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锅炉安装调试总体验收签证单.docxVIP

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锅炉安装调试总体验收签证单

一、工程概况

(1)本工程为某工业园区热力供应项目,主要内容包括锅炉设备的安装、调试以及与配套设施的联接。锅炉设备选用国内知名品牌,具有高效、节能、环保等特点,能够满足园区内各生产车间的热能需求。工程总工期为三个月,分为设备进场、安装、调试、验收四个阶段。在施工过程中,严格按照国家相关标准和规范进行,确保工程质量。

(2)工程场地位于工业园区内,占地面积约1000平方米。现场地形平坦,交通便利,具备良好的施工条件。在施工前,项目团队对现场进行了详细的勘察,并对周边环境进行了保护,确保施工过程中不对周边环境造成影响。施工现场设置了完善的排水、照明、通风等设施,为施工人员提供了良好的工作环境。

(3)项目涉及的主要设备包括锅炉本体、辅机设备、控制系统、管道系统等。锅炉本体为卧式水管锅炉,具有结构紧凑、运行稳定、操作简便等优点。辅机设备包括鼓风机、引风机、给水泵、排污泵等,均为国内外知名品牌产品,保证了设备的可靠性和稳定性。控制系统采用PLC编程,实现锅炉运行过程的自动化控制,提高了运行效率和安全性能。管道系统采用不锈钢管道,具有良好的耐腐蚀性和耐高温性能,确保了系统运行的长期稳定。

二、安装调试过程

(1)安装调试工作首先从锅炉本体的运输和卸货开始,严格按照设备清单和安装手册进行。设备到达现场后,对锅炉本体进行了全面的检查,包括外观、尺寸、接口等,确保无损坏。随后,进行设备的现场组装,包括锅炉本体、燃烧器、烟道等部分,并连接了必要的管道和电气线路。

(2)在组装完成后,进行了系统的气密性试验和压力试验,确保整个系统的密封性和耐压性。随后,对锅炉的燃烧器进行了调试,调整了风量、油量等参数,以达到最佳的燃烧效果。同时,对控制系统进行了编程和调试,确保系统能够根据运行需求自动调整锅炉的工作状态。

(3)调试过程中,对锅炉的运行参数进行了实时监测,包括温度、压力、流量等,确保各项指标符合设计要求。同时,对锅炉的辅机设备,如鼓风机、引风机、给水泵等进行了单独和联合调试,确保其运行稳定。在所有设备调试完成后,进行了整体的运行测试,包括冷态启动和热态运行,验证了锅炉的整体性能和安全性。

三、验收过程

(1)验收过程严格按照《锅炉及压力容器安全监察规程》进行,由项目业主、监理单位、设计院以及施工方共同参与。首先,对锅炉设备的安装质量进行了全面检查,包括焊缝、管道连接、设备固定等,共发现并整改了5处质量问题。其次,对锅炉的运行参数进行了测试,锅炉在额定负荷下运行,热效率达到98.5%,符合设计要求。

(2)在验收过程中,对锅炉的安全保护系统进行了重点检查,包括超压保护、水位保护、燃烧器保护等。通过模拟试验,验证了这些保护系统在异常情况下的响应时间均在规定范围内,如超压保护在5秒内自动切断燃料供应。此外,对锅炉的排放进行了检测,氮氧化物排放浓度低于50mg/m3,满足国家环保标准。

(3)验收小组还对锅炉的操作手册、维护保养记录、安全操作规程等文档进行了审查,确保相关资料齐全、规范。在验收报告上,各方签字确认,锅炉安装调试工作正式通过验收。案例:在某工业园区,一锅炉安装调试后,经过验收,发现锅炉在满负荷运行时,烟温低于150℃,远低于国家规定的排放标准,保证了周边环境的空气质量。

四、存在问题及整改措施

(1)在安装调试过程中,发现锅炉的燃烧器火焰分布不均匀,导致部分区域热效率较低。经检查,发现燃烧器喷嘴存在磨损现象,影响了火焰的均匀性。为此,更换了磨损的喷嘴,并对燃烧器进行了重新调整。整改后,火焰分布均匀,锅炉热效率提高了2%,达到99%,满足了设计要求。

(2)在验收过程中,发现部分管道存在轻微的泄漏现象,泄漏量约为0.5L/h。经分析,泄漏原因为管道焊接质量不达标。针对此问题,对泄漏管道进行了重新焊接,并进行了24小时的持续泄漏测试,确保无泄漏。整改后,泄漏问题得到有效解决,管道系统运行稳定。

(3)在调试过程中,控制系统出现了一次性故障,导致锅炉运行数据采集中断。经检查,发现故障原因为电源线接触不良。针对此问题,更换了电源线,并对控制系统进行了全面检查,确保所有线路连接牢固。整改后,控制系统运行稳定,锅炉运行数据采集准确,为后续维护提供了可靠的数据支持。案例:在某次调试中,因控制系统故障导致锅炉运行参数异常,通过及时整改,避免了设备损坏和安全事故的发生。

五、签证内容与结论

(1)在锅炉安装调试过程中,根据实际情况,共产生了5份签证,涉及设备更换、工期调整和费用追加等内容。其中,因设备供应商延迟交货导致工期延误,签证内容为延长工期15天,并追加设备费用5万元。此外,由于现场施工条件复杂,部分管道安装难度较大,签证内容包括对施工方案进行调整,并增加施工人员10名,以保障工程进度。

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