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用熔渣代替矿渣配料的试验与生产
辽宁渤海水泥集团有限责任公司现有5台中空余热回转窑,年产熟料70万t,生产水泥100万t;其主要产品渤海系列水泥2002年3月被评为国家免检产品。原公司一直采用石灰石、矿渣和铁粉(或铜渣)进行配料生产。近年来,矿渣价格上涨使水泥制造成本升高,并因其资源紧张而影响了公司的正常生产。因此,必须寻求一种廉价的矿渣替代原料进行配料生产。经对鞍钢和本钢的未经水淬的高炉矿渣(以下简称熔渣)进行试验研究,我们采用了熔渣代替矿渣进行配料生产,通过2年多的使用,获得了令人满意的效果。一
1熔渣代替矿渣配料的实验研究
鞍钢和本钢是我省两大重点钢铁生产企业,多年来已排放上亿吨熔渣。现在仅鞍钢每年排放熔渣就达11)0万t。这些熔渣只有少部分被用于公路基石、铁路基石、砼骨料和水泥原料。因此,熔渣的资源可谓十分丰富;而且我公司的铁路专用线与沈山线和魏塔线连接,运输十分方便,来自鞍钢和本钢的矿渣和熔渣均可用火车运输进厂。
1.1可行性分析
(1)化学成分比较。熔渣与矿渣的化学成分相近(见表1),因此就其化学成分而言。用熔渣代替矿渣完全可行,但其湿度低,体积质量大(约比矿渣高0.2g/L3),较粗,其粒度组成为:0-20mm的占67%,20mm以上的占33%。
(2)活性比较。根据表1中的数据,以胝[训(CaO)+埘(Mgo)+彬(A1203)14,o(Si02)+加(MnO)+埘∞02)】计算熔渣和矿渣的活性指数肘值为:肘矿渣=l。5;肘鞍钢熔涟。肘本钢熔渣=1.481.2,均符合GB203-78水泥中的粒化高炉矿渣的质量标准,适于作水泥原料配料。
(3)熔渣的易磨性。由于熔渣是未经水淬的废弃渣,其粒度较大,主要成分Si02的状态以结晶态为主,易磨性不如矿渣。通过小磨粉磨试验,我们发现不同粒度的熔渣对磨机定额和电耗的影响是:粒度0-10mm时,磨机定额约降低1.5%;粒度0-20film占60%,20mm以上占40%时,磨机定额约降低2%-3%。
试验表明:用熔渣代替矿渣进行配料是完全可行的。但因其未经水淬处理,粒度较大,相对矿渣而言易磨性较差。
1.2生产原料及试验配比
以现有石灰石和铜渣分别与鞍钢和本钢熔渣(成分见表2)配料,原料配料方案见表3,熟料率值表l熔渣和矿渣化学组成质量分数%
及矿物组成见表4。
2熔渣代替矿渣配料生产
根据熔渣代替矿渣配料的试验结果,我们于2000年开始从本钢批量采购熔渣,并进行正常的配料生产,从2年多的生产使用情况看,基本达到了预期的效果,实现了稳定生产、降低成本、增加效益的目的。表5为2台03.5mxlOm生料磨使用熔渣代替矿渣配料前后生产数据。
从表5中的数据看出,熔渣代替矿渣配料后,2台生料磨的产量下降了3.21t/h,电耗有所增加。为了解决这个问题,我们于2001年投资15.6万元对生料磨系统进行了技术改造(改造内容见表6),使2台03.5mxlOm的生料磨达到并超过原来的产量(原来120t/II,改造后为140t/h),并可供应5台窑104.7万t生料的用量。由此关停了3台(02.1mx7.32m;02.4mxl2m;02.4mxl2m)老生料磨(注:老生料磨运转率低于30%)。
另外。,我们又对烧成系统进行了改造。具体是:把烧成带的普通镁铬砖用直接结合的镁铬砖代替,以提高烧成带的温度;对5台窑的喷煤管分别进行了不同程度的改进。另外要求看火工在操作时一定要控制温度的上限,保证烧成带的温度。
3经济效益分析
采用熔渣配料后,我们取得了很大的经济效益。相关效益以2000年生产数据计算如下。
(1)节煤效益。由于熔渣初水分比矿渣小4%~6%,可以减少02.4mxl8m的烘干机煤耗,每千克烘干物料节煤0.01l6kg。2000年使用熔渣134358t,节煤2149.73t,煤价按230元,t计,创利49.45万元。
(2)生料的差价效益。目前,我公司熔渣进厂价格44.7元,t,矿渣进厂价格52.8元/t,考虑到熔渣的体积质量大,水分小,其运输途中损耗小于矿渣,经折算熔渣成本比矿渣低12.5元/t。按全年熔渣代替矿渣配料量134358t计,每年节省资金167.95万元。
(3)由于易磨性差,生料成本升高,按全年104.7万t生料计,全年多耗费用35.6万元。.
以上3项合计,2000年直接创利181.80万元。若以2001年技术改造后的数据计算,年创利在400万元以上。
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