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陕西省铜川陈家山煤矿“11.28”特大瓦斯爆炸事故分析.pptVIP

陕西省铜川陈家山煤矿“11.28”特大瓦斯爆炸事故分析.ppt

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陕西省铜川陈家山煤矿

“11.28〞特大瓦斯爆炸事故分析;一、矿井及事故概况;;1991年11月20日11时左右,在四采区轨道下山掘进过程中,放炮诱发岩石与油气突出,抛出岩石101t,喷出瓦斯11736m3,并渗出原油近10t。1993年经煤科总院重庆分院鉴定,4-2#煤层底板三叠系T3砂岩层为突出岩层。

随后,矿井调整采掘部署,将原设计在T3砂岩层的巷道全部调整到4-2#煤层内布置。此后一直没有再发生过煤、岩石与瓦斯突出,也未见任何突出预兆。;2003年再次经煤炭科学研究总院重庆分院鉴定,并经陕西省煤炭工业局审批为:在确保所有井巷工程不进入4-2#煤层底板、4-2#煤层底部距离T3含油气砂岩层顶部法线距离10m以上时,可认定为非突出矿井。

2004年矿井瓦斯鉴定结果为:矿井绝对瓦斯涌出量107.61m3/min,相对瓦斯涌出量20.44m3/t,属高瓦斯矿井。;矿井采用平硐与斜井开拓方式、走向长壁综合机械化低位放顶煤开采方法、全部垮落法管理顶板。

矿井采用多井筒进风、采区分区抽出式回风的通风方式,目前仅开采四采区,一矿一面集约化开采。;328m3/min;矿井共有8个进风井筒,1个回风井筒,总进8221m3/min,风井总回风8491m3/min,有效风量率为85.3%。矿井主扇型号为:BDK-8-№28〔对旋式〕,电机功率为2×355kw,其中一台工作,一台备用,最大通风风量可到达10000m3/min。

井下局部通风均采用双风机、双电源并能实现自动分风、自动切换。且具有风电、瓦斯电闭锁装置。;;高冒带抽放钻孔;

矿井主要采用风排和抽放两种方式治理瓦斯。事故前矿井绝对瓦斯涌出量为79.04m3/min,风排52.25m3/min,抽放26.79m3/min,矿井瓦斯抽放率33.89%。矿井设有3套独立的瓦斯抽放系统。;;

风井瓦斯抽放泵房有两套瓦斯抽放泵:一套2BEC60泵系统,抽放416运顺瓦斯,抽放瓦斯浓度8~11%,混合瓦斯流量56~60m3/min,纯瓦斯流量4.5~6m3/min;一套SKA-670泵系统,2004年7月开始抽放415采空区瓦斯,抽放瓦斯浓度15~20%,混合瓦斯流量110~135m3/min,纯瓦斯流量20.25~27m3/min。

衣食村瓦斯抽放泵房有一套2BEC60泵系统抽放416灌浆巷、高位巷??回顺的瓦斯,抽放瓦斯浓度5~8%,混合瓦斯流量50~70m3/min,纯瓦斯流量3~5m3/min。;

随着416灌浆巷进入低瓦斯区,钻孔瓦斯抽放浓度降低,9月24日瓦斯浓度降低到3%,因而将衣食村瓦斯抽放泵停机,416灌浆巷、高位巷、回顺的瓦斯抽放转交给安子沟2BEC60泵系统承担。2004年1~11月总抽放量为18.54Mm3,其中415抽放量为14.20Mm3〔衣食村2BEC60泵抽0.59Mm3,安子沟SKA-670泵抽8.25Mm3〕,416抽放量为4.34Mm3。415工作面风排瓦斯量29.52m3/min,瓦斯抽放量20.25m3/min,合计瓦斯涌出量49.77m3/min,瓦斯抽放率为40.69%。;

矿井瓦斯主要来自回采工作面,回采工作面瓦斯30%来自本煤层工作面煤壁和落煤,70%来自顶底板油气层和采空区。

本煤层透气性较好,因此矿井主要采用走向长钻孔〔约700m〕煤层瓦斯预抽、倾斜顺煤层钻孔预抽、掘进工作面边掘边抽、灌浆巷采空区高冒带钻孔卸压抽放等瓦斯综合抽放方法。;高冒带抽放钻孔;416灌浆巷、运顺安设¢300mm管路3500m,¢150mm管路500m,施工长孔钻场9个、长钻孔15个,长钻孔总长6400m;施工短钻孔钻场25个,钻孔170个,钻孔总长14000m;施工顶板抽放孔80组共400个;共预抽瓦斯量为4.34Mm3。

2004年10月下旬用新购置的一台MK-7型钻机开始施工417运顺掘前预抽长钻孔,1#孔长725m,2#孔长669m,3#孔已施工750m。钻孔施工完毕即接入抽放,11月15日测定:1#孔瓦斯浓度50%,负压280mmHg,纯瓦斯流量为2.44m3/min,2#孔瓦斯浓度70%,负压290mmHg,纯瓦斯流量为4.19m3/min。;415工作面的长钻孔于2002年12月10日开始施工,12月15日开始抽

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