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循环流化床锅炉堵渣的预防措施及处理.docxVIP

循环流化床锅炉堵渣的预防措施及处理.docx

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循环流化床锅炉堵渣的预防措施及处理

一、循环流化床锅炉堵渣的预防措施

(1)循环流化床锅炉堵渣的预防措施至关重要,首先应从锅炉的运行参数入手。根据实际运行数据,循环流化床锅炉的最佳床温一般在850℃至950℃之间,过高或过低的床温都可能导致堵渣现象。例如,某电厂在床温超过950℃时,发现堵渣现象明显增加,通过对床温的严格控制,将床温稳定在900℃左右,堵渣现象得到了有效控制。此外,锅炉的料层厚度也是影响堵渣的关键因素。研究表明,合适的料层厚度应在500mm至700mm之间,过厚或过薄的料层都会增加堵渣的风险。某热电厂通过优化料层厚度,将料层厚度控制在600mm,显著降低了堵渣的发生率。

(2)其次,合理选择和调整燃料是预防堵渣的重要手段。燃料的粒度分布对锅炉的运行稳定性有很大影响。一般来说,燃料的粒度应控制在0.5mm至5mm之间,过细或过粗的燃料都可能导致堵渣。某钢铁厂在更换燃料后,由于新燃料粒度过细,导致锅炉频繁出现堵渣现象,通过调整燃料粒度,将粒度范围调整为1mm至4mm,堵渣问题得到了解决。此外,燃料的化学成分也会影响堵渣,如硫含量过高会加剧堵渣,因此应选择低硫燃料,硫含量应控制在1%以下。

(3)搅拌系统的运行状态对预防堵渣也至关重要。良好的搅拌可以保证床料均匀分布,防止局部过热和结渣。某电厂在更换搅拌设备后,搅拌效果明显改善,堵渣现象大幅减少。此外,定期对搅拌系统进行维护和检查,确保其正常运行,也是预防堵渣的重要措施。某热电厂通过对搅拌系统进行定期检查和维护,发现并解决了搅拌叶片磨损严重的问题,有效预防了堵渣的发生。

二、循环流化床锅炉堵渣的处理方法

(1)循环流化床锅炉堵渣的处理方法首先是对受堵区域进行局部吹扫。当发现堵渣时,应立即降低锅炉负荷,调整床温,并启动局部吹扫系统。通过向受堵区域喷射高温气体,可以迅速融化结渣,恢复锅炉的正常运行。例如,某电厂在处理堵渣时,采用高温气体吹扫,平均每次吹扫用时约30分钟,成功恢复了锅炉的运行。吹扫过程中,应密切监控床温、压力等参数,确保安全操作。

(2)在局部吹扫无效或堵渣严重时,可以考虑进行停炉处理。停炉后,对锅炉内部进行全面检查,清除受堵区域的结渣。清除过程中,需注意操作安全,避免造成二次堵渣。某电厂在处理严重堵渣时,停炉后对锅炉进行了彻底的内部清洗,包括吹扫、高压水清洗等步骤,最终成功恢复了锅炉的正常运行。此外,停炉期间应对锅炉进行全面检查和维护,防止堵渣再次发生。

(3)针对堵渣问题,还可以采取预防性措施,如优化燃料配比、调整床料比例、改进燃烧方式等。某电厂在处理堵渣问题时,通过优化燃料配比,将低硫燃料比例提高至80%,降低了堵渣风险。同时,调整床料比例,使床料在锅炉内均匀分布,减少了局部过热现象。此外,改进燃烧方式,提高燃烧效率,也有助于预防堵渣。通过这些措施,该电厂成功降低了堵渣的发生率,提高了锅炉的运行稳定性。

三、堵渣后的恢复与维护措施

(1)堵渣后的恢复与维护工作首先是对锅炉内部进行彻底的清理。根据实际案例,某电厂在堵渣后,对锅炉进行了为期一周的内部清理工作,包括对受堵区域进行高压水清洗、机械打磨等。清理过程中,共去除结渣约50吨,有效恢复了锅炉内部空间。清理完成后,对锅炉进行了24小时的空负荷运行试验,结果显示锅炉各项参数恢复正常,运行稳定。

(2)在恢复过程中,对锅炉的运行参数进行细致调整同样重要。根据某电厂的数据,堵渣后锅炉的床温、料层厚度、一二次风比例等参数均进行了调整。床温从原来的900℃降低至850℃,料层厚度从600mm调整至550mm,一二次风比例从原来的1:1调整为1.2:0.8。这些调整有效避免了堵渣的再次发生,提高了锅炉的运行效率。在调整过程中,通过实时监测锅炉运行参数,确保各项指标在安全范围内。

(3)针对堵渣后的维护工作,某电厂实施了以下措施:首先,加强燃料质量管理,严格控制燃料的粒度、硫含量等指标;其次,优化锅炉运行策略,通过调整床温、料层厚度、一二次风比例等参数,提高锅炉的稳定性;最后,定期对锅炉内部进行检查和维护,包括对受热面、燃烧器等进行清洗,确保锅炉内部清洁。这些措施的实施使得该电厂在堵渣后的维护期间,锅炉的运行效率得到了显著提升,堵渣问题得到了有效控制。

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