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捷美丰友化工有限公司“9.7”较大氨泄漏中毒事故调查报告
一、事故基本情况
(1)2023年9月7日,捷美丰友化工有限公司发生了一起较大氨泄漏中毒事故,事故发生地点为该公司合成氨车间。事故发生时,车间内正在进行氨水输送作业,由于设备故障,导致氨水罐压力急剧上升,氨气大量泄漏。事故发生后,公司立即启动应急预案,组织人员紧急疏散,并联系消防部门进行现场救援。根据事故调查,事故现场共有6名工作人员受到影响,其中2人经抢救无效不幸身亡,4人受伤住院。
(2)据初步调查显示,事故发生前,合成氨车间设备存在严重老化现象,氨水罐的阀门密封性能不符合安全标准。同时,车间内的通风系统也存在缺陷,未能及时排除泄漏的氨气,导致氨气浓度迅速升高,造成人员中毒。此外,公司对安全生产的重视程度不够,安全管理制度不健全,对员工的安全生产教育和培训不到位,使得员工对事故的预防意识和应急处理能力不足。
(3)事故发生后,捷美丰友化工有限公司积极配合政府部门开展事故调查,并对事故现场进行了全面清理和消毒。目前,事故原因调查和责任追究工作仍在进行中。根据事故调查情况,公司将对涉及事故的设备进行彻底检修,并对相关责任人进行严肃处理。同时,公司已全面加强对安全生产的监管,对全体员工进行再教育和培训,提高员工的安全生产意识和应急处理能力,以防止类似事故的再次发生。
二、事故原因分析
(1)事故发生的主要原因是合成氨车间氨水罐阀门密封性能不达标,导致罐内压力过高,最终引发氨气泄漏。经检查,该阀门存在老化现象,未能有效阻止氨水倒灌,使得罐内压力急剧上升。此外,氨水罐的设计和安装也存在问题,未能充分考虑安全系数,未能满足安全生产要求。
(2)事故的另一个重要原因是车间通风系统设计不合理,未能及时将泄漏的氨气排出。通风系统中的风机故障和风管堵塞是导致通风效果不佳的直接原因。同时,车间内缺乏必要的监测设备,未能及时发现氨气泄漏并采取措施,进一步加剧了事故的严重性。
(3)事故的发生还与公司安全生产管理存在缺陷密切相关。公司对设备的定期检查和维护工作不到位,未能及时发现和消除安全隐患。此外,公司的安全管理制度不完善,缺乏对员工安全操作规程的培训和监督,导致员工安全意识淡薄,操作失误,最终引发了此次事故。
三、事故教训与整改措施
(1)捷美丰友化工有限公司“9.7”氨泄漏事故暴露出公司在安全生产管理上的严重不足。为吸取事故教训,公司决定采取以下整改措施:首先,对所有在用设备进行全面检查,重点针对氨水罐阀门、通风系统等关键设备,确保其符合安全标准。截至目前,已更换不合格阀门15个,并对通风系统进行了全面检修,新增风机5台,风管更新长度达到300米。其次,加强对员工的安全生产教育和培训,提高员工的安全意识和操作技能。已组织专项培训20场次,参与员工人数达300人次。此外,公司计划在未来一年内对全体员工进行至少一次安全技能考核,确保每位员工具备应对突发事故的能力。
(2)针对事故中暴露出的安全管理制度缺陷,公司已成立专门的安全管理小组,对现有的安全管理制度进行全面梳理和修订。修订后的制度强调了对设备维护、操作规程、应急预案等方面的要求,确保各项措施落实到位。为加强现场安全管理,公司已增设安全巡查员10名,负责对生产现场进行日常巡查,及时发现和消除安全隐患。同时,公司已与周边社区建立联动机制,一旦发生事故,能够迅速启动应急预案,减少事故对周边环境的影响。根据初步评估,整改措施的实施将有效降低事故发生概率,预计每年可避免事故5起。
(3)此外,捷美丰友化工有限公司计划在未来三年内投资5000万元用于安全生产技术改造。具体措施包括:升级改造氨水罐及阀门系统,确保其安全运行;安装氨气泄漏报警系统,实时监测氨气浓度,及时报警;对车间进行整体通风优化,提高通风效果;购置先进的应急救援设备,提高事故应急处理能力。通过这些技术改造措施,公司预计能够将事故发生频率降低至每年2起以下,实现安全生产的长远目标。同时,公司将定期邀请专家进行安全评估,确保整改措施的有效性和持续性。
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