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低氧好氧两段工艺处理庆大霉素废水
1概况
山东省泰安市某制药厂是一个生产庆大霉素的中外合资企业,该厂排放的废水具有流量小、CODCr和SS浓度高、有抗菌性等特点。采用低氧—好氧工艺处理该厂废水经过好个月的调试运行,取得了成功,处理后各项指标均稳定,处理水与低污染废水混合后排放符合《污水综合排放标准》制药行业二级标准GB8978—88。
1.1废水水质、水量
该厂排放废水中含有大量菌丝体,BOD5、CODCr、SS、色度等指标均很高。
设计处理水量:庆大霉素废水为51m3/d,其他废水20m3/h。庆大霉素废水主要污染指标为:CODCr19000mg/L,SS10000mg/L,BOD
1.2废水处理工艺流程
废水处理工艺流程如图1。废水经格栅后进入曝气调节池,经低氧处理后由泵提升进入初沉池中,出水进入生物接触氧化池,其出水与低污染废水混合经二沉池泥水分离后排放。初沉池、二沉池剩余污泥经浓缩后由板框压滤成泥饼焚烧。污水由泵一次提升后,其余为重力出流。
1.3主要构筑物
主要构筑物及工艺参数见表1。
表1主要构筑物和设备的工艺参数
构筑物
规格型号
设计及运行参数
数量
曝气调节池(第一段低氧活性污泥池)
钢筋混凝土
13m×6.5m×3.5m
0<DO<mg/L,曝气时间50-100hMLSS10g/L,污泥回流率80%COD容积负荷7.6KgCODcr/(m3.d)
1座
初沉池
钢筋混凝土
¢2.5m×8.1m(¢×H)
沉淀时间7.5h
1座
生物接触氧化池(第二段好氧池)
钢筋混凝土
3.8m×3.8m×3.7m
DO=2mg/L,曝气时间48h膜外的MLSS4.5g/L
CODcr容积负荷7.7KgCODcr/(m3.d)
2座
二沉池
钢筋混凝土
4m×2m×3.7m(合建)
深沉时间2.5h
2座
格栅
WGS-500型
1台
双螺旋曝气器
YX420型
12只
污水泵
IS50-32-200型
1用1备
2台
较茨鼓风机
L32-15/0.35型
1用1备
2台
板框压滤机
BAS4/320-25型
每周运转8h
1台
2设计特点
①利用曝气调节池作为第一段低氧活性污泥池,这是本设计的创新。曝气调节池兼有贮存、调节、匀化和低氧生物处理多种功能,大大降低了基建投资及运转费用。
②第二段生物好氧处理池为生物接触氧化池,该生物膜法具有操作管理方便、可靠、污泥产量少、处理效果稳定等优点。
③曝气调节池回流污泥由初沉池重力回流,不需另设动力设备。
3调试运转
3.1培菌、驯化
①培菌过程
取肉联厂二沉池剩余污泥6m3作为接种污泥,加适量庆大霉素废水、粪便水及其他水等配制后(混合液CODCr
②生物接触氧化池挂膜过程
将调节池培养成熟的污泥加入生物接触氧化池中闷曝,定期排走上清液,15d左右填料上的生物膜生长较好。
③驯化运行过程
培菌结束后开始驯化运行,此过程经3个多月、分两个阶段进行。
低负荷运行阶段:CODCr在10000mg/L左右;
中高负荷运行阶段:CODCr在16800~25600mg/L。
3.2运行情况
调试运行期间水温为14~25℃。低负荷运行的进水CODCr为9668mg/L,第一段处理后出水CODCr为5751mg/L,去除率为40.5%;第二段处理后出水CODCr为549mg/L,总去除率为94.3%;中、高负荷运行结果表明:当庆大霉素废水的进水CODCr在16800~25600mg/L(平均为20193mg/L),SS在7.112~11.987g/L(平均为9.133g/L)变化范围内,经第一段低氧处理后,出水CODCr为14122mg/L,去除率为30.1%,SS值为8.762mg/L,去除率为4.1%;经二段好氧处理后的最终出水CODCr
4几点体会
①庆大霉素是小单孢菌在含糖蛋白质培养基中发酵代谢的产物,它是一种杀菌力较强的广谱抗菌素,对多种革兰氏菌均有较强的抗菌作用,培养的细菌主要是革兰氏菌,因此需要较长时间的驯化过程。由于一些突发原因,在两段微生物相较好的情况下,负荷提高过快,结果造成污泥中毒问题,污泥解体,沉降性能很差,通过降低负荷和闷曝等措施使活性污泥性状得到了恢复。
②两段生物池采用同一供风系统供应,调节供气量比较困难,应对低氧曝气池设置专一的供气系统。
5结论
①低氧—好氧工艺应用于庆大霉素抗生素制药废水处理是成功的,对有机物的处理效果好,容积负荷高。此法可使废水CODCr由20193mg/L降至1514mg/L,去除率达92.5%,SS由9133mg/L降至276mg/L,去除率达96.8%。
②工艺操作简单,运行可靠。
③
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