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(一)
某拖轮试车检查时,当转速达到300r/min以上,运行一定时间后,机油温度超过35℃,整机出现无规律、嘈杂的敲击声,同时伴随着燃烧敲击声。
转速出现10r/min左右的波动,频率较快;
排气温度温差较平时大,但未超出规定范围。
增压器运转有轻微变音。
噪声主要来自配气机构,频率因转速高低而变化。
冷车或倒车运行时,一切正常。
原因分析:
主机异常噪声发自气门机构,着重对气门机构进行了仔细地检查。
经过反复的实船测听,分析以下几点:
a.噪声发自配气机构;
b.噪声为小规则声,杂乱无章,气门的敲击失去了规律性;
c.只有机油温度上升后,转速超过了规300r/min才现故障;
d.倒车时柴油机运行正常。
正午时出现故障,且随着转速升高而加剧。
由此可以得出以下结论:
a.故障必然是由配气机构引起的;
b.配气机构的运动在一定的条件下失去了规律性。
分析认为只有传动机构可以使六个缸都失去规律性,彻底拆检凸轮轴传动机构,当拆去倒顺车装置后,故障源暴露出来:
凸轮轴传动齿轮与轴的过盈配合订轻微松动。
拆检发现凸轮轴与传动齿轮间过盈配合正车位置轻微松动,平键侧而磨损,倒车位置轴与传动齿轮键配合尚未失效。
正车时,在冷态条件下,转速300r/min以下传动齿轮与凸轮轴间的配合尚能满足要求,而当热态,转速超过300r/min,由于配合间隙热胀冷缩的关系,以及传动扭矩的增加,使配合失效,导致了气门间隙变化,喷油定时改变,失去了规律,使得柴油机运行失常,产生异常噪声故障。
由于航行中,柴油机负荷变化,工况变化,故障的表现也有差异。
处理方法:
根据现场实际条件,重新调整配气机构,轴与传动齿轮配合面进行清理,采用环氧树脂粘结固化。
修理后装复试车,一切正常。
(二)
在对某船进行航行试验过程中,突然听到柴油机在工作中发出“哒哒”的干摩擦声,转速自动下降直至停机,曲轴箱开始冒烟,而该柴油机的润滑油、冷却水、排气温度也都显著升高,凭经验可判断柴油机发生了拉缸。?
原因分析:
诱发柴油机拉缸的原因很多,拉缸的机理主要是由于摩擦表面润滑油膜损害后,金属直接接触而产生高温熔融后粘着磨损所致,润滑油品质不良或不适,碱值不当或船员对润滑油管理、使用不当,如油压不足、断油或长期使用不化验、不更换以致润滑油变质,这些都会导致这种异常磨损。
经询问船东得知,该船柴油机已经很久没换润滑油了。
处理方法:
应根据柴油机工作的环境和技术状态正确选用润滑油及粘度牌号,尽量使用多级润滑油,定期更换润滑油,防止润滑油被污染。
每次起动柴油机前要向柴油机加油预润滑。
避免突然加速、突加负荷,尽量在额定功率和转速内工作,注意观察润滑油、冷却水、排气的温度,避免柴油机过热。
另外还要定期检修,保证各部件间配合间隙与润滑的良好。
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