多晶硅厂案例分析.pdfVIP

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1、HCI泄露事故

1.1事故经过

2011年4月25日尾气回收现场报告氯化氢冷凝工段液态氯化氢储罐压

力变送器PT—4861的根部阀有轻微泄露,但是由于当时储罐内有大

量的氯化氢液体无法排出,所以无法更换根部阀,当时经工艺人员同

意待到氯化氢液体储罐内的液体排完或等停车检修时对根部阀进行

维护,到2011年4月30日早8:00由于根部阀腐蚀严重,再加上罐内的

压力使根部阀泄露量增大,此时罐内还有大量的氯化氢液体无法排

出,大量的氯化氢液体经根部阀泄露扩散在厂区,给环境造成污染。

1.2原因分析

由于根部阀的四氟垫片年久腐蚀,加上罐内的压力,致使根部阀

密封不严造成氯化氢液体大量的泄露。

1.3事故处理方法

氯化氢冷凝工段紧急停车,待氯化氢储罐无氯化氢液体排出时,

更换新的根部阀。

1.4教训总结

此次事故应该是可以避免的,由于本工序的介质是属于高腐蚀的物

质,在平时在检修和巡检时应注意本车间的设备,在出现问题时及时

和工艺人员沟通,双方配合将隐患消除,就能避免此类事故的发生。

因此我们在以后的工作中,不论问题的大小,都应及时的处理,避免

大事故发生。

2、吸收塔水冷却器内列管泄漏事故

2.1事故经过

尾气回收工序吸收塔出来的的氯化氢气体冷却器的一个水冷器

内列管发生泄漏,此换热器内水走壳程,主要物质为氯化氢的物料走

管程。在对全厂循环水管的循环水进行常规酸碱值进行测量时发现循

环水呈酸性,逐个工序逐个水冷器进行检查确认后发现此台换热器列

管被腐蚀穿透,当打开此换热器壳程出来的循环回水后看到大量白烟

从水中溢出。

2.2原因分析

造成此次水冷却器内列管泄漏原因有二:第一,此换热器管程的

物质是氯化氢富液,对管道设备具有强的腐蚀性;第二,此换热器使

用的年限比较久。

2.3事故处理方法

工段长立即要求将此套还原尾气回收系统进行停车,加大另一套

还原尾气回收的负荷。停车后放掉所有水冷器中的循环水,防止腐蚀

设备,对整套系统进行氮气置换,分析检验合格后进行动火作业,将

此换热器物料的进出管短接掉,因为此换热器在系统中没发挥作用,

然后进行重新系统开车。

2.4教训总结

现场巡检人员时刻监控循环水管道PH分析仪的数值,未装有PH

分析仪的需用PH试纸进行酸碱值测量,如有异常情况,立即报告相

关领导进行处理。

3、分析取样时发生燃烧事故

3.1事故经过

本次事故经过:2010年12月的一个夜班,分析人员在对CDI车

间LV1300导淋进行液态常规样取样时发生燃烧事故,经过大概15分

钟的紧急扑救火势才得以控制。(工况:取样口处物料压力大概

1.8MPa,温度40度左右)

3.2原因分析

本次事故的发生主要是由于机修在对取样管进行焊接时内部不光滑,

加上取样人员阀门瞬间开度过大,法兰连接处没有做静电跨接,导致

取样时业态物料入取样管摩擦产生静电,使液态物料发生燃烧。

3.3事故处理方法

用干沙及CO灭火器对外漏物料进行覆盖降温,在取样口手阀完全暴

2

漏出来时关闭手阀。

3.4教训总结

此次事故应该是可以避免的,如果机修人员焊接时做到仔细一点,分

析人员在取样时做到缓慢开启阀门,车间安全工作认真一点,把所有

静电跨接检查到位,这样的事故是肯定能避免的。

4、机修人员对设备检修时蒸汽冷凝水喷出伤人

4.1事故经过

在机修人员对还原尾气回收吸附柱热水进吸附柱热水管线处法

兰进行检修作业时在螺栓松开以后造成机修人员被管道内热水烫伤

的事故,当时管道内热水温度达到100℃。

4.2原因分析

造成本次事故的主要原因是在检修前所有的前期准备工作没做

到位,对热水管线内的热水没有进行泄压及对管线进行有效隔离,所

以造成了此次事故。

4.3事故处理方法

在事故发生以后,马上联系了调度车将受伤人员送到当地医院进行治

疗。

4.4教训总结

作为化工单位随时面临的是危险的工作环境,在这样的工作环境

中作为现场人员就更需要做到仔细,认真,防止因为一时的疏忽造成

大的生产事故,对财产及环境造成损失。

5、再沸器内漏的事故

5.1事件经过

2010.05因再沸器壳程出口进疏水阀前焊口断裂震动导致再沸器

管壳程渗透进而氯硅烷和蒸汽反应发生的大规模氯硅烷泄露事件,由

于再沸器外面有保温层,内部泄露无法直接发现,等到发现时已经泄

漏的比较大了,幸亏处理得当,

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