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涩北气田化学解堵效果分析及下步建议.pptxVIP

涩北气田化学解堵效果分析及下步建议.pptx

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;汇报提纲;1.涩北气田储层堵塞现状

涩北地层压力系数普遍在0.4~0.8,作业漏失率48%,气田水侵面积、出砂井数占比分别达到78%、93%,水相圈闭,微粒运移,致使储层中深部泥砂堵塞。伊利石遇水后易发生膨胀、缩小储层的孔道直径,且微晶结构随开发进程,会进一步分散并发生运移,对孔隙喉道造成堵塞,近四年影响气量12万方。;2.涩北气田储层堵塞机理

粘土矿物含量高、易水化膨胀伤害:柴达木盆地疏松砂岩气藏储层填隙物以泥质为主,主要有伊利石、伊/蒙间层、绿泥石和高岭石,黏土矿物以伊利石为主,含量高达50%以上。伊利石遇水后易发生膨胀、缩小储层的孔道直径,且微晶结构随开发进程,会进一步分散并发生运移,对孔隙喉道造成堵塞。;2.涩北气田储层堵塞机理

水侵导致渗流通道水锁:目前气田水侵面积78.8%,水气比12.68方/万方,水侵储量2105亿方,占比84.8%。①边水优先沿高渗带突进,低渗区域形成水封,形成较为明显的水封气气泡,气相难连续流动;②井筒积液后导致近井地带含水饱和度增大,降低了气相相对渗透率,影响产能。;2.涩北气田储层堵塞机理

入井流体污染形成地层堵塞:老井措施维护工作量激增,随着气田地层压力的降低,井下作业工作液漏失较为严重,作业漏失率达48%,平均单井漏失量40方,作业后入井流体没有及时排出,堵塞孔隙,增加水相饱和度。;3.涩北气田井筒堵塞机理

①出砂堵塞:结合垢样、岩石与返排物全岩矿物和黏土矿物对比发现,气田开采过程中岩石中的微粒运移矿物会随流体一同排出井口,部分碳酸岩类矿物会在井筒内堆积堵塞,而白云石与高镁方解石理想化学式均CaMg[CO3]2,因此白云石类碳酸盐岩在井筒内堆积是井筒堵塞的原因之一。;汇报提纲;(一)整体效果

总体以“控规模、低伤害、低成本、快返排”为思路,今年累计施工132井次(同比↓48%),有效103井次,有效率83.7%(同比↓0.2%),累增气超4609万方(同比↓33%)。

总体来说,受低压、砂、水等多方面影响,作业效果呈下降趋势,2024年坚持以地质选井为主导,优选潜力井进行作业,有效率同比基本持平;也因选井标准提升,作业井次减少,累增气下降较多。;(二)分气田效果分析

一号:施工67井次,有效率90.3%,井均日增气0.33万方,累增气2874万方。

二号:施工59井次,有效率77.6%,井均日增气0.21万方,累增气1652万方。

台南:施工4井次,有效率66.7%,井均日增气0.16万方,累增气83万方。

结论:总体来讲,涩北一号受水侵影响最小、地层压力相对较高,酸化解堵效果较好。

;(2)分气田效果分析-涩北一号

从纵向上看,酸化在涩北一号适应性较强,各个层组均有分布。其中效果较好的〇-3,Ⅰ-2,Ⅳ-1,

效果较差的为Ⅲ-3。;(2)分气田效果分析-涩北一号

〇-3层组:酸化施工7井次,有效6井次,有效率85.7%,有效井井均日增气0.56万方(平均0.34);层组整体水侵程度较低,水气比相对稳定,出砂井占比达86%,气井产量递减均因不同程度的砂埋产层,但整体地层压力较高,埋深较浅,利于酸化井返排后的携砂生产。;从纵向上看,酸化在涩北二号整体效果不佳,出砂普遍为各层组影响气井复产主因,其中浅层埋藏浅、采速高,受砂、水共同影响较大;中深层受出砂影响。主力层组Ⅰ-1、II-1出砂明显,Ⅱ-2层组边部受出水、高部受出砂影响较大。有部分层组因出水出砂,尚未进行酸化尝试;(2)分气田效果分析-涩北二号

Ⅰ-2-2层组:酸化施工5井次,有效3井次,有效率60%,有效井井均日增气0.35万方(平均0.34);层组目前整体水侵,所有气井处于携液生产阶段,且部分气井伴有出砂,一定程度上影响酸化解堵的改造范围及效果。

;(2)分气田效果分析-涩北二号

Ⅰ-2-2层组:气井酸化后恢复率较低,产水量异常降低,通过酸化及压裂前后效果对比,主要受制于酸化解堵范围较小(仅近井地带1.5-3.0m),该层组后期治理手段可倾向于通过压裂解封的方式开展。;(三)分作业目的分析

近井地带增渗解堵(氟硼酸):施工65井次,有效46井次,有效率73.0%,井均日增气0.49万方。

酸洗防砂管柱(氢氟酸):施工52井次,有效33井次,有效率63.5%,井均日增气0.45万方。

结论:以酸洗防砂管柱为目的的施工井较近井地带解堵增渗效果较差,是因为压裂防砂后储层渗透率及水封水锁现象得到一个较大改善,近井地带出现堵塞的情况较小,更多的是发在地层远端,而酸化的改造半径较小。

;(四)分压力系数分析

0.4≤压力系数<0.6:施工39井次,有效23井次,有效率58.9%,井均日增气0.28万方;

0.6≤压力系数<0.8

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咱是石油工业一块砖,哪里需要往哪搬

领域认证该用户于2024年11月27日上传了高级工程师

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