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塑料品质的年度总结通用5篇.docxVIP

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塑料品质的年度总结(通用5篇)

塑料品质的年度总结(通用5篇)

塑料品质的年度总结篇1

一、项目背景:

10冷年塑料公司产品到货质量水平退步明显,尤其是到货批次与检验不良率严峻偏离目标;经讨论打算,特成立项目组,立项解决塑料件产品存在的质量问题,以满意11冷年公司生产

二、项目目标:

依据公司“3019”质量工程规划的要求,项目周期内目标设定如下:

1、塑料件到货批次不良率14100ppm,

2、塑料件到货检验不良率6280ppm,

3、塑料件上线散点不良率700ppm;

三、因子排查:

结论:通过排查,影响塑料件产品到货质量水平的关键物料是V系列、418系列、38款柜机系列的底座、出风主体和中框,主要质量问题是裂开、刮花、海绵粘贴质量、变形和尺寸不符,项目组将围绕这些质量问题开展详细的改进工作。

四、项目目标完成状况:

项目指标1:原材料上线散点不良率,目标达成。

项目指标2:原材料到货批次不良率,目标未达成(模具互配精度不足,台阶、间隙问题频发)

五、项目主要工作及取得的成效:

1、模具寿命、精度问题调查整改:

由塑料公司技术部主导开展,排查了公司内部现用的模具寿命,对产品质量的影响,以及同行业注塑模具的相关质量信息,将影响模具的关键因素与同行标杆进行比对分析,制定了整改方案,对塑料公司的模具进行优化和整改,并完善了模具管理制度。

→项目输出:《影响模具的关键因素调查报告》、《同行业注塑模具有关信息调查报告》、《塑料公司模具寿命、超期使用模具信息的调查报告》、《结构精度存在特别的模具分析报告》,《模具管理制度》,优化方案及整改后的相关实物。该项工作的意义:把握了塑料公司现有模具的精度和使用状况,发觉了因模具缺陷造成的质量风险,为进一步与选购、技术中心沟通,申请产品模具改良,模具淘汰与新开模/备模供应了重要依据。

项目指标3:原材料到货检验不良率,目标未达成。

2、保温粘贴质量改善:项目组实行了贴海绵作业手法标准化和海绵条原材料改善两项措施,对V系列中框、418系列中显底座和大金25/30机主体的海面粘贴质量问题(松脱和起翘)进行改进,改善后海绵粘贴质量问题得到有效掌握,不良到货批次由改善前的批下降到批,上线散点不良由改善前的下降到改善后的;

①贴海绵、泡沫作业手法标准化:由塑料厂品质部组织生产部装配班长,到总装现场确认不同塑料厂家海绵、泡沫粘贴质量,找出差距后重新规范员工作业手法,制定作业标准书进行培训指导。

②海绵原材料单面胶改双面胶:经比对其他厂家,同时在现场试用验证后,项目组打算该现用的单面胶保温为双面胶保温,不仅可提高保温棉粘性,同时双面胶保温简单操作,又可以提高作业效率,现已有4种型号的产品使用双面胶保温棉,包装材料厂已按要求供货;→改善水平。

塑料品质的年度总结篇2

一、总结部分。

1.标准统一方面:

1)发行了外观统一的检验标准。成果,在这项措施推出后,生产线投诉的类似“标准不统一”的事情得到了很好的预防。

2)来料检验修订了通用的规范,有效的填补了检验的有效依据。在检验过程中发

现了问题点,但对问题的追踪还不够。来料检验合格率为90.2%,主要缘由是注塑不良。主要还是在管理上,没有对注塑部真正纳入供应商管理,交货,验收流程执行得不够好,甚至数量也常常对不上。目前供应商的生产规模均不大,有的还是小作坊式工厂。

3)ipqc职能组过程综合合格率为89.2%过程检验的依据,可操作性不够。检查的数据精确?????性不好,标准未建全。ipqc人员的专业学问以及力量质素尚不能达到要求,好在品管员责任心很强,很仔细。公司产品种类多,批量小,以及产品生命周期短,给品质管理带来了肯定的难度。

4)qa组qa验货合格率为98%,较去年有很大的提高。客户投诉:大的投诉有三次。主要是手推机电脑板防水防氧化和康普斯压缩机储液器断。

包含巴西退回449台618机器(20xx年生产)第三方验货合格率为100%在公司新领导的措导下。经过全体品保和一线组长的努力下,历史遗留问题的不断跟进和处理,工程部,生产技术,选购,qa都做出了相应的贡献。

二、20xx年部门努力的方向方案纲要。

针对过去一年的品质工作总结,从以下几个方面来提升品质水平。

①贯彻品质理念,提升品质意识:贯彻品质理念,提升品质意识,我们实行加大培训的力度,内容主要包括品质专业

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