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道路工程级配碎石基层施工技术
道路工程级配碎石基层施工技术是怎样的?有哪些工程案
例?请看建造网编辑的文章。
目前,我国的道路建设中,相当大的比例是半刚性基层沥青
路面结构,从使用的角度来看,这类路面结构简单消失各种问
题,但使用级配碎石基层沥青路面可以有效地提高路面使用性
能,其对道路进展的应用具有宽阔的前景。级配碎石的组成是
由各种大小不同粒级的混合物的成分组成,颗粒组成满意分级
要求。级配碎石一般是由预先筛分成碎石大小的几个不同粒级
的碎石组配而成。
沥青面层的施工中,也可以被设置在半刚性和柔性的表面层
之间,因此削减了反射裂缝的半刚性收缩所造成伤害的沥青路
面,所以级配碎石基层广泛应用于道路建设中。施工质量直接
影响级配碎石有效性能发挥,应用相关规范对级配碎石质量缺
陷举行过程控制,结合工程实践阅历的实施要点,总结了一些
实际的施工技术措施。
1工程概况
本工程主线17.561km。沥青混凝土路面设计使用年限为15
年,设计年限内的交通量年增长率2022年~2022年为6.2%,
2022年~2025年为4.5%,2026年~2027年为3.0%。考虑到
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超载因素,本工程沥青路面结构层从上到下分离为
4cmAK-13A,5cmAC-20,6cmAC-20,12cm的级配碎石过渡层、20cm
的水泥稳定碎石基层以及18em水泥稳定碎石底基层。
2施工协作比
本工程采用的原材料为石灰岩,采用反击式破裂机加工成三
级,分离为0~4.75mm、4.75~13.2mm以及13.2~37.5mm。按照
级配曲线的要求,工程中采用加工之后的原材料配置成A,B,C
三种不同的协作比,如表1所示。通过实验比对,最后采用C
型作为本工程的碎石协作比。
3击实实验结果
工程中主要是采用最大密度和最佳含水量作为级配碎石的
技术指标,这些指标通过重型击实实验即可决定。本工程举行
了三组击实实验,最后得到级配碎石的最大干密度为
2.31g/cm3,最佳含水量为5.3%。
4级配碎石施工
4.1拌和
当举行集料的拌和时倘若使用暂时道路洒水,水分有可能无
法被吸入集料内部,因此采用集料事先吸水饱和的方式。三个
不同粒级的集料采用分堆放置,在拌和施工之前的一天,采用
洒水车对其举行喷水,并举行12h的饱湿闷料。其次天举行拌
和时,即可采用稳定土拌和机严格根据施工协作比进料拌和。
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级配碎石混合水泥稳定基层的方法基本相同,但不需要添加水
泥。拌和匀称之后,即可使用自卸车将混合料运到施工现场。
拌和施工中最关键的技术点是装载机在取样时应确保匀称,这
样可以避开消失级配不稳定的问题。
4.2铺筑
(1)摊铺机宜继续摊铺。如拌合机生产能力较小,在用摊铺机
摊铺混合料时,应采用最低速度摊铺,禁止摊铺机停机待料。
按照阅历,摊铺机的摊铺速度一般宜在1m/min左右。
(2)级配碎石混合料摊铺应采用两台摊铺机梯队作业,一前一
后应保证速度全都、摊铺厚度全都、松铺系数全都、路拱坡度
全都、摊铺平整度全都、振动频率全都等,两机摊铺接缝平整。
(3)摊铺机的螺旋布料器应有2/3埋入混合料中。
(4)在摊铺机后面应设专人消退粗细集料离析现象,特殊应当
铲除局部粗集料“窝”,并用新拌混合料填补[1]。
4.3碾压
在级配碎石施工的囫囵过程中,压实施工工序是最为重要的
一个步骤。为了选取最佳的碾压方式,本工程实行了两种不同
的碾压方式作为对照实验。举行第一施工段50m路段的碾压施
工,因为压路机强振最大的击振力可以达到45t,因此采用振
动机对路面举行3遍的强振之后,路面消失了大面积的粗集料
上浮的问题。在举行其次施工段的碾压施工时,改用碾压。
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在其次种碾压方式中,将强振的次数由3次降到了1次,并
适当增强了微振的次数。碾压方式举行调节之后,其压实度效
果满意设计的要求。在碾压方式2中增强了一遍胶轮碾压之后,
表面骨料的嵌锁效果更佳,同时不会消失粗集料上浮的问题。
通过实验段的碾压实验,终于决定将碾压作为大面积施工的碾
压工艺。对于中间施工缝处的碾压,实行的方式为先对施工
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