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不动管柱多层压裂试油工艺技术;目录;;1、采用液压坐封封隔器(Y241、Y341)实现层位封堵;
2、采用坐封球座(底部开关)实现封隔器的坐封以及底部油层的压裂;
3、采用逐级缩径压裂滑套(控制开关)以及对应的密封球实现目的层的开启;
4、采用密封头实现滑套下移后固定,防止放喷时滑套上移封堵放喷层;
5、采用井口捕捉器进行密封球的捕捉。;1、管柱下至预定深度;
2、地面投入坐封密封球,打压座封封隔器;
3、继续打压打开底部开关;
4、压裂下层;
5、投入密封球,加压打开控制开关;
6、压裂第二层;
7、重复5、6,完成全部压裂层。;序号;序号;序号;;;;241/341封隔器系列;;5、继续缓慢打压,使泵压达到12MPa后停泵等待5min,15MPa后停泵等待5min(使封隔器逐渐膨胀,充分与套管接触)。
6、继续缓慢打压,使泵压达到22MPa,压力表有瞬间下降时,底部开关打开(管柱与下部地层形成连通通道)。
7、按右图所示连接井口,先将B杆装在立管内,按要求好连接压裂施工地面管线。
8、连接压裂车管线和压裂管汇。
;9、压裂下层;下层压裂完成后,打开Y型三通之上的旋塞阀,释放投杆B,油管内小排量加压,当井口压力超过停泵压力8-10MPa时,滑套下移,控制开关B打开,打开压裂中层的通道,同时封堵下层,拆下立管把A杆装入立管并装上井口,对中层进行压裂。中层压裂结束后,释放杆A,油管加压,控制开关A打开,打开压裂上层通道,同时封堵中层,对上层进行压裂。
10、关井扩散压力。;;坐封过程注意问题:由于油管内不干净,坐封球不能到达底座,导致长时间套管出液;由于泵车表盘不准确,无法正确判断压力,同时有的泵车没有单流阀,每次停泵后要放空,压力又迅速归零,这对井下封隔器容易造成损坏而无法坐封。因此,油管一定保证干净再投球,泵车仪表盘一定要准确,要安装单流阀,同时坐封不要一步加压到位,这样会导致底部坐封球座已经打掉而封隔器没有完全坐封。;滑套开启:投球后,压裂指挥车小排量(0.2-0.6m3/min)推球前进,压力平稳,球到位后,压力上升8-10MPa后迅速下降,表明控制开关滑套打开。;压裂过程:一??面,注意压力不要超过70MPa;另一方面,由于砂堵,压裂指挥可能让马上打开放喷管线放喷,其结果可能导致封隔器不密封,套管出液(出现过好几回),一定要缓慢放压归零之后再完全开启放喷闸门。;五、应用及改进;;现场应用共14口井(其中探井3口,评价井11口),工艺成功率93%。;;采用双封逐层上提CO2压裂,每层压后放喷需要1-2天,完成三层CO2压裂,压裂队伍往返三次配液三次施工需5-7天;CO2放喷时膨胀吸热易造成井口冻结、人员冻伤或缺氧窒息。
采用不动管柱三层压裂工艺CO2压裂只需一次配液3-5小时即可完成,缩短了试油周期,实现了“安全环保、绿色施工”。;对已试油层上部油层进行压裂施工,通常先在已试油层上部打一桥塞,试油完成后还要钻桥塞。
不动管柱三层工艺选层压裂可省去打、钻桥塞,通过投入一级密封杆封堵已试层,再对目的层进行选层压裂。乌38-1井采用该工艺选层压裂成功。
乌38-1井下部105号层已射孔试油,采用不动管柱三层压裂工艺选层压裂上部101、98两个小层。
;希13-斜1井最大井斜超过15.7°,首次施工采用旋转座封封隔器未能转动,后采用241封隔器“压裂+水力泵排液求产联作”工艺取得了成功。241封隔器成功解决了斜井封隔器不能旋转座封的问题,该联作工艺还实现了斜井的压裂排液一体化,解决了斜井抽汲问题。;;结论
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