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水泥磨加球前后对比分析和措施
一、存在问题
1.通过预粉磨系统二次取样,出辊物料0.9mm筛余超控制范围14.0%以上,0.2mm筛余超控制范围10-0%以上。80um筛余超控制范围7.0%以上,旋风筒80um筛余超控制范围8.0%以上。入磨0.2mm筛余达4.0%以上(按要求磨机最好无0.2mm物料入磨)。入磨45um筛余超控制范围10.0%以上。
2.通过粉磨系统二次取样,出磨80um仅仅比入磨80um下降5.0%左右,出磨45um比入磨45um下降9.0左右。
3.磨系统筛余降仅2.89%
4.通过对1#磨颗粒级配发现:1um筛余累积6.34%3um筛余累积19.95%,=45um筛余累积93.31%,3-32um筛余累积63.72%,32-65um筛余累积15.52%,80um筛余累积0.03%
二、原因分析
1.物料变化
a.通过观察预粉磨物料筛余内大颗粒熟料系黄心料,它结构致密,异常坚硬,易磨性差。
b.易磨性系数高的粉煤灰供货紧张。自产石灰石未做含泥量分析,全凭视觉判断,导致质量不稳定,进厂瑞华煤渣内含较大的杂质大块未及时清理。
2.通风性变差
a.入V选出风部阻力大,影响细粉收集。因安全问题,入旋风筒内部积料近一年未清理
b.磨内2仓磨尾篦板外三圈被碎球堵死,致使篦缝面积减小,由此带出通风面积变小,通风阻力增大,通风不畅,细粉通过量减小,过粉磨现象严重。
c.人字分管堵死1/4,影响预粉磨符合标准要求细粉磨收集,导致入磨45um筛余严重超标。(附图)
d.循环风机叶轮磨损严重(附图)实际风量不足。
e.循坏负荷率过高(两次取样均超过230%)说明物料在磨内停留时间短,被粉磨的程度不足,出磨物料中细粉含量偏低,磨机台时产量的提高受到限制。
f.筛余降过低说明隔仓板通孔率偏低或通风量不足。
g.水泥颗粒级配不合理:从7月份送检的我公司水泥颗粒级配与最佳水泥颗粒分布存在较大误差,1um筛余达6.34%。它在不到1d的时间内水化完全,因而对水泥强度的增进率几乎不起作用,3um筛余达16.95%,3um的细颗粒因此比表面积大,使需水量增加。最佳颗控制在10.0%以内,3-32um筛余63.72%。3-32um筛余最佳颗粒在65%以上,几项重要颗粒级配数据均未达标,看数据且存在严重过粉磨现象。
3.入磨物料过粗
a.从二次检测入稳流仓0.2mm筛余来看。入V选物料料柱过于集中在两侧,不能形成均匀料幕,(25日检测左侧89.08%,中间80.9%,右侧91.72%,29日检测左侧96.75%,中间88.04%右侧97.20%)
b.从二次检测出辊物料0.9mm以上筛余超标来看,辊压机两侧侧挡板调整不到位或磨损严重。
c.从二次检测0.2mm。80um筛余来看辊面检测及辊缝压力等调整不及时。
4.入磨物料温度过高
入磨物料长期在120摄氏度以上,水泥细粉因温度高产生静电反应,吸附在研磨体及衬板上形成垫层,大大影响粉磨效率。
5.合理掺加助磨剂
1#磨未掺助磨剂前磨PO台产降至210t/h。比表面积低,循坏风和主排风拉不动,磨头跑灰,现场检查熟料称温度达150摄氏度以上,为了拉动循坏风及主排,被迫关小冷风阀,却导致辊压机磨机滑履温度,跑高报警,有效果,但不明显。经请示分厂及质控处领导后,助磨剂添加量由0.10%增加到0.11%,2小时后PO台产达220t/h,45um筛余5.4%比表336m2/kg.结果出来后,我对系统用风进行调整,30min后,出磨斗提电流由169.9A至159.2A.选粉机电流有250A降至239.4A,主收尘压差由2300Pa降至2250Pa.台产有220t/h增加到222t/h,熟料配比由80%降至79.5%。
由于入磨物料温度较高,磨内物料发生静电反应。
6.研磨体数量过少
一般情况下,研磨体的装载量是允许在一定范围内波动的,在这个范围内是不会影响台产的波动不大,但是没有及时补加研磨体,当数量下降到一定程度后,台产会大幅下降。
众所周知,研磨体的运动状态分为三种:a.泻落式运动状态,b.抛落式运动状态,c.圆周式运动状态。一般情况下装载量在25%以下是处于泻落式运动状态的,研磨体仅仅对物料仅有研磨作用。装载量在25%-45%之间是处于抛落式运动状态的,研磨体对物料有研磨和击碎作用,装载量在45%以上是处于圆周式运动状态的,研磨体仅对物料起研磨作用,圆周式运动状态因研磨体处于圆周式旋转,电耗高,威胁机械设备安全,台产提升有限被高度受限,电耗低,受入磨细度偏低,易磨性好的这类企业喜爱,因入磨细度低,易磨性好,这类企业有些甚至不要一仓的钢球击碎物料作用而取消一仓,绝大多数企业采用钢球抛落式运动状态,因磨机要提高产量,应尽可能提高磨机的装载量。我国大型管磨设计填充率在3
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