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SS4G型机车非操纵节主断路器不闭合故
障分析
摘要:主断路器是电力机车的总电源开关和总保护电器,位于网侧高压电路
中受电弓和主变压器高压绕组之间。机车一旦出现主断路器断开不能合闸,机车
乘务员应该能够快速准确地作出判断并采取相应的措施,否则会造成坡停、运缓
甚至机破、堵塞线路,影响正常的铁路运输生产。为此,主断路器的正常通断是
铁路安全运输的保障。文章从某机务段一起SS4G型机车过分相后主断路器不闭
合的故障进行分析,判断主断路器不闭合的原因,提供分析查找故障的解决思路。
关键词:SS4G型机车非操纵节主断路器;不闭合故障;
前言::主断路器是应用于电力机车和动车组主电路接通和断开的高压电器,
文章对应用于SS4G型动车组的主断路器在使用过程中出现不能闭合的现象,分
析并总结了其故障原因及相应的处理措施。
一、主断路器概述
1.SS4G机车采用交流真空主断路器。该真空断路器主要由3个部分组成。
位于上部是高压电路;中间是与车顶隔离的绝缘支持部分;下部是电空机械动作
机构及低压控制电路。主断路器的动作装置是1套机械装置,采用压缩空气及弹
簧弹力驱动,主要有储风缸、电磁阀、传动风缸、保持线圈、肘节机构、110V
控制单元等操作部件。压缩空气由机车主风源系统或辅助风源系统提供,通过调
压阀调整气体的操作。只有满足主断路器闭合的所有条件,主断路器才能闭合。
具体操作过程如下:(1)司机按下主断“合”开关,电磁阀得电,气路打开,
压缩空气由储风缸经电磁阀进入传动气缸,推动活塞向上移动,主活塞带动动触
头靠近静触头;(2)恢复弹簧被压缩,动触头和静触头接触,触头弹簧被压缩,
此时活塞行程到达末端,直到闭合;(3)保持线圈在保持位得电,电磁阀失电,
传动气缸给的压缩空气经电磁阀排出,合闸操作完成。分闸操作主断路器在闭合
情况下,只要保持线圈失电,主断就会跳开,具体过程如下:(1)司机按下主
断“分”开关或机车因为保护使主断控制回路断开等原因;(2)恢复弹簧反力
推动主活塞向下移动,主活塞带动动触头移动;(3)主触头断开,真空开关管
灭弧;(4)分闸结束,活塞缓冲。
2.机车车顶上的高压电路中,装有可以开断交流电弧的真空泡,真空泡灭弧
室是1个真空密封的容器。2个主触头都安装在真空泡内,1个是静触头,1个
是动触头。动触头的动作是由电空机械机构来控制,在分合闸过程中,该动作机
构中的导向装置,实现动作时的方向性和稳定性。安装在底板上的垂直绝缘子提
供支持与绝缘。绝缘操纵杆通过垂直绝缘子中心,连接电空机械动作机构和动触
头。O形密封圈紧靠在底板边缘的凹槽中,以保证断路器与车顶之间的密封。电
空机械动作机构此装置安装在机车内部的断路器底板上,用于控制动触头的动作。
二、SS4G型机车非操纵节主断路器不闭合故障
1.常规原因及处理措施
(1)原因。在实际运用中,若主断不能闭合,一般有以下6种常见原因:
①牵引系统的硬件故障引起,则相应的硬件设备被切除,或显示故障状态(如影
响主断闭合,可依实际情况切除故障设备),这种情况下小复位操作后一般主断
可以重新闭合;②网络系统通讯不良引起,这种情况下小复位、大复位操作后主
断可以重新闭合;③主断本身故障,这种情况下只能使用另外一个主断运行;④
主断回路硬线故障,这种情况下需根据实际情况使用另外的主断或者更换司机室
运行;⑤网压超出规定范围(小于17.5kV或大于31kV)内或瞬间波动大,主断
同样不能闭合;⑥过分相系统故障可引起过分相后主断不能正常闭合。(2)处
理。若是上述原因造成主断不能闭合,应采取下列处理办法:①观察此时网压表
显示的网压是否稳定,待网压稳定后,手动闭合主断。如网压正常,降下受电弓,
重新升弓,合主断。如依然不能闭合DJ,则改升另外一个受电弓,若DJ仍然不
能闭合,则进行小复位操作;②如果主断仍不闭合,到3(或6)车QEL柜检查
27K09、27K10、27K11继电器状态,若继电器无法正常吸合,则首先手动强行吸
合继电器27K09,并通知司机,按主断闭合按钮;③若仍闭合不上,停车进行大
复位,断开蓄电池,断关开全列空气开关操作;④若仍闭合不上,司机按规定请
求救援。
2主断烧损,主断安装区域异常,有打火现象时的原因及处理措施。(1)
原因。此时的原因有以下两种:①主断内部有灰尘或异物,导致元件烧损;②主
断进水引起元件烧损。(2)处理。若为上述原因,应进行一下
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