A,启动增压风机3B,恢复吸收塔烟气系统。

系统全部恢复完成,汇报值长。

事件原因分析

检查历史曲线发现400V脱硫PC2段上脱硫400V保安PCB段电源开关保护定值过小。

估计由于近期环境温度较高,配电室只配备轴流风机,加之近期负荷相对较高引起热保护动作。

脱硫保安B段有负荷启动,负荷过重导致进行开关保护动作。

暴露问题和防范措施

对400V脱硫PC2段上脱硫400V保安PCB段电源开关保护定值进行修正。

对配电室加装冷却设备,使其工作环境得到改善。

盘前启动设备因查看电气主接线图,平衡负荷分配。

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