人身安全案例.pdfVIP

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人身事故

1、检查污油池两人前后中毒

1985年12月9日,某炼油厂催化装置工艺三班,发生一起在污

油池内瓦斯中毒死亡2人的事故。

该装置为了回收下水道中污油,有一个3×2×2M的污油回收池。

当日19:50,三班班长在操作室安排分馏岗位副操作去回收污油,

并详细交待了回收污油时所用的管线和流程。当时分馏主操作员也在

场,便让其徒弟(一外厂代培训人员)去检查一下。不久,他未和操

作室内任何人打招呼,也拿了手电出去了。过了一段时间班长发现主

操作师徒二人未回来,便出去查找。发现二人均倒在污油池内,经抢

救无效死亡。

事故原因:

这次事故的发生,系代培训人员缺乏安全操作经验,不懂污油池

瓦斯的危险性,加上师傅发现后,又缺乏抢救常识所致。

事故教训:

污油池瓦斯释放处必须悬挂防中毒安全警示标志,安装硫化氢检

测报警仪,操作人员到该区域工作应佩带好防毒面具。

2、缺乏安全意识,氮气窒息身亡

1986年9月12日,某厂加氢车间一名工人在检修反应器101的内衬

过程中,氮气窒息,班长在抢救工人时,也因氮气窒息而死亡。

加氢车间大加氢装置,因反应器101壁温超高检修后,9月12日16:

00开始烘衬里,氢压机向反应器101送氮气置换。17:30,一名女化

验工和建筑队的瓦工来到反应器101取样做氧含量分析。取样过程中

不慎将负压取样器掉人反应器内1.5m的上层塔盘上,在不了解反应

器内能否进入的情况下,这名瓦工就跳进去,立即晕在里边。在上面

的化验工看到后大声呼救,负责该项工程的一位班长,一边对一起赶

1

到现场的人喊快救人,一边毫不迟疑地跳进反应器,把反应器里窒息

人员用手托出来,但自己又晕倒在里面,并从1.5m掉到反应器深处,

给抢救带来更大的难度。经过多次营救,直到19:30才将这位班长抢

救出来,终因氮气窒息时间过长,抢救无效而死亡。

事故原因:

1、检修反应器101工程的各级人员及有关部门,只注意防止火灾

和爆炸这类大的危险,忽视了细小环节上的事故预想,出现安全工作

上的死角。

2、对氮气窒息的危险性认识不足,宣传不够,职工缺乏这方面

的知识。

3、危险作业场所缺少必要的小型抢救器具和设备。

事故教训:

进罐入塔必须严格执行有关规章制度,办理“进入受限空间作业

许可证”,加装盲板,并采样分析(HS、O、总烃含量)合格,落实

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好监护人,方可进入。

3、制度执行不严,硫化氢中毒身亡

1991年11月17日9:00,某炼油厂脱制硫车间气柜大班火

炬岗位操作工冯肖东,在对二催化低压瓦斯放火炬管线火炬底气

液分离罐容-4进行脱水作业过程中,发生HS急性中毒死亡事

2

故。

11月17日白班,该气柜大班火炬岗位由冯肖东代柯亚兴上

班,8:55冯巡回检查,9:25同班管线岗位操作工莫火林、谢

锡球感到冯那么长时间未回来,莫就叫谢到火炬底下去找冯。9:

28,谢发现冯昏迷仰卧在容-4底离脱水阀约1.5m处,谢即将冯

拉至容-4东北角新鲜空气处,然后将容-4脱水阀(Dg80mm)关

死(当时约开1.5扣),并跑回班里报告。莫即打电话向公司职

工医院呼救和向厂调度汇报,同时谢立即与麦日荣奔赴现场,对

冯施行人工呼吸,职工医院医生赶到后接着对冯进行抢救,但因

2

冯中毒过深,时间较长,经抢救无效死亡。

事故原因:

1、规章制度和操作规程执行不落实,有章不循,违章作业

是造成这次事故的直接原因。总公司安全生产管理制度、炼油厂

组织编制、审定的《瓦斯系统操作规程》都明确规定进行有毒作

业时,要戴防毒面具,并反复学习贯彻,但冯本人严重违章作业,

未戴防毒面

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