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用粉煤灰代替粘土配料的应用
O前言
早在10余年前,我厂己在水泥配料中掺加约10%的粉煤灰生产水泥,年均利用粉煤灰在10万t左右,创造了明显的经济效益和社会效益。为进一步贯彻执行国家颁布的《矿产资源法》,节省资源、实现低耗高产,又进行了粉煤灰代替粘土配料生产的应用探索并获成功。这些碳粒的热能,可获得一举两得的效果。
1.2方案确定
(1)系统确定。我厂现有5条熟料生产线,其中2条干法中空窑(’1,趁窑)由趁生料管磨供料;2条立波尔窑(#=;,#4窑)由MPS3150立磨供料;1条预分解窑(芍窑)由MPS2450立磨供料。因埒,#4窑的生料需要成球,原料的塑性指数要求高,而且2台生料立磨均要求有稳定的料层来工作,目前只有粘土能满足。为此,在2生料管磨系统上进行粉煤灰代替粘土的配料试产。
(2)配料方案确定。原采用粘土配料时,配料方案是石灰石:粘土:铁粉=82.59:12.36:4.78。在用粉煤灰代替粘土配料时,由于成分上的偏差,我们进行了多次试配和调整,最后确定的配料方案为:石灰石:粉煤灰:铁粉=86.42:9.44:4.14。按此方案控制,实现了顺利生产。
2方案实施及其优势分析
(1)节能显著。我厂靠近呼兰三电厂及哈尔滨发电厂,为充分利用这两厂的粉煤灰,我们建成了一条粉煤灰装卸运输线(其流程见图l,所需总电能为19.75kW),能常年稳定供应,确保生产正常进行。
1工业试验
1.1可行性
粘土和粉煤灰的化学组成对比见表1。由表1可知,虽然粉煤灰的A1203、CaO含量偏高,Si02、Fe203含量偏低,但总体来说其化学成分与粘土相似,故可代替粘土配料生产。另外,粉煤灰中含有一定数量的未燃烬碳粒,用其配料生产还可充分利用原粘土利用流程(见图2)相比,流程简化,电耗下降。用粉煤灰代粘土配料后,其配料量变化不大。若按用量相等计算,当磨机台时能力为54t/}l时,即可节约电耗(128.5-19.75)/54=2.014kWh/t。
(2)烘干煤耗下降。粘土烘干耗煤很大,如相同的烘干机,相同的喂煤设备,烘干石灰石的产量为60t/h,而烘干粘土的产量只有17.5t/h;雨季时,粘土常常糊住输送设备,严重影响生产;此外粘土装卸、运输和冻大块处理的工作量非常大,且粉尘多,噪音大。用粉煤灰配料生产,则均不存在这样的问题。按2001、年的生产数据统计,#=!管磨所用湿粘土量为38115t,占全厂粘土总用量187564t的20.30%。由此可见,用粉煤灰代粘土配料后,节省和免去了大量的人力、物力及财力。
(3)粉磨效率提高。因粉煤灰人磨后流动快、静电吸附能力弱,且具助磨、不粘连、不棚库等特性,使原料磨粉磨效率得以提高。改料前后粉磨系统选粉机的工作参数见表2。
由表2可知,用粉煤灰代粘土配料生产后,选粉效率提高了16.09%。由此可见,粉煤灰在闭路系统粉磨过程中,不粘连的特性及易于粉磨的优势得到了充分的发挥。因此,假使’1,趁窑系统经改造检修后,能优化操作,台时能力由原27t/}l提高到30t/}l,运转率达到85%时,鬯生料磨机运转率提高到72.37%(台产为55t/}1),就可满足’l和趁生产线的生料用量。
(4)熟料产、质量(尤其是熟料质量)提高。从2002年3月1日开始进行粉煤灰代粘土的配料试生产至今,月均原料配料利用粉煤灰约达2000t(粉煤灰的质量配比约为10%),熟料率值控制标准未变,生产工序也未做大的调整。生产运行结果表明,用粉煤灰代粘土配料生产完全可行,且入窑生料质量明显提高,使。1,2窑的熟料产质量得到一定程度的提高(见表3)。
由表3可知,原料配料是高钙低铁,有利于提高熟料强度。改配料后,入窑生料合格率普遍提高,易
于生产和优化锻烧,生产出的熟料强度普遍提高,尤其是早期强度提高明显;而且产量也有一定程度的提高。两台窑合计增产1.66t/ll,效益可观。
3经济效益分析
(1)社会效益突出。因粉煤灰属于工业废弃渣,而粘土是粉砂质粘土矿,是不可再生资源。两种物料的社会价值本身相差就很悬殊,我们成功应用粉煤灰代粘土配料生产,月均节约粘土资源达2000t以
上,社会效益显著。
(2)生产成本降低,经济效益显著。生料中掺人的粘土成本为21.36元,t,粉煤灰18.56元,t,生料成本降低2.8元,t;生料中粉煤灰工艺流程电耗比粘土流程电耗降低2.014kWh/t,电价以0.41元/kWh计,生料节电0.83元/l;吨生料中掺人粘土的烘干用煤19k趴,而粉煤灰无需烘干处理,煤成本以186.83元/l计,则生料节煤可达3.55元,t.合计吨生料成本降低7.18元/l。鬯
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