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城市轨道交通高压电气设备检修 课件任务三 电流互感器膨胀器实验.pptx

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项目五互感器的试验

任务三电压互感器膨胀器异常处理

任务3电流互感器膨胀器异常处理【任务描述】目前,互感器用膨胀器多为金属膨胀器,膨胀器的主体实际上是一个弹性元件,当互感器内绝缘油的体积因温度变化而发生变化时,膨胀器主体容积发生相应的变化,从而起到体积补偿的作用。而金属膨胀器主要由膨胀节、焊接于膨胀节两端的上、下盖板组成。这种膨胀器存在如下问题:一方面上、下盖板与膨胀节组装需要焊接工序,操作难度大,耗时费力,另一方面不能及时观察到膨胀器内部油面情况,不便于工作人员进行维护和检修。目标名称目标内容知识目标能理解电流互感器膨胀器的作用◆能口述电流互感器膨胀器的检查项目和异常处理步骤★技能目标能完成电流互感器膨胀器的常规检查及异常处理能与他人合作,进行有效沟通,能按6S管理规定进行作业注:◆代表学习难点★代表学习重点【学习目标】

【知识准备】一、互感器膨胀器互感器用膨胀器,包括不锈钢外壳、设于外壳内的膨胀器主体,所述不锈钢外壳的外表面设有与膨胀器主体对应的观察窗,其特征在于:所述膨胀器主体包括铸铝底座、设于铸铝底座上的圆形玻璃缸体、设于圆形玻璃缸体内的玻璃活塞盖板、设于圆形玻璃缸体上沿的环形限位板,所述玻璃活塞盖板为圆形且其外周面上设有密封槽,所述密封槽内分别设有密封圈,所述密封圈的外周面与圆形玻璃缸体内壁紧密接触,所述玻璃活塞盖板中心设有螺纹孔且利用螺纹孔连接有注油阀,玻璃活塞盖板的上表面围绕螺纹孔设有密封环,所述密封环夹持于玻璃活塞盖板和注油阀之间,所述圆形玻璃缸体的底部设有阶梯柱状凸台且阶梯柱状凸台的小径端设有外螺纹,所述铸铝底座的中部设有凸起且凸起中心设有与阶梯柱状凸台的小径端连接的螺纹孔,阶梯柱状凸台中心设有通油孔,所述凸起顶面设有环形凹槽且环形凹槽设有密封垫,所述密封垫顶面与阶梯柱状凸台的台肩紧密接触。图5-3-1膨胀器结构图1

二、电流互感器膨胀器的意义金属膨胀器的主体实际上是一个弹性元件,当互感器内绝缘油的体积因温度变化而发生变化时,膨胀器主体容积发生相应的变化,起到体积补偿作用。金属膨胀器的主体实际上是一个弹性元件,当互感器内绝缘油的体积因温度变化而发生变化时,膨胀器主体容积发生相应的变化,起到体积补偿作用。保证互感器内油不与空气接触,没有空气间隙、密封好,减少绝缘油老化。只要膨胀器选择得正确,在规定的量度变化范围内可以保持互感器内部压力基本不变,减少互感器事故的发生。图5-3-2膨胀器结构图2

三、电流互感器膨胀器的作用油浸式互感器采用金属膨胀器其作用有以下三点:1.使油浸式互感器内部相对于外部处于密封状态,保质互感器内部绝缘油不致受潮和氧化,实现产品全密封。2.产品内部绝缘油因温度变化而引起的体积改变,金属膨胀器可以有效的补偿这种体积变化。3.因金属良好的导热性,金属膨胀器还可以起到散热的作用,保证互感器产品较小的工作温升。四、电流互感器膨胀器的检查内容1.打开膨胀器的顶盖及外罩,检查焊缝是否可靠,若发现渗漏油应予以更换。2.检查膨胀器顶部油位计或气阀有无气体存在,若存在气体应查明原因后,中试控股打开放气阀将气体放出。3.检查膨胀器的油位指示机构、压力温度指示机构及释放装置是否可靠灵活,若发现卡住,应予以检修排除。4.检查各膨胀节之间连接管路有无明显变形或错位,油路是否畅通。若不畅通应通过检修排除。5.检查顶盖及外罩的连接螺栓,应齐全,并拧紧。

【信息收集】一、我们的学习任务是什么?二、为顺利完成本学习任务,请认真学习以下案例。1.根据本节课的知识储备,认真研究该案例中110kV电流互感器属膨胀器膨胀事故原因?一、设备概况???????110kV某变电站110kV旋北线1378B相电流互感器型号为LB-110W,沈阳互感器厂2000年9月生产,于2001年10月安装、投运。???????设备投运前电气、油质分析试验结论合格,设备满足投运要求;在设备投运后的例行性电气、油质分析试验均未发现异常情况。事故发生前,设备油位在合格范围内,运行人员巡视也未发现过热等异常状况。???????二、设备故障情况???????2011年7月19日,天气晴,最高气温34℃。运行人员巡视时发现110kV北新变110kV旋北线1378B相电流互感器油位超过上限,金属膨胀器膨胀开,并将互感器上端铁壳顶起,电流互感器周围无明显油迹。???????在事故发生的第一时间,我们采取电流互感器油样进行分析。油样常规分析结果正常,未发现超标项;色谱分析发现氢气、总烃严重超过注意值(氢气含量是注意值的291倍,总烃含量是注意值的25倍)。通过色谱数据判断设备存在局部放电故障。接着,高压试验人员对事故电流互感器进行了电气试验。???????若局部放电长期发展,不但产生大量故障气体、大幅增加电流互感器内部压力,还会使

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