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水泥回转窑振动产生的原因分析及解决方案
余祥忠1,谢飞2刘西诚2,樊华2,李自胜2,鲍丽婷1,吴江泉1
(1.安徽芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司,安徽芜湖
摘要:引起水泥回转窑振动的原因有很多,我们通过多例现场处理回转窑振动的经验,发现引起回转窑振动主要原因
有大小齿轮顶齿,托轮、轮带失圆,筒体结圈,窑速改变等。本文重点对造成水泥回转窑振动的原因进行总结分析,并
提出解决方案。
关键词:回转窑;振动;顶齿;失圆;结圈;窑速
中图分类号:TQl72.622文献标志码:B文章编号:1002—9877(2024)11-0059—02
振动对于机械设备以及窑内耐火材料的危害是进行调整,最终导致窑尾档简体中心降低,使大小齿
巨大的,可是在生产中,振动又是不可避免的,因此,轮齿顶间隙减小,导致大齿圈振动,这类振动会一直
更好地对回转窑振动进行管理,将振动控制在一定存在。一般解决这类型振动,在正常运转情况下可
的范围内,对超标的振动能尽快找到原因,并对症下以通过调整托轮来增加齿顶间隙。此外停窑时需要
药消除振动,是设备管理技术人员的重要责任。本检查大小齿轮的齿面情况,若情况比较严重则应利
文总结了多例回转窑振动案例的分析和处理经验,用停窑机会对大齿圈进行翻边或者更换处理。
以供同行参考。比如LKI#窑因窑尾振动较大,通过现场查看,
1大小齿轮顶齿发现大齿圈振动较大且为间歇性振动,且大齿圈处
大齿圈是回转窑重要的部件,安装在窑筒体上,筒体有明显的偏心情况,随即建议对窑尾托轮进
与小齿轮啮合组成回转窑整个传动系统的最后一组行调整,增加齿顶间隙。调整前大齿圈振动:水平
齿轮组。初始安装时,大小齿轮齿顶问隙一般按照3.3~8.2mm/s,垂直4.0~12.6mm/s。将3—1托轮进
公式(1)进行控制。9.9mm,3-2托轮进9.3mm,3—3托轮进11.2mm,3-4
S=0.25m+(2-3)mm(1)托轮进10.65mm。调整后大齿圈齿顶间隙增加了
随着运转年限增加,由于二档、三档基础的沉4.2mm,大齿圈振动基本得到控制,调整后大齿圈水
降,托轮及轮带表面不均匀磨损,对二档及三档托轮平振动1.7-2.7mm/s,垂直振动2.3~3.2mm/s。
3改造方案3.2优化调整挡料圈高度
3.1延长入磨溜子。改变物料落料点位置根据磨盘、磨辊磨损程度及人磨物料颗粒级配
根据当前物料的粒径大小分布状况及磨机运行分布情况,磨内挡料圈高度由原来的55mm调整至
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情况,对人磨溜子进行优化改造,经多次试验验证,mm,在确保物料由内向外研磨的同时,一定程度
入磨溜子延长40cm,可将物料送至磨盘中央,磨盘上保证了料床的厚度和磨机运行的稳定性,磨机主
料层稳定性最好,研磨效率得到有效提升。人磨溜电机运行功率进一步降低。
子改造前后结构见图1。4取得效果
实施人磨溜子优化改造运行两个月以来,磨机
台时产量稳定保持在300t/h以上,生料粉磨工序电
耗降至15.0kWh/t以下。
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