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提高15号取料机作业台时能力;高炉二次灰(ZT-S):是高炉冶炼过程中收集的除尘粉,含铁量约45%,因此为了降低原料消耗,提高资源综合利用率,目前作为一种含铁原料参与混匀矿的堆积。;分厂指令;(制表人:**制表时间:2007年2月12日);?将15RC的作业台时能力由260t/h提高到320t/h以上。;1、现状:小组成员对06年10月~07年1月15RC4个作业品种的作业台时进行了调查。;2、制定目标依据:①以06年10月至07年1月15RC最低作业台时258吨/小时为依据,只要将高炉二次灰的作业台时提高到196吨/小时,就能使15RC平均作业台时达到320吨/小时。;;二次灰作业台时低;(制表:***;制表时间:2007年2月22日);确认一:岗位工操作水平参差不齐
确认方法:调查分析
标准要求:运转台时误差应控制在±10%。
确认内容:2月27日~2月28日调查混匀作业区15RC各班岗位工作业二次灰的取料流量情况。;确认二:系统启动和顺停时间过长
确认方法:现场实测
标准要求:上下游皮带启动间隔时间控制在5~15秒,系统顺停设定原则为延时系数不小于1.05。
确认内容:3月9日至现场对高炉二次灰输送系统的启动和顺停时间进行测定。;确认三:运转溜槽设计存在不足
确认方法:统计分析
标准要求:高炉二次灰作业平均每月故障停机时间≤5小时。
确认内容:3月6日~12日对06年10月~07年2月高炉二次灰作业时的故障停机时间进行了统计分析。;确认四:进场物料水份超标
确认方法:调查分析
标准要求:高炉二次灰进场水份≤30%。
确认内容:3月6日对07年2月进场高炉二次灰水份含量进行了调查。;确认五:输出前未进行预处理
确认方法:调查分析
标准要求:高炉二次灰作业时的运转台时≥350吨/小时。
确认内容:3月9日~16日对06年10月~07年2月高炉二次灰作业时的运转台时进行了统计分析。;确认六:采用常规的取料方法
确认方法:调查分析
标准要求:高炉二次灰作业时溜槽疏通停机时间不得超过总作业时间的10%。
确认内容:3月9日~16日对06年10月~07年2月高炉二次灰作业时系统溜槽疏通次数和停机时间进行了统计分析。;确认七:料场洒水压尘
确认方法:调查分析
标准要求:料场洒???次数为24小时洒水4次,洒水时间约5分钟/次。
确认内容:2月28日~3月2日对原料三期副原料场的洒水情况进行了调查。;1、对策方案选择
为了确保实施的有效性,小组成员在制定对策前进行了对策方案的选择。
要因一:设计上溜槽无防堵装置
表四:使用不同防堵装置试验情况汇总;要因二:输出前未进行预处理
表五:采用不同的预处理方式的效果;要因三:采用常规的取料方法
表六:采用不同的取料方法的效果;2、制订对策表;实施1:溜槽内增设阻旋式防堵装置
1-1确定阻旋式溜槽防堵装置的安装部位;图一:阻旋式防堵装置结构简图;验证结果:增设阻旋式防堵装置后,根据对2007年5月1日~5月31日的统计情况看,溜槽堵塞后停机处理时间为3.5小时,低于我们制订的月均小于等于5小时的目标值。;实施2:利用堆料机进行预混匀处理
2-1制订堆料机预混匀作业流程;2-2制订预混匀执行标准
为了确保高炉二次灰预混匀的效果,小组成员制定了相关的执行标准。;图四:高炉二次灰预混匀处理示意图;验证结果:高炉二次灰预混匀处理后,根据我们对2007年5月25日~6月24日的统计情况看,取料机的运转台时平均为474吨,高于我们制订的400吨/小时的目标值。;实施3:采用一层式厚切浅进慢旋取料法
3-1制订寸动量执行标准;H;图六:一层式厚切浅进慢旋法示意图;验证结果:采用一层式厚切浅进慢旋法后,根据我们对2007年6月1日~6月30日的统计情况看,高炉二次灰作业时溜槽疏通停机时间只占总作业时间的8.72%,低于了10%的目标值。;1、通过活动,15RC的作业台时能力得到了提高,根据我们从2007年7月~2007年10月15RC作业情况统计,作业台时能力提高到了375吨/小时,达到了活动目标。;表十六:与目标值对比;2、根据巩固期内的数据来看,高炉二次灰的作业台时达到了301吨/小时,高于了目标推算中的196吨/小时,说明活动中所采取的措施有效。;【(177529吨/年-157349吨/年)×170元/吨-0元】×30%=102.92万元;1、本课题所采用的一些方法,也间接的为那些高黏附性、高流动性杂副原料的取送作业提供了借鉴,为企业更好的做好杂副原料的回收利用工作,降低环境污染作出了贡献。;
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