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安钢_300棒材机组控制轧制系统 .pdf

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安钢Φ300棒材机组控制轧制系统

马社芳王鸿飞

摘要简述控制轧制原理,介绍控制轧制设备主要组成和工艺分布,控制轧制自动化系统主要硬件和计算机控制原理,以及实

施效果。

关键词棒材机组控制轧制PLCPID

中图分类号TP27文献标识码B

一、概述安阳钢铁集团公司第一轧钢厂立足现有冶炼和轧钢工艺装

控制轧制是一种控制轧件轧制温度的方法,通过控制冷却备,在Φ300棒材机组半连轧增加控制轧制系统,用于改善带肋

水流量和压力,均匀冷却穿过水箱的轧件使,轧件在低于常规轧钢筋性能和质量,控制Si、Mn含量和V-N合金加入量,降低钢

制温度下轧制,提高热轧钢材强度、韧性等综合性能。材生产成本。

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改造后的系统结构见图2。

三、改造效果

改造结果表明,翻车机电控系统工作稳定,可在不增

加驱动功率,不提高牵引速度的前提下,通过参数优化和

工艺调整,提高翻车效率,增加效益。

控制系统采用先进的分布式总线系统,Profibus和AS-

i两层总线体系使控制方法更加灵活,信息交换快速,数据

量大。系统可靠性明显提高,通过总线系统能更好监测设

备运行状态,并减少不必要停机。由于增加了车数设定环

节,根据作业过程中的车数,通过Profibus-DP总线系统改

变拨车机加速斜坡时间,提高拨车机效率,系统稳定性得

到提高,优化推车机和翻车机作业时间。改造前翻车机系

统每个循环周期是160~165s,每列车(60节)作业时间大约

是90min,改造后两项分别降为140~145s和75min。拨车机

负载运行曲线见图3,拨车机重载和轻载时,均通过总线系

统改变拨车机加速时间:①重载情况(图3a),负载最重时,

循环周期为141s,在斜坡上升阶段,斜坡较缓,冲击电流

小,有效减少了电流冲击对钢结构和电子器件的影响。②

轻载情况(图3b),负载最轻时,循环周期为135s,在斜坡上

升阶段,斜坡较陡,冲击电流小。实际运行过程中,加速时

间随着作业剩余车数的减少而减小,从而提高了系统作业

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