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循环硫化床锅炉排渣系统堵渣的原因分析和治理
一、循环硫化床锅炉排渣系统堵渣的原因分析
循环硫化床锅炉在运行过程中,排渣系统堵渣问题较为常见,分析其原因主要有以下几点:
(1)堆积和压实导致的堵渣:在锅炉运行过程中,由于炉内温度和压力的不稳定,导致排渣口附近的炉料堆积和压实。据相关数据显示,当排渣口处的堆积厚度超过30mm时,堵渣现象就会发生。例如,某电厂在运行过程中,由于炉底板倾斜角度不足,导致排渣口处堆积了大量的炉渣,堆积厚度超过了40mm,最终造成了排渣系统的堵渣,影响了锅炉的正常运行。
(2)炉内燃烧不充分导致的堵渣:循环硫化床锅炉在燃烧过程中,如果燃烧不充分,未燃尽的燃料和炉渣会随着烟气进入排渣系统,从而造成堵渣。根据某电厂的运行数据,当锅炉燃烧效率低于90%时,排渣系统堵渣的概率将显著增加。此外,燃烧不充分还会导致锅炉热效率降低,加剧了排渣系统的磨损和堵塞。
(3)排渣系统设计不合理导致的堵渣:循环硫化床锅炉排渣系统的设计直接影响到排渣效率和堵渣情况。如果排渣系统设计不合理,如排渣口角度过大或过小,排渣通道不畅,会导致炉渣无法顺利排出,从而形成堵渣。据某电厂的案例,由于排渣系统设计时未充分考虑锅炉运行的实际工况,导致排渣口角度过大,炉渣在排出过程中发生堆积,最终造成了排渣系统的严重堵塞。
二、1.堆积和压实导致的堵渣
(1)在循环硫化床锅炉的运行过程中,堆积和压实是导致排渣系统堵渣的常见原因之一。据实际运行数据表明,当排渣口附近的炉料堆积厚度超过30mm时,堵渣的风险显著增加。例如,在某电厂的锅炉运行记录中,由于排渣口设计不合理,使得炉渣堆积厚度在短时间内达到了50mm,直接导致了排渣系统的堵塞,影响了锅炉的正常运行。
(2)炉渣堆积和压实的原因通常与锅炉运行参数的波动有关。在锅炉负荷变化或燃料质量不稳定的情况下,炉内温度和压力的波动会导致炉渣在排渣口附近堆积。以某电厂为例,当锅炉负荷从50%增加到100%时,由于炉内温度的剧烈变化,导致炉渣堆积速度加快,堆积厚度在短时间内超过了40mm,严重影响了排渣效率。
(3)此外,锅炉排渣系统的设计也是导致堆积和压实的重要原因。如果排渣口角度过大或过小,或者排渣通道不畅,都会加剧炉渣的堆积。例如,在某电厂的排渣系统改造中,由于设计时未充分考虑锅炉的实际运行情况,导致排渣口角度过大,炉渣在排出过程中发生堆积,最终形成了长达3米的堵渣带,使得排渣系统长时间无法恢复正常工作。
三、2.炉内燃烧不充分导致的堵渣
(1)炉内燃烧不充分是导致循环硫化床锅炉排渣系统堵渣的另一个重要原因。燃烧不充分会导致燃料中的可燃物质未能完全转化为热能,形成未燃尽的颗粒物质,这些物质随着烟气进入排渣系统,逐渐堆积形成堵渣。据调查,当锅炉燃烧效率低于90%时,未燃尽物质的比例将显著增加,从而增加了排渣系统的堵塞风险。
(2)以某电厂为例,由于燃烧控制不当,锅炉燃烧效率长期保持在85%左右,导致未燃尽物质在排渣系统中积累,最终形成了约20mm厚的堵渣层,影响了排渣系统的正常运行。该电厂通过优化燃烧控制系统,提高了燃烧效率至95%,未燃尽物质的比例大幅下降,排渣系统的堵塞问题得到有效缓解。
(3)燃料质量也是影响炉内燃烧充分性的关键因素。某些燃料中含有较高的水分和灰分,这些成分在燃烧过程中会降低燃烧效率,增加未燃尽物质的数量。在某次燃料质量检测中,发现某批燃料的水分含量超过了标准规定的10%,灰分含量超过了15%,这直接导致了锅炉燃烧效率的下降和排渣系统的堵塞。通过更换优质燃料,该电厂成功解决了这一问题。
四、3.排渣系统设计不合理导致的堵渣
(1)排渣系统设计不合理是导致循环硫化床锅炉堵渣的常见原因。设计不当主要表现在排渣口角度、排渣通道宽度和形状等方面。以某电厂为例,其排渣系统设计时未充分考虑锅炉的实际运行工况,导致排渣口角度过大,使得炉渣在排出过程中发生堆积,堆积厚度达到了40mm,严重影响了排渣效率。
(2)排渣通道的设计也是影响堵渣的重要因素。如果排渣通道过于狭窄,或者形状设计不合理,将导致炉渣在流动过程中受阻,形成堵塞。在某电厂的排渣系统改造过程中,由于排渣通道的形状设计不当,导致炉渣在通道拐角处堆积,堆积厚度甚至超过了60mm,严重制约了排渣系统的正常运行。
(3)此外,排渣系统设备的材质和结构也会影响堵渣的发生。如果设备材质不耐磨损,或者结构设计存在缺陷,将导致排渣系统在使用过程中出现磨损加剧、变形等问题,进而引发堵渣。在某电厂的排渣系统更换过程中,由于采用了不耐磨损的设备材质,使得排渣系统在运行一年后,磨损严重,排渣通道堵塞现象频繁发生,不得不提前进行更换和改造。
五、循环硫化床锅炉排渣系统堵渣的治理措施
(1)改进排渣系统设计是治理循环硫化床锅炉
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