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炼油装置常压塔.pptVIP

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;;;模拟分析:

我们请华东理工大学的研究人员利用空气-水系统,测定了开孔率为12.3%,板间距600mm,出口堰高30mm的导向浮阀塔板液流强度和阀孔动能因子对塔板压降的影响。试验结果绘于以下图,由图可以看出,在液流强度一定和塔板结构已定的前提下,在浮阀全开以前,塔板压降几乎不随阀孔动能因子变化而变化;在浮阀全开后,塔板压降随阀孔动能因子增大而增大。

阀孔动能因子计算公式如下:Fo=[VS/〔0.25πD2N〕]ρ0.5

式中:Fo,气体通过阀孔时的动能因子;VS,上升气体量,m3/s;D,阀孔直径,m;N,阀孔数;ρ:气体密度,kg/m3;;;;;;模拟与实际工况比照:

由于现有的程序无法计算悬挂式降液管塔板的水力学特性,只能根据以常规浮阀四溢流塔板进行计算。模拟的水力学数据说明,精馏段存在一定的漏液,塔板效率非常低,只有34.7%。根据实际工况分析,造成抽余液塔别离效率低可能有两个原因:①由于塔盘上液体分布不均匀造成局部大量泄漏,液体严重返混导致效率大幅下降。对于大直径四溢流塔板,液体不均匀分布是导致塔板效率大幅度下降主要原因②由于液体通过悬挂式降液管底孔流量较大,降液管底孔开孔不均匀,局部液体集中,直接冲击到塔盘上,漏到下层塔板,造成液体返混,导致效率下降。同时,由于局部大量漏液,会导致塔盘上液层高度下降,汽液接触减少,传质效率下降。全塔压力降不高,反映出这种可能性很大。

实际工况数据说明,负荷增加,尽管回流比增加,塔盘效率不能提高,反而下降,可见该塔的水力学性能和塔板效率存在问题,加大负荷造成的漏液对效率的影响更大。;;改造方案确实定:

改造方案的根本思想是利用现有四溢流,等活性面积塔板的根本结构,将现有的悬空降液管改为倾斜式降液管,并适当调整降液管面积,平衡四溢流塔板的汽液流动。为增加该塔操作过程中的抗波动能力,将现有塔盘更换为复合孔微型浮阀塔盘。另外,对该塔的一些关键内件,如进料分布器、再沸器蒸汽返回分布器、回流分布器等进行改造。

产品质量和分馏效果:

T204改造后,塔底、侧线产品质量根本稳定,组成正常,能够满足生产要求。①侧线中PDEB含量实际分析小于10ppm,低于工艺包规定的25ppm。②塔底物流中各种二甲苯含量实际分析都小于10ppm,低于工艺包规定的塔底二甲苯含量50ppm。③根据实际操作数据对T204进行了工艺模拟,该塔塔盘效率为75%左右。

?改造后装置进行110%负荷工况标定,该塔运行正常,温度梯度分布较好,塔压无异常波动,能控制在0.04±0.01MPa。回流比按0.73±0.03〔wt%,对进料〕控制,实际回流比为0.70左右,到达了理想的别离效果,塔顶、塔底产品纯度均到达或超过了设计参数的要求。

该塔选用复合孔微型高效浮阀塔盘改造后,确保了PX联合装置高负荷生产,提高了产品合格率,降低了PDEB的跑损,效益显著。

?;谢谢

各位专家和老师;

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