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五金模具试模报告.docxVIP

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五金模具试模报告

一、模具概述

(1)本模具设计针对某型号手机金属背壳进行制作,采用高精度CNC加工工艺,确保模具结构稳定性和产品精度。模具整体结构由动模、定模、导柱、导套、模板等关键部件组成,其中动模负责容纳并固定工件,定模则负责固定模具本体,导柱和导套确保模具在开合过程中保持垂直导向。在设计过程中,充分考虑了手机背壳的复杂几何形状和尺寸要求,确保模具能够顺利实现产品的高精度成形。

(2)模具材料选用进口钢材,具有较高的硬度和耐磨性,能够承受生产过程中的高压力和高温环境。为了提高模具的使用寿命,对模具关键部位进行了特殊热处理和表面硬化处理,以增强模具的耐腐蚀性和抗磨损性能。此外,模具设计还考虑了冷却系统的布置,通过合理布局冷却水道,确保模具在注塑过程中温度均匀,减少热应力和变形。

(3)在模具设计阶段,针对手机背壳的成型要求,对模具的成型面进行了精确的曲面设计,确保产品表面的光洁度和尺寸精度。同时,考虑到生产效率和成本控制,对模具的滑块、斜顶等机构进行了优化设计,简化了模具结构,降低了生产难度。在模具制造过程中,严格遵循ISO9001质量管理体系,确保每一步加工和装配环节都符合质量标准。模具试模前,对模具进行了全面的检查和调试,确保其性能稳定可靠。

二、试模过程及结果分析

(1)试模过程在注塑机上进行,注塑机型号为XYZ,最大注塑压力为150MPa,最大注塑速度为200mm/s。试模过程中,首先设定了注塑温度为220℃,模具温度为100℃,保压时间为30秒。在试模过程中,共进行了5次注塑,每次注塑后对产品进行了外观检查和尺寸测量。首次试模发现,产品表面出现轻微的缩痕,经分析认为是注塑速度过快导致的,因此将注塑速度调整为150mm/s,再次试模后缩痕问题得到解决。

(2)尺寸测量结果显示,产品长度为150mm,宽度为75mm,高度为20mm,与设计图纸要求的尺寸误差均在±0.05mm范围内。在后续试模中,对模具的定位精度进行了调整,通过更换定位块和调整定位销的位置,使产品尺寸稳定在公差范围内。同时,对模具的冷却系统进行了优化,将冷却水道直径由原来的4mm增加到6mm,有效降低了产品变形率,提高了产品尺寸的一致性。

(3)在试模过程中,对产品的外观质量进行了严格检查,包括表面光泽度、表面缺陷、尺寸偏差等。检查结果显示,产品表面光泽度达到95%,无明显的表面缺陷,尺寸偏差在公差范围内。针对部分产品出现的局部变形问题,对模具的顶出机构进行了调整,将顶出力由原来的50N提高到100N,有效解决了局部变形问题。此外,通过调整模具的导向系统,使模具在开合过程中保持稳定,减少了产品在成型过程中的变形。

三、存在问题及改进措施

(1)在试模过程中,发现部分产品存在明显的冷却不足问题,导致产品表面出现局部凹陷和缩痕。针对这一问题,对模具冷却系统进行了优化,增加了冷却水道数量,并将冷却水道直径由原来的4mm扩大至6mm,有效提高了冷却效率。同时,调整了冷却水压,确保冷却均匀。

(2)在产品尺寸一致性方面,虽然经过多次调整,但仍有部分产品尺寸超出公差范围。为此,对模具的定位系统进行了细致检查,发现定位销与定位块的配合间隙过大,导致定位精度下降。通过更换定位销和调整定位块,缩小了配合间隙,提高了定位精度,从而提升了产品尺寸的一致性。

(3)对于产品表面光泽度不够的问题,分析认为可能与模具材料的热处理工艺有关。经过对模具材料的热处理工艺进行优化,提高了模具表面的硬度和平整度,从而改善了产品表面的光泽度。此外,对注塑机进行了调整,确保了注塑过程中温度的稳定性和均匀性,进一步提升了产品表面的光泽度。

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