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一
拉缸问题简介
该型柴油机配置的气缸套分别由两条生产线生产供应,两条生产线共用一套缸套外形尺寸图纸。
其中一条生产线(生产线A)生产的缸套一直使用良好,未曾出现大范围拉缸现象;
而另一条生产线(生产线B)生产的缸套,经常在柴油机磨合阶段就出现大范围拉缸的异常磨损情况。
为加以区分,将由生产线A和生产线B生产加工的缸套分别称为缸套A和缸套B。
缸套B发生拉缸后的状况见图1。
图1发生拉缸的缸套B
从图片观察,异常磨损类型为擦伤型的粘着磨损。
参考柴油机拉缸相关处理经验和结合实际情况分析,导致该型柴油机缸套发生拉缸现象有如下可能性原因:
(1)设计和装配因素?
?①活塞环和缸套配合间隙过小、活塞环开口过小、活塞环张力过大;?
?②活塞和缸套配合间隙不合理;
?③活塞销窜出拉伤缸套;?
?④缸套尺寸不符合要求、内壁网纹设置不当影响润滑;?
(2)管理和使用因素?
①燃油品质差、燃烧碳粒过多加重磨损;?
②滑油品质差或滑油量过少造成润滑不良;?
③缸套磨合不足情况下高负荷运行;
④缸套冷却不良造成缸套和活塞局部温度过高。
二
拉缸原因分析
下面对上述可能造成拉缸的原因进行分析。?
1.设计和装配因素
(1)对发生拉缸的零部件进行拆检,测量缸套、活塞、活塞环均符合图纸要求,自然配合间隙也在设定范围内。
可初步判断各零部件设计合理,不存在摩擦副配合尺寸不适而造成拉缸的情况;
(2)经过测量和计算,活塞环开口尺寸裕度足够,不存在高温膨胀后油环与缸套卡死的情况;检查活塞销也未发生窜出等异常现象;?
(3)对于缸套内壁网纹和活塞油环张力的影响,将在下面作详细分析。?
2.管理和使用?
(1)拉缸异常磨损发生在出厂试验磨合阶段。
出厂试验使用标准0#柴油,入库的每批次柴油均经过检验并带合格证书,柴油质量有保障;
该型柴油机经过多年的使用验证,燃烧系统的性能一直十分稳定,燃烧质量也有保证;
同时通过相关拆检,未发现缸套、活塞或缸头有大量积碳现象。
因此可排除燃油和燃烧质量差的因素;?
(2)柴油机在台架进行正式出厂试验前,严格按照要求先对整机进行一定时间的热磨合运转,所以缸套不存在磨合不足就带高负荷运行的情况;?
(3)出厂试验过程严格按照试验流程,逐步暖车和增加负荷,不存在运行中冷却水温过低现象;
查阅试验记录,发生异常磨损时,冷却水温正常(进机约65℃,出机<85℃);
对发生磨损的缸套拆卸后检查冷却水腔,符合设计要求;
图2发生拉缸的柴油机活塞
检查发生缸套异常磨损对应的活塞(见图2),未发现有发蓝或者明显烧灼现象;
在其余条件相同的情况下,只有缸套B发生异常磨损情况。
上述这些可初步排除缸套冷却不足的因素。?
3.缸套内壁网纹和活塞油环张力因素
柴油机工作过程中,缸套和活塞环摩擦负荷极大,因此要求缸套内壁具有良好的贮存润滑油和油膜分布能力。
在设计中,把缸套内壁珩磨成平台网纹,即表面加工成一种沟槽和小平台均匀相间的交叉网纹,用于储油和建立油膜。?
为了分析缸套平台网纹和活塞油环张力对磨损的影响,将通过以下试验来分析和验证。
三
试验过程及结果分析
1.试验配置?
对发生拉缸后的缸套B进行内壁的微观测量,发现缸套B的内壁网纹轮廓芯部高度Rk?和芯部以上峰顶高度Rpk?较大,且轮廓算术平均偏差Ra?较大(粗糙度高)。
缸套在与活塞环配合形成摩擦副时,其网纹波峰与活塞环接触面积较大,有效油膜的面积则较小,存在导致润滑失效形成拉缸异常磨损的可能性;同时,缸套B的内表面网纹芯部以下峰谷深度Rvk?也较大,沟槽内储油量有可能过多,造成滑油消耗量增大;
图3为发生拉缸的缸套B的平台网纹微观图。
图3发生拉缸的缸套B网纹
为验证以上的可能性,针对缸套B平台网纹的上述缺陷对其作优化设计,将原平台网纹的缸套B和改进平台网纹的缸套B分别搭配原活塞油环和较低张力规格活塞油环同时进行试验验证。?
经技术分析,决定对缸套B和活塞油环作以下调整(表1):
(1)对缸套B进行改进,原网纹用金刚油石条珩磨,现改用碳化硅油石条珩磨(网纹Rk?相对较小,网纹也更均匀);
(2)减小活塞油环的张力,把标称值F分别减小40N和减小70N。?
本次试验在一台6缸柴油机上进行,该柴油机装配有原缸套B和修改的缸套B(下文分别简称“原缸套”和“改进缸套”),并分别搭配不同张力油环作比对试验。
2.试验过程?
(1)磨合在磨合运行约四小时后,用反光镜照缸检查,发现第三缸出现拉缸(擦伤粘着磨损)情况,其余各缸检查正常。
(2)重新磨合和出厂试验?
为验证网纹对润滑和磨损的影响,对出现拉缸的第三缸,更换上新修复的缸套B,同时搭配张力为原标称值F
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