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涩北气田化学解堵效果分析及下步建议.pptxVIP

涩北气田化学解堵效果分析及下步建议.pptx

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;汇报提纲;一、化学解堵在涩北运用历程;化学解堵参数优化过程;汇报提纲;二、效果分析;二、效果分析;二、效果分析;目前涩北气井压力较低(普遍0.4-0.8,占比72.2%),低压力井存在作业返排困难的问题,压力系数在0.6以下的气井,有效率较低。;2023年酸化无效62井次,措施效果主要受低压、出水、出砂的影响,低压仍为主导因素。需气举、助排辅助复产,残酸返排慢。低压是导致返排率低、返排周期长的主要影响因素。

压力系数在0.8以上的气井,复产周期普遍在2天之内,作业效果较好。;井号;涩北一号气田2023年酸化有效图版;〇-3层组:酸化施工17井次,有效14井次,有效率87.5%。层组整体水侵程度较低,出砂井占比达86%,但整体地层压力系数较高,利于酸化井返排生产。;(四)二号气田层组效果分析;原因分析:出砂普遍为各层组影响气井复产主因,其中浅层埋藏浅、采速高,受砂、水共同影响较大;中深层受出砂影响。主力层组Ⅰ-1、II-1出砂明显,Ⅱ-2层组边部受出水、高部受出砂影响较大;Ⅰ-2-2、Ⅲ-1-2、Ⅲ-2层组已全部水侵,浅层水侵加剧,储层水侵后,粘土矿物发生膨胀,降低物性,对比发现渗透率下降59.9%;(五)台南气田层组效果分析;(六)措施适应性分析:新投;(六)措施适应性分析:调层

;(六)措施适应性分析:防砂;近两年完成酸化施工716口,占气田总井数(1607)的44.6%,共计983井次,其中第一次酸化有效率82.9%;二次酸化184井次,有效122井次,有效率78.7%;三次酸化38井次,有效率90.9%,第三次酸化有效的井,前两次酸化均有效;四次酸化12井次,有效率100%,前三次酸化均有效。;一次酸化井,产量只恢复到正常产量的62.6%,有效周期70.3天;二次酸化有效周期49.7天,仅为初次酸化的70%。

首次酸化后可能导致出砂加剧,第二次酸化需冲砂配合比重增加。;2023年前三季度酸化作业459井次,费用3949万元;累增气16490万方,增效17400万元,投入产出比1:4.41(去年1:6.25),效益降低一是盐酸涨价,二是单井日增产量降低。一号作业区的投入产出比1:5.37,经济效益最好。;汇报提纲;三、存在问题及建议;序号;二次酸化井参数建议

前期酸化后复产,有增产效果、产水未明显增大,有效期短气井

降低酸化半径,控制规模开展二次酸化

前期酸化未复产,地质研判具备潜力气井

储层低压导致返排困难未复产,使用缓速助排体系或常规体系添加助排剂开展二次酸化

一次酸化无效,加大施工规模,提高酸化半径开展二次酸化

对出砂严重井,建议先进行防砂,再进行酸化。

;酸液进站PH值检测;汇报完毕,谢谢大家!

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