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井喷压井案例与井控关键问题.ppt

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井喷压井案例与井控相关问题

(内部资料注意必威体育官网网址);中石油委内瑞拉某井井喷;加拿大某井井喷;钻台突发井喷实况;目录;

第一部分井喷压井案例;;中石化川东北清溪1井井喷现场;;(一)设计数据

地理位置:四川省宣汉县清溪镇

设计井深:5620m

钻探目的:主探石炭系,兼探嘉陵江组、飞仙关组、长兴组、茅口组及陆相层系,中志留统韩家店组完钻。;清溪1井地理位置;层位;(二)实际数据;钻具组合:

Φ139.7mm钻杆×2609.61m;

Φ121mm钻铤Φ88.9mm钻杆1664.13m;

钻头位置4275m;

裸眼井段24.41m。

;防喷器组合:

环形FH35-70;

双闸板2FZ35-105;

双闸板2FZ35-105;

双四通35-105;

套管头105MPa;

;(三)溢流发生与处理

溢流放喷主要过程:;1、溢流发生经过

2006年12月20日2:15钻至井深4285m遇快钻时,2:18钻达井深4285.38m停钻循环观察(3min进尺0.38m),钻井液密度1.60g/cm3。2:33停泵关井11min,套压由0MPa上升至20.0MPa,之后快速降至0MPa,发生井漏。再次发生溢流关井套压最大上升至4.15MPa。;2、初期处理

2.1初期第一次压井(14:35~15:53)

12月20日14:35~15:53用密度1.80g/cm3钻井液节流循环排气压井,排量0.41~0.52m3/min。套压由20.4MPa下降到9.6MPa,立压由0.3MPa最高升到9.0MPa之后下降。15:53~16:14泵入总量64m3套压下降到4.3MPa,立压降为0。随后井口失返,发生井漏关井。;;第一部分井喷压井案例(清溪1井);;;2.4原因分析

该井为清溪构造的第一口预探井,地层压力预测误差较大。预告飞仙关地层压力系数在1.30~1.45,实际钻入飞仙关地层密度1.60g/cm3的钻井液仍发生了溢流;

所钻遇气层压力高、产量大、喷漏同存,在喷漏同存的情况下难以有效地实施节流压井;

由于井身结构的限制,不能在高压下关井,地面节流管汇冲刺损坏严重无法有效控制,是导致压井失败的重要原因。

对套压控制不当是导致压井失败的直接原因。分析初期两次压井过程和施工曲线,压井后期套压已经降至较低的压力值,符合正常规律,压井接近成功。第一次压井漏失后,关井套压最高上升到40.6MPa;第二次压井漏失倒换放喷流程时,套压上升到56.4MPa,都是压井后期气体集中段到达井口部位所致。若采取正确的控制放喷方法???随后泥浆将会返出,压井就会成功。;在处理了19:00(2:18~21:20)后基本建立循环,21:00井口见钻井液返出,漏失钻井液15.0m3。

在处理了21:30(2:18~23:50)后用密度1.70g/cm3钻井液建立循环,立压降至10.8MPa,套压降至0.6MPa。钻井液入口密度1.73g/cm3,出口密度1.54~1.64g/cm3。

在处理了36:20(20日2:18~21日15:40)泥浆进出口密度基本均匀后(进口密度1.76g/cm3,出口1.73g/cm3),情况恶化。

实属处理不当!!!;;;第一次抢险压井曲线(非正常曲线);不

喷;12月27日15:27开始正注清水,排量2.5m3/min左右,立压稳定在40MPa到48MPa之间,15:29~16:29套压由3.5MPa上升至31.5MPa,17:27上升至39.8MPa,17:45后逐渐降至30MPa以内。分析环空形成部分水柱,17:45停止注清水,共注清水332m3。

17:45~19:27正注密度2.20g/cm3的压井液260m3,排量在2.6m3/min,立压37~46MPa,套压降至23.5MPa,分析压井液柱逐渐形成。

19:32循环压井中立压突然下降到29MPa,19:57呈直线趋势下降为0MPa(发生漏失),与此同时排量由2.6m3/min降至1m3/min。套压由23.5MPa下降至16MPa后又逐渐上升到32.5MPa。在调整排量时,20:16套压迅速上升至37MPa并且仍有继续上升趋势。;;第一部分井喷压井案例(清溪1井);第一部分井喷压井案例(清溪1井);;第一部分井喷压井案例(清溪1井);第一部分井喷压井案例(清溪1井);;第一部分井喷压井案例(清溪1井);14:15~14:56用压裂车组反挤密度为2.20g/cm3压井液113m3,套压上升并维持在26MPa,判断此时已将环空侵入的气液成功推入地层,决定进行注水泥封井。

在处理完注水泥浆管线堵塞问题后,16:00~16:30反注泥浆套压下降为0,立压保持3MPa。向环空注入清水1m3后开始反注水泥浆,17:15反注水泥浆86

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