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发电厂缺陷分析报告

发电厂缺陷分析报告

汽轮机中心:

本月汽轮机中心发现了55个缺陷。其中,上月待机的1

个缺陷已经解决,但本月还遗留1个待机缺陷和1个延期缺陷。

同时,上月延期的1个缺陷本月仍未解决,而本月又新增了3

个延期缺陷。

日期:2011年07月25日

主设备:本月主设备缺陷1项,累计缺陷项数为51项。

辅助设备本月缺陷54项,其中6项为延期缺陷。消缺率为

92.59%。

参加人员:

1、缺陷分析:

1.1本周共发生55个缺陷,其中51个已经得到解决,消

缺率为92.72%。缺陷主要分布在以下系统:

所属系统缺陷条数

1机组9

2机组4

点检23

化学6

脱硫13

其他(空压机)0

1.2本月共发生2个重要设备(二类)缺陷:

QJJxxxxxxxx8:#2机#2中压调门油动机处渗油

缺陷分析:经检查发现,该缺陷是由于#2机中压调门油

动机电磁阀阀体渗油(左侧、右侧同时渗漏)造成的。由于电

磁阀是控制中压调门动作的重要原件,不能在线处理。因此,

机组负荷较高,不能随意单侧切换隔离。故此缺陷办理待机处

理。要求巡检人员加大巡检力度,把该点视为重点巡检项目,

并及时清理渗漏的油污。(责任中心:机本体中心)

QJJxxxxxxxx0:#2机B小机低压进汽调门输出与反馈偏

差大(输出开度80,反馈开度47)调门卡涩

缺陷分析:经检查发现,该缺陷并非由调门油路或机械部

分引起的。后来,热工人员全面检查后发现电磁阀存在卡涩现

象。决定更换该电磁阀,更换后调门开度恢复正常。成功消除

此缺陷。(责任中心:机本体中心)

2、本月未消除延期缺陷(共计:4项)

原因分析及已采取措施:(消缺方式、应急防范措施)

1、QJJxxxxxxxx9#1机A-A小机油泵振动大,根本原因

是泵体钢支撑结构不合格及设备设计不合理造成。该泵前期振

动0.60mm,现调整振动为0.33mm。现调整量只做紧急备用

泵,在正常投运的情况下,泵体振动还会逐渐上升。建议甲方

对该设备进行换型处理。巡检人员需加强对投运设备的巡检力

度。(责任中心:汽轮机检修中心)

2、QJJxxxxxxxx0#1机B-A小机油泵振动大,根本原因

是泵体钢支撑结构不合格及设备设计不合理造成。该泵前期振

动0.28mm,现调整振动为0.20mm。现调整量只做紧急备用

泵,在正常投运的情况下,泵体振动还会逐渐上升。建议甲方

对该设备进行换型处理。巡检人员需加强对投运设备的巡检力

度。(责任中心:汽轮机检修中心)

3、QJJxxxxxxxx8#2机#2中压调门油动机处渗油。经检

查该缺陷为#2机中压调门油动机电磁阀阀体渗油(左侧、右

侧同时渗漏),其中左侧渗漏稍大。因电磁阀是控制中压调门

动作的重要原件,不允许在线处理。机组负荷较高,不能随意

单侧切换隔离。故此缺陷办理待机处理。要求巡检人员加大巡

检力度,把该点视为重点巡检项目,对渗漏的油污及时清理。

(责任中心:汽轮机检修中心)

4、QJJxxxxxxxx3#1机检修油箱脏油侧需滤油。#1机检

修油箱油质不合格,现已安排人员每天持续滤油。经初步化验,

油质有明显改善,但仍存在微量杂质。建议甲方对油质过滤情

况持续进行监视,及时把油质化验情况告知检修人员。(责任

中心:汽轮机检修中心)

3、本月新增待机缺陷的原因分析,采取的防范措施,缺

陷消除的工作安排和危险点分析,以及事故备用设备的防范措

施等。

4、频繁发生缺陷的分析:针对频繁发生的缺陷重点分析

发生的次数、部位、原因以及采取的应对措施、整改建议等。

其中,4.1机侧缺陷共有36条,频发缺陷为小机油泵振动大和

小机润滑油箱位低。

经分析,小机油泵安装存在缺陷,导致润滑油箱加油量不

足,油位长期低。为了解决这个问题,巡检设备人员需要认真

巡检,发现问题及时采取有效的处理措施,同时也需要及时加

油,保证机组的正常运行。

脱硫设备存在六个缺陷,其中减速箱缺油和搅拌器有异音

是频繁发生的问题。这是由于设备管道内

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