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北京铁路局关于延长钢轨寿命汇报材料
北京局针对管内高铁、普速并存客货混跑、重载、小半径曲线的现状,制定相应、切合实际的打磨技术方案,在提高线路、道岔打磨施工作业质量延长钢轨寿命方面做了大量具体工作,取得一定效果,具体如下:
一、进展情况
1.按总公司要求在直线和大半径曲线上按模板打磨设计廓形打磨,从2012年10月开始到现在共计打磨5387公里,其中局管内(含津秦客专预打磨)3007公里,济南局797公里,太原局209公里,兰州局781公里,呼和局593公里。
在京广、石太、丰沙、京九线上做了部分试验段,进行打磨后的数据跟踪分析工作。如:2013年6、7月份对石太线进行了钢轨线路打磨作业,共计打磨线路38km,其中上行23km,下行15km,涉及获鹿、井陉、井南、阳泉四个车间。按照直线均匀距离设置3对,每段曲线上设置3对,ZH、QZ、HZ各设置1对观测点的标准对小半径曲线建立了台帐,定期对侧磨情况进行观测和分析。
2.山区小半径曲线上不对称打磨。在石太和丰沙线,我们做了针对曲线半径在600米以下线路进行专项课题研究,专门制定了铣磨、打磨结合方案即先铣磨,去除肥边、鱼鳞纹,后进行打磨成不对称廓型。对其中8条小半径曲线实验段进行观测,石太下行线k38.45-k39、石太上行线k99.5-k99.9、k98.3-k98.5、k97.65-k98、k67.13-k67.85、k44.86-k44.66、k44.4-k43.8、k19.5-k20.0、k75.8-k76.1等小半径曲线。计划2013年年底前完成小半径曲线铣磨和打磨相结合的实现钢轨减磨,延长钢轨使用寿命的课题。
3.高铁打磨。今年主要对津秦客专进行了预打磨,采用铁科院设计的60N廓形。全线打磨547公里,在联调联试过程中反应动态指标都好于局内其他高铁线路。
4.在京津城际、京沪高铁上学习了德国L&S和BWG公司的打磨经验,先后在京津城际和津秦客专进行了铁科院设计的针对CHR3轮轨廓形和欧洲UIC60E2钢轨廓形的道岔和线路钢轨打磨。
5.在北京大机运检段段内2组道岔上进行了道岔铣磨试验。除辙岔和尖轨复合断面不能作业外,其他处所进行了铣磨作业。
二、取得效果
1.线路打磨后效果明显,钢轨寿命得到延长,特别是山区线路。打磨后乘车的舒适性有显著的提高,在钢轨打磨之前,由于曲线上股钢轨侧磨不均匀、剥离掉块、曲线下股钢轨压溃、肥边等一系列病害,晃车、抖车现象非常明显,在钢轨线路打磨之后,晃车、抖车现象明显减缓减弱。
从钢轨的剥离掉块病害上考虑,打磨也是有明显效果的。石太线的小半径曲线较多,加之近两年采用的耐磨PG4钢轨,虽说耐磨性能增强,整体效果佳,但是PG4钢轨的不足之处就是剥离掉块现象更为突出,钢轨的剥离掉块现象也在很大程度上影响了钢轨的使用寿命。根据我们对打磨前后的观测分析,钢轨在打磨之后,钢轨的剥离掉块现象在很大程度上得以消除。
从钢轨踏面上的光带考虑,也是更加科学的。由于石太线路的整体状态标准低以及钢轨的基本轮廓不良,造成机车在钢轨踏面上留下的光带不集中,左右摆动,这样必然导致各种病害的发生,如:钢轨的不均匀侧磨、轮缘对钢轨踏面造成的碾力,最终造成钢轨肥边及压溃病害等。在大机打磨之后,钢轨轨头形成一个新的近似标准的轨面轮廓,从而改变轮缘对钢轨的碾力为竖向压力,以最终达到消除钢轨肥边及压溃的目的。
最后,从钢轨的侧磨快慢和均匀程度上考虑,目前我们已经做了大量调查统计,依照所统计数据在半径R350m的曲线上钢轨侧磨明显减缓。
2.在道岔打磨上学到了国外打磨的经验和技术标准。如打磨质量验收标准:打磨后廓形与设计廓形在±0.2mm范围,道岔翼轨打磨技术。撤岔和尖轨打磨技术等。
3.通过打磨试验,钢轨保护技术全面推广,培养出了部分熟悉打磨的技术人员。结合采集数据,不断总结、分析,打磨技术方案得到不断改进和优化,技术操作水平得到的整体的一个提高。
三、存在问题
1.观测周期不太固定。观测技术人员都是兼职,计划条件成熟时成立专职研究分析小组。
2.配备测量工具不齐全。无钢轨表面摩擦系数测量仪、里氏硬度计、测厚仪、电子平尺等。
3.取得试验区段结合供电区段设置,提取电力消耗数据很难。
4.定期举办钢轨保护技术交流会,加快技术人员的成熟。
5.组织到国外学习钢轨延长寿命分析经验。
四、下一步安排
1.继续对实验区段进行观测,结合采集数据,不断总结、分析,不断改进打磨技术方案。
2.针对京沪线客货混跑,大半径曲线的特点,建立打磨试验段档案:记录打磨程序、速度、压力(功率)、打磨遍数并存档,进行后续的数据分析和跟踪研究。
3.定制三套铣磨车刀盘,一套为60N型廓形的,一套是1/20轨底坡廓形的,一套标准轨距角平轨顶廓形的刀盘,预计10月到货,准备在小半径曲线上进行不对称铣
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