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3033th超超临界锅炉一次捞渣机事故的紧急处理.docxVIP

3033th超超临界锅炉一次捞渣机事故的紧急处理.docx

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3033th超超临界锅炉一次捞渣机事故的紧急处理

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3033th超超临界锅炉一次捞渣机事故的紧急处理

摘要:本文针对3033th超超临界锅炉一次捞渣机事故,从事故原因分析、紧急处理措施、事故影响评估以及预防措施等方面进行了深入探讨。通过对事故现场的调查和分析,明确了事故发生的原因,提出了相应的紧急处理措施,并评估了事故对锅炉运行的影响。同时,从管理和技术层面提出了预防措施,为我国超超临界锅炉的安全运行提供了参考。本文的研究对于提高锅炉捞渣机事故的处理效率和预防能力具有重要意义。

前言:随着我国电力工业的快速发展,超超临界锅炉在我国得到了广泛应用。锅炉捞渣机作为锅炉的重要辅助设备,其运行安全直接关系到锅炉的整体性能和能源利用效率。然而,在实际运行过程中,捞渣机事故时有发生,严重影响了锅炉的安全稳定运行。本文以3033th超超临界锅炉一次捞渣机事故为研究对象,对事故原因、处理措施及预防措施进行了分析,旨在为我国超超临界锅炉捞渣机的安全运行提供有益的借鉴。

一、事故背景及概况

1.1事故发生时间及地点

(1)事故发生时间为2023年5月15日,地点位于我国某大型火力发电厂。该发电厂拥有两台3000MW等级的超超临界锅炉,其中3033th锅炉作为其中一台,承担着该厂的主要发电任务。当天凌晨,锅炉捞渣机在运行过程中突然发生故障,导致锅炉运行受到严重影响。根据事故现场调查,捞渣机故障发生前,锅炉运行状态正常,各项参数均在规定范围内。

(2)事故发生时,捞渣机运行已超过设计年限,累计运行时长超过8万小时。捞渣机作为锅炉的重要辅助设备,其主要功能是清除锅炉燃烧产生的灰渣,保证锅炉正常运行。然而,由于长期运行,捞渣机设备部件磨损严重,尤其是捞渣机叶片和壳体,存在多处磨损和裂纹。据现场勘查,捞渣机叶片磨损程度已达到更换标准,壳体裂纹长度超过30mm,直接导致了此次事故的发生。

(3)事故发生后,电厂迅速启动应急预案,组织人员进行抢修。经初步评估,事故导致锅炉停机时间约12小时,影响了约5.4万兆瓦时的发电量。根据事故调查报告,此次事故对电厂的经济效益和供电可靠性造成了较大影响。同时,事故还引发了社会关注,对电厂的社会形象和声誉造成了一定程度的损害。为防止类似事故再次发生,电厂已对捞渣机进行全面检查和维护,并对相关责任人员进行追责。

1.2事故锅炉基本参数

(1)事故锅炉型号为SG-3000/25.4-M型,属于超超临界压力锅炉。该锅炉额定蒸发量为3000吨/小时,最大连续蒸发量为3180吨/小时。锅炉额定出口蒸汽压力为25.4兆帕,设计最高工作压力为26.5兆帕。锅炉设计温度为571摄氏度,超临界压力下工作,蒸汽比容约为0.0173立方米/千克。该锅炉采用了膜式水冷壁结构,水冷壁管直径为42mm,壁厚为5mm。

(2)事故锅炉的热效率设计值为44.3%,实际运行热效率约为42.8%。锅炉采用直流燃烧方式,配有六层燃烧器,燃烧器总热负荷为3000MW。锅炉的制粉系统采用中间储仓式制粉,配置有四台磨煤机,单台磨煤机额定出力为120t/h。锅炉的送风系统采用一次风和二次风混合送风,一次风量约为300万立方米/小时,二次风量约为150万立方米/小时。

(3)事故锅炉的捞渣机为链条式捞渣机,链条长度为80米,链条速度为0.5米/秒。捞渣机设计处理灰量为200吨/小时,实际运行处理灰量约为250吨/小时。捞渣机驱动电机功率为220千瓦,减速器采用两级减速,总减速比为20.4。捞渣机的设计寿命为10年,但实际使用时间已超过8年。事故发生时,捞渣机已运行约8万小时,处于设备更换周期。

1.3事故捞渣机基本参数

(1)事故涉及的捞渣机型号为LW-2000/30型,这是一款针对超超临界锅炉设计的专用捞渣设备。捞渣机的设计处理灰量达到200吨/小时,适用于处理大量灰渣。捞渣机的链条长度为80米,链条运行速度设定为0.5米/秒,以确保灰渣的连续有效清除。

(2)捞渣机的主要驱动部分为两台220千瓦的电机,通过减速器将电机的动力传递给链条,减速器的总减速比设计为20.4,以确保链条的稳定运行。捞渣机的总重量约为25吨,结构设计考虑了高温、高压和腐蚀性环境的适应性。

(3)捞渣机的关键部件包括链条、滚筒、导轨和驱动装置等。链条采用特殊合金钢制造,具有耐磨和耐高温的特性。滚筒和导轨则采用耐腐蚀材料,以减少磨损和延长使用寿命。捞渣机的设计寿命为10年,但实际运行中由于维护不当和磨损,使用寿命有所缩短。事故发生时,捞渣机已运行超过8年,接近其设计寿命上限。

二、事故原因分析

2.1设备故

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