高镁石灰石用于熟料煅烧的尝试.docVIP

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高镁石灰石用于熟料煅烧的尝试

摘要:通过对高镁石灰石进行生料配料调整及5000t/d熟料生产线工艺调整,改善回转窑运行状况,解决预热器频繁堵塞,出窑熟料f-CaO超标的问题,部分解决了矿山高镁石灰石应用难、排废量大的问题。提高矿山资源利用率,取得了一定的经济效益和社会效益。

关键词:高镁石灰石;游离氧化钙;预热器;熟料强度

0引言

MgO作为熟料中的有害成分,应严格控制其在熟料中的含量,但实际生产中受矿山石灰石品质限制,从资源综合利用、生态环境要求及公司的经济效益和社会效益出发,要在满足质量要求的条件下,尽可能多利用高镁石灰石作为熟料煅烧的主要原料。

我公司5?000t/d熟料生产线于2012年投产,石灰石矿山矿层结构复杂、断层较多石灰石质量波动大,主要表现为CaO、MgO含量不稳定,自开始生产即搭配使用高镁石灰石,为解决高镁石灰石带来的熟料煅烧困难,我司从矿山质量管理、生料配料、工艺技术调整等方面进行了多种尝试,并采取积极有效的措施,取得了一定的?效果。

1高镁石灰石应用情况

原材料化学分析见表1,熟料质量见表2和表3。????

在实际生产过程中,随着MgO含量的升高,出窑熟料结粒明显增大,而且大小不均匀,飞砂严重,黄块较多;大粒熟料外观颜色发黑,但破碎后多数黄心,结构疏松,f-CaO严重超标,升重值大幅度下降,熟料质量明显降低。同时工艺上表现为窑内通风不畅,还原气氛明显,窑内结圈严重,窑况明显恶化,窑内热工制度很不稳定,预热器结皮严重,多次出现预热器堵塞造成停窑,给窑稳定操作带来了很大困难,熟料产量大幅度降低,熟料质量受到严重影响,熟料MgO含量从3.2%提高到4.7%,3d抗压强度下降2MPa,28d抗压强度下降3MPa。?

2MgO对熟料烧成和质量影响原因分析

在生产实践的过程中,我们总结了熟料MgO含量对熟料煅烧和质量的影响。????

如果熟料MgO含量偏高(<3.0%),熟料煅烧时,可降低液相出现的温度并增加液相量,降低液相的表面张力,从而促进C2S对CaO的吸收,有利于煅烧。?

如果熟料MgO含量较高(3.0%~4.0%),液相表面张力大幅度下降,煅烧温度要比正常温度低,液相提前出现,煅烧范围要比正常窄,不利于f-CaO的吸收和晶体发育。表现在熟料外观结粒不均,飞砂严重。同时,在煅烧方面表现为易烧性好,但烧结范围变窄,操作难度大。

如果熟料MgO含量过高(>4.0%),熟料出现结球严重,冷却破碎之后的熟料大多数为黄块,烧失量明显升高,窑内频繁结圈,窑头飞砂严重,预热器结皮严重,经常堵塞。查阅相关资料得知,MgO含量>4.0%~4.2%时,熟料液相黏度增加,使阿利特结晶困难,从而使结粒变大,窑内极易结圈、结蛋。

?综上分析,我公司熟料强度偏低的根本原因是出窑熟料MgO含量偏高,而配料方案和煅烧操作又没有及时或有效地作出适应性的调整,从而导致不正常窑况的出现,造成f-CaO超标严重,最终导致熟料强度的降低。?

3采取措施

3.1控制石灰石中MgO含量

为了使熟料中MgO含量达到公司内控指标<4.0%,必须控制石灰石中MgO含量<3%。从石灰石进厂质量把关开始严格控制,分矿点搭配到位。同时强化石灰石均化效果,严格控制石灰石堆棚布料层数在400层以上,以改善和稳定生料质量,为稳定操作和熟料质量创造条件。???

3.2调整配料方案

原配料方案熟料三率值控制指标为:KH=0.90±0.02,SM=2.5±0.1,IM=1.5±0.1。

当熟料MgO含量在3.0%~4.0%时,选用三高配料方案,将熟料KH提高到0.91±0.02,SM提高到2.6±0.1,IM提高到1.5±0.1。在此种情况下,随着MgO含量的提高,适当降低生料Fe2O3指标,以增加液相黏度和烧结范围,改善熟料质量和操作的适应性。

熟料MgO含量>4.0%时,熟料率值控制为KH=0.91±0.02,SM=2.7±0.1,IM=1.4±0.1,进一步提高硅酸率,控制液相量,增加Fe2O3的含量,降低铝率,以降低液相黏度,避免窑内结圈、结蛋,控制飞砂料。

3.3优化操作参数

3.3.1降低并稳定分解炉出口、窑尾和C5级温度

液相过早出现,易形成黏性物料,在预热器、窑尾烟道、C5级及下料管道等处极易结皮引起堵塞,针对这些情况,应该严格控制分解炉出口、窑尾、C5级以及C1级出口温度。调整前分解炉出口温度一般控制在880℃左右,调整后控制在850~880℃,将窑尾温度由原来的1?050~1?100℃降低至l?000~1?050℃,避免液相过早出现,减少结皮堵塞情况的发生,同时也减轻了窑内结长厚窑皮、结圈。我们在预热器各级下料管位置,设置了音频清堵装置,及时有效地处理了故障,提高了窑的运转率。?

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