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螺杆空压机高温解决方案探讨

摘要:目前螺杆式风机由于其打气效率高、噪音低、维护成本少、压力调节

范围广、故障率低、自动化控制等诸多优点,被广泛用于各类需要压缩空气的场

合,在石油勘探行业中每个钻井单元更是标配,起到了举足轻重的作用,但是在

陆地钻井单元的使用过程中时常出现高温现象,通过现场勘查分析,确定原因,

进行排除,达到了预期目的,本文就高温问题的排除过程和大家分享,希望能给

各位同行提供帮助和借鉴。

关键词:螺杆空压机;高温;解决方案

螺杆式空气压缩机由螺杆机头、电动机、油气分离桶、冷却系统、空气调节

系统、润滑系统、安全阀及控制系统等组成。整机装在1个箱体内,自成一体,

直接放在平整的基础之上即可,无需用地脚螺栓固定在基础上。螺杆机头是1种

双轴容积式回转型压缩机头。1对高精密度主(阳)、副(阴)转子水平且平行地装

于机壳内部,主(阳)转子有5个齿,而副(阴)转子有6个齿。主转子直径大,

副转子直径小。齿形成螺旋状,两者相互啮合。主副转子两端分别由轴承支承定

位。工作时电动机通过连轴器(或皮带)直接带动主转子,由于2转子相互啮合,

主转子直接带动副转子一同旋转。冷却液由压缩机机壳下部的喷嘴直接喷入转子

啮合部分,并与空气混合,带走因压缩而产生的热量,达到冷却效果。同时形成

液膜,防止转子间金属与金属直接接触及封闭转子间和机壳间的间隙。喷入的冷

却液同时还可以吸收和减少高速压缩所产生的噪音。

螺杆式空压机的主要部件为螺杆机头、油气分离桶。螺杆机头通过吸气过滤器和

进气控制阀吸气,同时冷却液油注入空气压缩室,对机头进行冷却、密封以及对

螺杆及轴承进行润滑,压缩室产生压缩空气。压缩后生成的油气混合气体排放到

油气分离桶内,由于机械离心力和重力的作用,绝大多数的冷却液油从油气混合

体中分离出来。空气经过由硅酸硼玻璃纤维制作而成的油气分离筒芯,几乎所有

的油雾都被分离出来。从油气分离筒芯分离出来的冷却液油沉积到油气分离器桶

的底部,并通过回油管回到螺杆机头内。在回油管上装有油过滤器,回油经过油

过滤器过滤后,洁净的油才流回至螺杆机头内。当油被分离出来后,压缩空气经

过最小压力控制阀离开油气筒进入后冷却器。后冷却器把压缩空气冷却后引入到

空气冷干机、空气加热干燥器或吸附式干燥器等除水装置中,通过这些除水装置

进入贮气罐以供各用气单位使用。即使通过除水装置,压缩空气中还是不可避免

会有部分水分的残留,残留的水分会冷凝沉积在储气罐内,这些残留的水分会通

过自动排水器或手动排出。某陆地钻井队配备的是美国生产的SL-16型螺杆空

压机,电压380伏,频率50赫兹,功率80千瓦,打气效率11m³/min,最高压力

1.0MPa,在使用过程中发现在环境温度20℃时,运行10分钟就会发生高温报警停

机,通过现场勘查,原因分析,确定了高温原因,制定了解决方案,采取了有效

措施,彻底解决了高温现象。

一、原因分析

通过现场实地勘察发现:

1、施工作业现场的实际环境决定了空压机房只能是在露天放置,空压机房

设计没有隔热保温层,暴露在太阳的直晒之下,环境温度在20℃时,空压机房内

的温度就在35℃以上,造成了冷却新风温度偏高,降低了换热效果;

2、由于交通运输和车辆尺寸的限制,空压机房的空间尺寸受到了极大的压

缩,因此造成了空压机房本身的空间偏小,通风面积不足,只有一个1㎡的百叶

窗和0.6㎡的窗户,自然散热不好,空气流通量不够,无法满足新风量及正常散

热的需求;

3、过于考虑了制作的简单与快捷,采用了室内弯道L型设计,且排风罩流

通内径偏小,有弯道和截面突变,增加了排风阻力,影响了有效的散热。

二、制定对策

1、由于现场实际状况的限制,决定了空压机房隔热保温层无法实现加装,

同时暴露在太阳之下也不可避免;

2、针对通风百叶窗面积偏小的现状增加百叶窗的散热面积,在空压机房的

前侧和后侧分别增加2个可以开启关闭的百叶窗,在天气晴好的时候将其打开,

在恶劣天气的时候将其关闭,仍能保证新风供应量;

3、改变通风罩的方向,加大通风罩的内径,将内径扩大至和空压机散热器

尺寸相同,确保出风畅通无阻;将通风罩从原来的L型设置优化为垂直引申到空

压机房的顶部,做好防雨防风处理,通风罩与空压机连接之处采用活接形式,以

便维护保养清洁散热器之用;

4、在空压机房的后侧上部增设排风扇,加快新风的流通速度,提高换热效

果。

三、

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