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案例52主油泵组装平台改善【现状】员工蹲在地上装配,劳动强度大,需多次翻转主油泵,效率较低,地毯作业占用空间大,装配时容易进灰尘,影响质量。【改善方法及效果】制作一个可旋转式组装平台,将原来的蹲式作业改成站立式作业,降低了劳动强度,节约了空间,提高了工作效率。案例53臂架高效转运改善【现状】两跨之间的物料传送不方便,劳动强度大,每次只能转运一根臂架,工作效率低,用行车多次起吊转运,存在一定的安全隐患。【改善方法及效果】在两跨之间铺设钢轨,并在上面设置两平板小车,将臂架平放两平板上转运,降低了劳动强度,提高了工作效率,保证了员工安全。案例54水箱焊接工装改善【现状】焊接时为蹲式作业,时间长了劳动强度大,翻转工件需要5次,而且全需人工翻转,存在安全隐患,工作效率也低。【改善方法及效果】设计工装改变作业方式,由蹲式作业改为立式作业,工装可360°翻转,大大提高了工作效率,消除了安全隐患。案例55立加高效两用工装【现状】轴承座加工使用百多斤的三爪卡盘装夹,需等车吊运装夹卡盘,装夹基准是轴承座与料斗小孔配合的外径容易夹伤外径,装夹用力过大,容易使用轴承座变形,用力过小装夹不紧.【改善方法及效果】使用专用工装装夹:用一块厚的铁板,加工出4个圆台定位装夹加工,同时装夹4件产品加工。方便简单,提高了加工精度,减少换刀次数,提高了刀具库的寿命,保护主轴的精度.案例56清流化布局改善【现状】现场坯料不配套,现场混乱不堪,容易误送误拿误用,寻找时间长,生产效率低,无人流物流通道,存在一定的安全隐患。【改善方法及效果】导入精益生产理念,对现场坯料进行整理整顿,腾出空间,制作成套工装进行配送,划出人流物流通道,作业现场清流。大大地提高生产效率。案例57焊机小车的改善【现状】焊机线不能收集,容易烫坏踩坏,现场混乱。送丝机移动靠手来提,劳动强度大,收线靠手工收集,效率低。【改善方法及效果】根据情况,制作焊机小推车,既保护了焊机线,又解决了难以自动收线的问题,改善了现场环境,提高了效率。案例58水箱坯料配送的改善【现状】现场胚料摆放过多,难整理。物料摆放不整齐,没有条理。物料没有按需求比例存放。寻找时间过长,没有效率。【改善方法及效果】按比例制作成套配送小车,防止了零部件的误拿误用,减少了寻找的时间,提高了生产效率,同时美化了现场环境。案例59硬管加工平台改善【现状】蹲在地上做事,时间长了人员疲劳,工作效率也不高,硬管内容易进入灰尘,存在一定的质量问题。【改善方法及效果】将平板底下加支撑做成平台,员工可以坐着工作,降低了劳动强度,提高了工作效率。案例60高效环口焊接工装改善【现状】焊接环口时,每焊一段就要用手将工件旋转一个角度,焊接质量不高。用厚手套包裹高温的工件,存在一定的安全隐患。【改善方法及效果】设计一个可以转动的工装,改变作业方式,由原来手拿转动改为自动转动,焊接连续性较好,提高了质量,消除了安全隐患,一定程度上提高了工作效率。案例61简单实用的高效倒角刀【现状】从立车、数镗、普镗下来的水箱拉管孔产生很大的翻边毛刺,难以清除,且不好倒角。将毛刺铲除后再用锉刀沿拉管孔周边锉一圈,特别费时费力,且倒角效果很不理想。【改善方法及效果】由木工的钻孔工具得到启示,自制一个倒角器。省时省力,操作者的劳动强度大大降低,倒角效果明显,且倒角大小可由力度调节。案例62底架底部接头定位改善【现状】底架底部接头之前的组装,都是凭目测,用卷尺确定高度尺寸和相对位置尺寸。因此,接头相对位置、垂直度与高度存在偏差,影响总装质量,经常造成返工,浪费人力物力。【改善方法及效果】制作组装接头定位工装,保证了接头装配尺寸符合图纸要求;节约了返工时间,消除了质量隐患,减少了人力与物力的浪费。案例63硬管除油效率提升【现状】1、手工刷洗除油工作效率极低,除一根油污严重的硬管约需5分钟。2、用手工刷洗除油难以达到彻底除油干净,影响涂装质量和产品品质。3、手工刷洗除油劳动强度大。【改善方法及效果】收集材
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